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丁集煤矿出煤系统优化实现煤矸分装分运

2017-07-16赵玉虎董桂林洪峰

环球人文地理·评论版 2017年4期

赵玉虎+董桂林+洪峰

(淮沪煤电有限公司丁集煤矿,安徽 淮南 232141)

摘要:针对丁集煤矿东三13-1皮带机大巷及东三13-1轨道大巷掘进矸石均进入出煤系统,造成选煤厂筛分洗选困难,洗选成本增加,煤灰分高,销售价格低等问题,提出并实施建立地面矸石仓及井下掘进头面卧式矸石仓,矸石进入地面矸石仓,煤进入选煤厂洗选,解决选煤厂洗选矸石难度、降低煤灰分提高煤质、降低生产成本。

关键词:丁集煤矿;分装分运;出煤系统

1 矿井简介

矿井采用立井开拓,矿井投产初期在工业场地内设主井、副井、风井三个井筒,采用分区通风,集中出煤开拓方式,主要巷道布置采用集中大巷、分层大巷与分组集中石门布置形式。

出煤系统:工作面煤经采区煤仓进入东西两翼主运皮带进入东西主井煤仓,由主井箕斗提运至地面主运皮带,最后进入选煤厂进行洗选。

2 项目背景

2.1 东三13-1采区大巷现状。东三13-1采区巷道由东三13-1皮带机大巷、东三13-1轨道大巷、东三13-1回风大巷共计三条大巷组成。三条大巷施工情况如下:东三13-1皮带机大巷布置在岩层中,2016年8月从东三集中皮带机大巷拨门施工,设计全长1565m,采用综掘拱形断面施工,巷道断面为:宽×高=5.6×4.4m,S=21.3m2。巷道掘进矸石进入出煤系统,具体出货方式:综掘机+东三13-1皮带机大巷内800mm皮带机+东三集中皮带机大巷1200mm皮带机+东部集中运输大巷1200mm皮带机+东部主井煤仓+地面101主运皮带机,最后进入选煤厂进行洗选。东三13-1轨道大巷布置在岩层中,2016年9月从东三集中轨道大巷拨门施工,设计全长975m,采用综掘拱形断面施工,巷道断面为:宽×高=5.6×4.4m,S=21.3m2。巷道掘进矸石进入出煤系统,具体出货方式:综掘机+东三13-1轨道大巷内800mm皮带机+东三采区轨皮联巷800mm皮带机+东三集中皮带机大巷1200mm皮带机+东部集中运输大巷1200mm皮带机+东部主井煤仓+地面101主运皮带机,最后进入选煤厂进行洗选。东三13-1回风大巷布置在煤层中,暂未掘进施工。

2.2 存在问题。1、东三13-1皮带机大巷及东三13-1轨道大巷掘进矸石均进入出煤系统,造成选煤厂筛分洗选困难。2、东三13-1皮带机大巷及东三13-1轨道大巷掘进矸石均进入出煤系统,造成洗选成本增加。3、东三13-1皮带机大巷及轨道大巷掘进矸石均进入出煤系统,造成煤灰分高,销售价格低。

3 出煤系统优化,实现煤矸分装分运

建立地面矸石仓及井下掘进头面卧式矸石仓,矸石进入地面矸石仓,煤进入选煤厂洗选,解决选煤厂洗选矸石难度、降低煤灰分提高煤质、降低生产成本。

3.1 煤矸分装分运流程。东三13-1皮带机大巷(东三13-1轨道大巷)掘进矸石→工作面卧式矸石仓→东三集中皮带机大巷→东部集中皮带机大巷→东部主井煤仓→地面101主運皮带机→地面矸石转载皮带机→地面矸石仓。

3.2 集中出矸,实现煤矸分装分运。井下掘进头面建立的卧式矸石仓,主要用于将矸石临时存放在卧式矸石仓内,每个圆班利用采煤工作面检修时间,基本放空主井煤仓内煤,集中时间(每天早班9点30分至14点30分,共计5个小时)将卧式矸石仓内矸石转运至地面矸石仓,实现煤矸分装分运。

4 优化效果

4.1 极大的提高经济效益。建立的煤矸分装分运系统,可服务于进入出煤系统的所有岩石巷道,单就服务东三13-1皮带机大巷及东三13-1轨道大巷出矸,就创造了非常客观的经济效益。

4.1.1 减少矸石进入选煤厂洗选成本:6元/t×21.3m2×2.25 t / m3×(1565+975)m=73万元。其中:洗选成本为6元/t,巷道断面积:21.3m2,矸石密度:2.25 t / m3,东三13-1皮带机大巷长度为1565m,东三13-1轨道大巷为975m。

4.1.2 增加煤矸泥出售效益:170元/t×21.3m2×2.25 t / m3×(1565+975)m=2069.4万元。其中:煤矸泥出售价格为170元/t,巷道断面积:21.3m2,矸石密度:2.25 t / m3,东三13-1皮带机大巷长度为1565m,东三13-1轨道大巷为975m。

4.1.3 降低煤质灰分,增加销售收入。增加收入为:20卡×0.15元/卡/t×15000t/天×(1565+975)m/(7m/天)=1632.9万元其中:每吨煤发热量减少为20卡,每卡收入暂按0.15元计算,平均每天商品煤销售量为15000t,东三13-1皮带机大巷及轨道大巷掘进总长度为1565+975=2540m,平均每天两条巷道掘进总长度为7m。

4.1.4 建立分装分运系统增加成本。增加成本主要为建立地面矸石仓、地面矸石转载皮带系统、井下卧式矸石仓、耙矸机,增加成本计算如下;地面矸石仓建仓成本155万元+地面矸石转载皮带系统71万元+井下两部卧式矸石仓成本10万元+两台耙矸机费用30万元=266万元。合计产生的经济效益为: 73万元+2069.4万元+1632.9万元-266万元=3509.3万元

4.2 提高选煤厂洗选煤效率,降低洗选难度。分装分运的综掘矸石进入选煤厂,80%直接变成了煤泥,不但影响煤泥质量,而且加大了选煤厂的洗选成本。按照目前的煤炭品种的价格体系,混煤0.147元/大卡,煤泥0.094元/大卡,虽然通过煤泥烘干车间加工,最终也能达到混煤价格,但是煤泥烘干需要成本,而且该项目的处理量达不到每天的煤泥生产量。总之,分装分运系统的运行,不但提高了选煤厂的筛分洗选效率,降低了煤泥量,效益显著。

4.3 社会效益显著。因建立的煤矸分装分运系统,可服务于进入出煤系统的所有岩石巷道,通过直接或间接搭建的皮带出货系统,将岩石巷道矸石送入出煤系统。皮带机出货可实现连续出矸,较矿车出矸,提高了运输效率。矸石经出煤系统进入地面矸石仓,极大的缓解了副井提矸压力。此系统的建立为其它兄弟矿井提供了良好的借鉴,有较好的推广价值,社会效益显著。