工艺冷却循环水系统节能运行探索
2017-07-08李明
李明
摘 要:随着产业的不断发展,节能生产、提高经济效益成为一项重要指标。目前,在我公司冷却水循环系统上存在着效率低、能耗大等问题,影响着企业的经济效益。采用降低流量方法,在不改变供水温度和压力的前提下对冷却循环水系统进行优化。通过提高冷却水温差,使该套循环水系统泵组减少运行数量,具有可靠性强、节能效果显著等优点。
关键词:循环水系统;节能运行;探索
中图分类号:TK01+8 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2017)19-0058-02
西安微电子技术研究所长安产业园工艺冷却循环水系统于2006年投入运行,主要供应生产设备使用。通过热传导方式,冷却水吸收设备的热量,维持设备正常工作温度。
该套工艺冷却循环水系统主要由1座蓄水箱、7台水泵、2套过滤器、2套板式换热器、管网等设备组成。冷却水经水泵加压、过滤器过滤、板式换热器降温后,进入管网,输送到生产设备,然后返回水箱,如此反复循环。供水要求:温度15±5℃,水压0.65±0.05MPa。原运行方式为:5台水泵并联运行。水泵电费占总运行成本费用的99%。因此在满足安全和工艺需求的情况下,节约用电是系统节能降耗的方向。
现场工艺冷却循环水管网属于开式系统,冷却水回水箱管道上,冷却水直接进入水箱。在这一过程中,流动的水变为静态水。水流量越大能量损失越大,反之流量越小,能量损失越小。因此冷却循环水系统节能降耗的关键是如何减少流量,减少运行水泵数量。
1 冷却水节能降耗运行的分析
1.1 降低流量可行性分析
工艺冷却循环水系统设计冷却水出水温度t=15℃,回水温度t=20℃。温升Δt=5℃。1天5次测量工艺冷却水供回水温度,如表1。
从表中看出,冷却水回水温度只升高了1.6℃,循环水温升小于设计5℃,根据水吸收热量公式[1]
Q=C×Δt×m
式中:Q-冷却水吸收的热量,J/kg;
C-水的比热容,常数,J/kg·℃·kg;
Δt-冷却水温差,℃;m-冷却水质量,kg。
在吸收一定量的热量Q条件下,冷却水进回的温差Δt与冷却水量m成反比。冷却水流量m下降,温升势必会增大。而实际情况下回水温升只有1.6℃,说明冷却水回水没有充分吸收的热量就从生产线返回至水箱,因此现有条件下,提高温升,以降低冷却水流量,是可行的。
1.2 压力变化的分析
根据的管路特性方程[1]H=H0+kQ2,将此方程的关系标绘在H-Q坐标图上如图1,既得所示的H-Q曲线,称为管路特性曲线,式中的k为管路特性系数,它与管路长度、管径、摩擦系数及局部阻力系数有关。在其他条件一定时,改变管路中的调节阀开关程度,则其局部阻力系数改变,因而管路特性系数k和管路特性曲线的斜率也随着改变[2]。
减小调节阀门开度,k值增大,管路特性曲线斜率增大,水泵的工作点P将沿泵特性曲线向左移动,管网的流量Q减小,H增大,所需要水泵数量减少,出口压力增大。因水泵采用变频控制,出口压力器自动调整,保证工艺冷却水供水压力稳定[3]。
2 现场调整及效果对比
系统运行时,逐步关小工艺冷却循环水系统的回水阀门,待变频器频率将为最低频率15Hz时关闭。待系统运行稳定后1个月后,检查冷却水供水压力,供回水温度。
2.1 供水压力对比
调整前后,压力曲线、供回水温度对比如图2所示
经过调整后,按照预想结果,变频器通过频率变化,调整水泵转速,保证工艺冷却水供水压力稳定在0.64Mpa。
2.2 冷却水温升对比
调整前后,冷却水供回水温度对比如表2所示。
从表中可得知,管网经过调整后,供水温度提高1℃,仍在供水温度区间(15±5℃),回水温度提高3℃,接近設计值20℃。且调整后,温度差值由1.6℃升高到3.3℃,表明冷却水充分吸收了机台热量,利用率得到大幅度提高。吸收同样的热量所需冷却水量下降,那么返回至水箱的冷却水流量减少,动压头损失减少,能量损失减少。
2.3 运行水泵数量对比
通过调整管网后,关闭了两台30kW的变频水泵,该水泵每年运行电费约1.5*30*24*365*0.95=37.45万元,不仅节约了水泵日常使用的电费、备件费用,还延长水泵、变频器使用寿命。
3 结束语
工艺冷却循环水系统,365天×24小时运行,任何微小的节能措施累积下来产生显著节能效果。通过对工艺冷却水循环水系统进行科学分析,并进行初步探索,寻找管网特性与水泵性能匹配的工况点,提高利用率,达到最佳、高效经济的运行工况,节电效果明显,值得在各循环水系统节能运行中借鉴。
参考文献:
[1]王志魁.化工原理(第二版)[M].化学工业出版社,2003:22.
[2]王云鹏,林永辉.流体高效输送节能技术的应用[J].能源工程,2005.
[3]申付俊.浅析水泵节能技术途径[J].科技创新与应用,2013(16):124.