印染废水改良处理技术应用研究
2017-07-06王娟姚昆
王娟+姚昆
摘 要:本文介绍的印染废水的处理方法包括CO2酸析、中和、在超声波作用下加压铁锌复合粉还原、水解酸化、好氧、生物滤塔等处理工序,处理后的废水能稳定达标排放。
关键词:印染废水;酸析;锌铁复合粉;超声波;生化
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.12.032
1 引言
印染是纺织工业的重要过程。通过印染,可以增加纺织品的花色,提高人类的生活质量。在印染过程中,不可避免地会产生印染废水,该废水的CODCr浓度高,色度大,碱度高,若直接排入环境将对环境造成严重污染。目前印染废水的处理方法主要有生物化学处理方法、物理化学法和化学处理法。这些处理方法处理成本较高,效果不稳定,难以稳定达标排放。生物化学法由于要加入硫酸,在厌氧或水解酸化过程中产生大量H2S,造成较严重的二次污染,此外,由于大量SO42-的存在,抑制微生物的生长,严重影响废水生物化学处理的效果。开发成本低、处理效果好、二次污染小的印染废水处理方法具有较大实用价值。
2 工艺介绍
工艺流程:将经调节池调节后的印染废水用CO2(CO2可以是工业CO2,也可以是矿物分解产生的CO2、燃料燃烧产生的CO2)调节其pH值到小于7后进入沉淀池沉淀1h~3h,不定期从沉淀池中抽出污泥进行过滤,滤饼作危险固体废弃物处置,滤液返回沉淀池。沉淀池的上清液送入耐压反应器,将清洁铁锌复合粉加入反应器,并通入工业CO2进行反应。铁锌复合粉的粒度小于180目,每升废水加入铁锌复合粉5g~10g,铁锌复合粉中每种金属的含量不低于5%(返回使用的铁锌复合粉不受此限制)。在超声波作用下搅拌反应时间为8min~20min。反应温度为25℃~60℃。CO2的压力为0.1MPa~0.5MPa。每立方米废水输入超声波的功率为2kW~8kW。反应后的废水进行液固分离,分离出的铁锌复合粉返回反应器。液固分离后的废水用石灰乳或其他碱性物质调节其pH值到6~8,然后进入沉淀池沉淀1h~3h,不定期从沉淀池中抽出污泥进行过滤,滤饼作危险固体废弃物处置,滤液返回沉淀池。沉淀池的上清液送水解酸化池。廢水在水解酸化池中常温停留4h~8h。水解酸化后的废水进入生物好氧池常温处理,好氧处理时间为4h~10h。好氧处理后的废水进入沉淀池沉淀1h~3h,不定期从沉淀池中抽出污泥进行过滤,滤饼作危险固体废弃物处置,滤液返回好氧池。沉淀池的上清废水送多层生物滤塔处理。生物滤塔的填料为活性炭或多孔陶粒,每层厚度为0.5m~1.2m,总厚度为1m~3m。生物滤塔的优势菌种为光合细菌中的红假单胞菌。生物滤塔的水力负荷为50m3/m2.d~150m3/m2.d。生物滤塔的出水达标排放或回用。
反应原理:印染废水通入CO2后,部分染料和纺织品溶解物通过酸析反应产生沉淀物,进而通过沉淀过程将其去除,减少后续处理过程的负荷。酸析后的废水进入耐压反应器,废水中的大分子有机物,特别是持久性有机污染物(含苯环、杂环的有机物)通过铁锌复合粉还原产生的强还原自由基的作用而破坏,为后续生化处理创造有利条件。通入压力CO2的目的是维持铁锌复合粉还原合适的pH值(2.0~5.0)。输入超声波的作用是加速反应的传质过程。还原后的废水用石灰乳或其他碱性物质调节其pH,以满足后续水解酸化和好氧过程的要求。经前述处理的废水在水解酸化过程中,通过微生物的作用,大分子有机物进一步变成小分子有机物,为后续生物氧化创造更有利条件。通过生物氧化处理,剩余的大多数有机物被去除。废水最后进入活性炭或多孔陶粒生物滤塔,在微生物,特别是红假单胞菌的作用下,进一步去除有机物,保证处理后的废水稳定达标排放。
3 应用案例介绍
(1)每日处理2m3印染废水中试(pH10.9、CODCr5875mg/L、BOD51330mg/L、色度360,苯胺22mg/L,TN1112mg/L),经过CO2调节pH(6.5)、铁锌复合粉还原(每升废水加入铁锌复合粉5g、8min、40℃、CO2压力0.1MPa每立方米废水输入超声波的功率为4kW)、水解酸化(4h)、好氧生化(4h)和活性炭生物滤塔(水力负荷为100m3/m2.d、活性炭总厚度1m)处理,出水水质为CODCr58mg/L、BOD57.5mg/L、色度12,TN10mg/L,苯胺未检出。
(2)每日处理80m3印染废水项目(pH10.4、CODCr6800mg/L、BOD51400mg/L、色度370,苯胺29mg/L,TN110mg/L),CO2调节pH(6.8)、铁锌复合粉还原(每升废水加入铁锌复合粉10g、15min、25℃、CO2压力0.3MPa、每立方米废水输入超声波的功率为2kW)、水解酸化(6h)、好氧生化(6h)和多孔陶粒生物滤塔(水力负荷为150m3/m2.d、多孔陶粒总厚度2m)处理,出水水质为CODCr47mg/L、BOD57.1mg/L、色度8,TN11mg/L,苯胺未检出。
4 小结
本工艺优点是采用CO2代替目前广泛使用的硫酸作酸化剂,不引入SO42-离子,基本消除了产生H2S的物质基础(部分染料含S),从而大大减轻了H2S的污染,同时也避免了SO42-对水解酸化和好氧过程中微生物的抑制作用,大大提高生物处理的效率;印染厂都建有锅炉,燃料燃烧产生的CO2废气可充分利用,不仅可降低处理成本,而且可以减少碳排放;处理后的废水能稳定达标排放,具有明显的经济效益和环境效益。
参考文献:
[1]陈红,李响,薛罡,高品,刘振鸿,刘亚男.当前印染废水治理中的关键问题[J].工业水处理,2015(10):16-19.
[2]刘龑斌.试析印染废水深度处理及高效回用创新技术[J].资源节约与环保,2016(07):51.
[3]徐涛.印染废水处理技术综述[J].资源节约与环保,2016(03):74.
作者简介:王娟(1985-),女,江苏无锡人,本科,助理工程师,主要从事给排水和水处理设计。