滑动轴承电机轴向振动超标诊断与处理
2017-06-19徐元周
徐元周
(卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司,河南南阳473008)
滑动轴承电机轴向振动超标诊断与处理
徐元周
(卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司,河南南阳473008)
结合某2p电动机在用户现场的振动数据,通过频谱分析,经过现场动平衡,结合拆机检查情况判断该电动机滑动轴承出现的故障及其原因,经过拆机检查判断了故障原因并进行处理,提出了解决方案。
滑动轴承;2p电机;轴向振动;频谱分析
0 引言
滑动轴承是旋转机械中应用最广泛的机械零件,也是最易损坏的元件之一。滑动轴承的刚度和阻尼影响着转子的动力特性, 其工作状态的好坏对旋转机械的工作状态有很大的影响。在研究旋转机械故障问题时, 转子的许多故障都与滑动轴承有关。滑动轴承工作异常会导致旋转机械产生异常振动和噪声,甚至造成旋转件损坏。
本文结合某2p电动机在用户现场的振动数据,经过频谱分析以及现场动平衡检查,结合拆机检查找出了故障原因,并提出了解决方案。
1 故障诊断
电机通过齿轮箱增速后带泵运行,电机与齿轮箱之间通过弹性膜片联轴器连接。结构布置图及测点位置见图1。
图1 泵组测点布置图
用户反馈该泵组在正常运行了1年的时间后振动变大,通过现场实际测试,设备各测点具体振动值见表1。
表1 泵组各测点振动值
通过上述实测振动值,可以看到,振动大的测点主要集中在电机测点上。
2 故障处理方案
电机主要参数如下:YAKS 630-2,4500kW,10kV,Y接,额定转速2980 r/min,滑动轴承强制润滑。
为了分析电机振动的原因,首先将电机与齿轮箱间的联轴器拆除,单独对电机进行运转并测试电机额定电压下空载状态的振动,振动数据见表2。
表2 电机振动数据
并对电机进行频谱进行分析,1#、2#测点水平方向振动频谱见图2(垂直、轴向振动频谱类似)。
图 2 电机测点水平方向振动频谱图
通过上述数据,分析得出电机振动值偏大,且不稳定,振动频率主要以1X、2X、3X为主。结合振动1X相位信息分析,该转子存在一定的不平衡量。
本着先易后难的处理思路,准备从电机转子减少不平衡量入手。随后与业主协商进行现场动平衡,具体处理方案同参考文献[1]。动平衡处理后电机振动数据见表3。
表3 动平衡处理后电机振动数据
11:55时电机测点振动频谱图见图3、图4、图5(其他时间段频谱类似,仅振动值有变化)。
图 3 电机测点水平方向振动频谱图
图 4 电机测点垂直方向振动频谱图
图 5 电机测点轴向方向振动频谱图
从上述振动数据,可以总结如下规律
(1)振动值随着电机运行时间的变化而不断变化,以1#测点变化最明显,且轴向振动不断变大。
(2)从振动频谱看,以3倍频为主。
根据生产实践经验,结合上述现象,引起上述轴向振动的原因可能有电机端盖轴向支撑刚度不足,引起共振;电机轴承加工装配等原因,轴承质量下降。针对上述可能性,逐一进行了排查。对电机端盖轴向进行模态分析(见图6),从分析结果表明,端盖轴向一阶固有频率为225.27Hz,远离转频及其倍数频率,不存在共振现象。
图6 电机端盖轴向实验模态测试
经对轴承球面的接触面积、紧力,轴瓦的接触面积、顶隙、侧隙检查,结果表明,驱动端轴承符合出厂技术要求,但非驱动端轴承不符合要求,且轴瓦研磨痕迹明显(见图7),轴承座明显变形导致接触面积不足(见图8)。具体测试数据如下
轴瓦侧隙数据:驱动端轴承0.15~0.17mm,非驱动端轴承0.07~0.14mm。
轴瓦顶隙数据:驱动端轴承平均0.33mm,非驱动端轴承平均0.36mm。
轴承紧力数据:驱动端轴承平均0.032mm,非驱动端轴承平均0.07mm。
图7 轴瓦研磨痕迹
图8 非驱动端轴承座球面变形情况
通过对轴承进行拆机检查,结合测量的数据,认为电机轴向振动的主要原因为电机轴承存在质量问题,需要进行修复。经仔细查看非驱动端轴承,发现非驱动端轴承座有焊接痕迹,经询问用户了解到,因轴承座支撑筋有裂纹用户进行了自行补焊,焊接应力导致轴承座变形引起了此次故障,更换轴承后电机振动数据见表4。
表4 修理后电机空载振动数据
因非驱动端轴承座有绝缘层,无法进行修理,经更换轴承后电机振动完全合格,且运行40min基本无变化,带负载运行振动变化不大。
3 结语
电机振动问题产生的原因和防治均具有综合性和复杂性,难于进行简单的分析处理,因此进行分析和处理振动问题时,必须分析各个环节对振动的影响,理清原因和导致的危害,明确特征后对症处理。利用频谱分析技术、模态分析技术,结合现场动平衡,有效的查找了电机轴向振动的原因,通过拆机检查,判断该电动机滑动轴承出现的故障及其原因,并进行处理,为电机振动处理提供了有力的帮助。
[1] 张文刚,王泽威,徐元周. 防爆电机振动的现场处理[J].电气防爆,2009.2.
[2] 徐元周,王泽威,刘玉慧. 防爆电机信号采集系统设计[J].电气防爆,2007.4.
[3] 徐元周,王泽威,李小辉. 工作变形分析在电机振动处理中的应用[J].电机技术,2015.1.
[4] 孙永泰. 提高端盖刚度降低电机轴向振动[J].电机技术,2010.1.
[5] 陈建军,刘长财,罗子昌. 防爆电机滑动轴承的使用与维护[J].电气防爆,2005.1.
[6] 黄润华,姜元锋,傅汝楫. 滑动轴承载荷的现场监测和诊断[J].机械强度,1988.4.
Diagnosis and Treatment on Excessive Axial Vibration of Sliding Bearing Motor
XuYuanzhou
(Wolong Electric Nanyang Explosion Protection Group Co., Ltd., Nanyang 473008, China)
Combining with vibration data of a 2P motor obtained in user′s site and disassembly inspection situation, sliding bearing fault and occurrence causes of the dynamically-balanced motor are judged by spectrum analysis, and the solutions are found out. After disassembly inspection, the fault cause is determined and dealt with.
Sliding bearing;2P motor;axial vibration;spectrum analysis
10.3969/J.ISSN.1008-7281.2017.03.13
TM303.5
B
1008-7281(2017)03-0043-003
徐元周 男 1981年生;毕业于河南科技大学机械电子工程专业,现从事电机制造工艺、故障诊断等方面工作.
2016-08-22