带滤机蒸汽罩的改造应用
2017-06-19沈波
沈 波
(广东南方碱业股份有限公司,广东广州 510760)
参考文献
带滤机蒸汽罩的改造应用
沈 波
(广东南方碱业股份有限公司,广东广州 510760)
针对RPA带滤机投用后,重碱水分指标未达到技术要求,进行了蒸汽罩的应用改造,从模拟试验、系统设计到试运行整改,最终实现了蒸汽罩的正常操作和重碱水分的降低。
带滤机;重碱水分;蒸汽罩;试验;改进
1 背 景
公司2013年新投用的法国RPA带滤机,过滤面积108 m2,年生产能力达60万t。投用后,其重碱水分指标为17%~17.5%,未达到设备采购合同中的技术要求(≤16.5%)。
重碱滤过水分含量的高低,既是衡量重碱中NaHCO3含量高低的一项技术指标,又是影响后续煅烧炉能力和煅烧能耗高低的主要因素。所以,降低重碱水分,提高重碱烧成率,具有相当重要的意义。
2 模拟试验与方案设计
早在20世纪30年代,德国人贝加兹就提出在过热蒸汽的热能作用下,减小液体的粘度和流动阻力,达到降低滤饼水分的想法。1962年,伯顿首次将蒸汽用于真空过滤机的细煤泥脱水。由于蒸汽的热能作用,导至滤饼内,使得液体的表面张力和粘度
降低,并伴有蒸发现象的发生,大大降低了滤饼的残余水分,脱水效果得到改善。
通过与厂家的沟通及查阅资料,初步确定了带滤机降低重碱水分的改造思路:即外接低压蒸汽,将其导入带滤机蒸汽罩,使之喷射到重碱表面,在真空抽吸作用下,渗透到重碱滤饼,加热以降低水分的表面张力,使其易于被真空吸走,促成重碱水分的进一步降低。
图1 带滤机蒸汽罩
考虑重碱(NaHCO3)的介质颗粒特性,为检验技术路线的可行性,决定先进行现场模拟试验。
模拟试验过程如下:通过相关试验仪器与设备,先取出一定量的出碱液,按照实际洗水当量、真空度、过滤时间,精确模拟真空过滤、三次洗涤之后,生成每组两份相同样品,其中一份不烘干,另一份进行烘干。试验完成后,分别对每组两份样品进行重碱水分含量分析、对比。为检验效果,对烘干所用热源选择了低压蒸汽与热空气两种,分两次试验。
模拟试验的结果如表1、表2显示。相比热空气,采用低压蒸汽,效果更为显著,模拟试验中重碱水分降低达5%。
表1 重碱水分模拟试验结果(热源:热空气)
表2 重碱水分模拟试验结果(热源:低压蒸汽)
模拟试验确认了技术可行,接着开始了带滤机蒸汽罩的系统设计。
先是汽源的选择。根据厂家提供的蒸汽参数(工作温度120~140 ℃,工作压力0.2~0.3 MPa,蒸汽量25~35 kg/t纯碱),经现场查看,有两个可以选择。一个是碳滤厂房内的低压蒸汽管支管,其压力≤0.2 MPa、温度150 ℃。另一个是煅烧工序外煅烧冷凝水储罐顶部的外排蒸汽管,其压力为0.15~0.2 MPa、温度140~150 ℃,流量约1 t/h。从效益最大化的角度出发,选用煅烧冷凝水储罐的外排蒸汽管,最具经济性。
蒸汽罩作为蒸汽喷射到滤饼的关键部件,需要满足多个条件:喷射有效+分布均匀+热量损耗小,以确保在滤饼表面形成合适、有效的蒸汽分布。
图2 蒸汽罩结构
筛孔结构简单、布置均匀、稳定可靠,作为蒸汽罩的内部结构最为合适,可形成较好的蒸汽喷射效果。即在一张钢板上按照一定的尺寸和布置、开圆形筛孔。而且筛板成本低,制造安装维护方便。
为减少热量损耗,在蒸汽罩两端设封闭挡边、两侧加装两道密封胶板,形成一定的密闭、烘干空间。
根据带滤机的支撑框架,采用方框结构将蒸汽罩固定,并使其与滤布和滤饼保持合适距离,整体直接支撑在带滤机两侧的框架梁上。材质方面,选用和带滤机零部件相同材料(不锈钢)。
对蒸汽罩及配套管道的布置上,结合带滤机工艺流程,确定蒸汽罩的安装位置在三段洗水、压辊之前的某段滤饼区域。配套蒸汽管道结合现场实际情况具体布置,考虑保温及安装流量计、温度计等仪表,以便计量、控制。
3 试运行与改进
蒸汽罩、管道及仪表的安装完成后,即开始了蒸汽罩的试投用。试投用后的重碱水分数据如表3所示(两小时取样分析一次;滤饼厚度37~40 mm;碳化出碱液放量500 m3/h)。
表3 蒸汽罩试投用水分指标
从一个月的试运行可以看出,蒸汽罩投用后效果显著,重碱水分指标在15%左右。与此同时,随着投用时间的推移,也出现了新的情况,影响到蒸汽罩的持续使用。主要问题是,滤布两侧颜色变黄,孔隙变大,怀疑蒸汽对其造成了局部烫坏,影响到滤布的正常使用寿命,增加了使用成本。基于滤布的保护,暂时停用了蒸汽罩,以便进一步的改造处理。
经分析,滤布局部烫坏的可能原因有:①带滤机皮带两侧真空偏小,蒸汽滞留滤饼时间偏长,间接影响到滤布;②受皮带裙边影响,两侧滤饼厚度薄些,蒸汽穿透滤饼后影响滤布;③蒸汽温度偏高。
对此,综合考虑蒸汽、滤布、真空度等各种因素,对蒸汽罩进行了如下改进处理:①蒸汽罩筛孔区域两端用0.5 m长的钢板封住,缩小蒸汽喷射范围,控制烘干区域,避免损坏两侧滤布(同时对进入蒸汽罩的两侧若干蒸汽通道进行封闭处理);②在蒸汽主管道上增加喷水装置,使用清洗滤布的脱盐水,调节蒸汽温度,控制进入蒸汽罩的蒸汽不超过100 ℃,保证滤布不被烫坏。
经过上述改进之后,再次投用蒸汽罩,连续运行了三个月,滤布正常,没有损坏,重碱水分也降低了,且持续稳定,效果良好。在连续运行三个月期间,重碱水分指标为16%~16.5%,平均下降了1%。
按每降低1%重碱水分、一吨碱可节约39 kg中压蒸汽计算,年产50万t纯碱,可节约后续煅烧工序中压汽消耗量:1×39×500 000÷1 000=19 500 t。根据蒸汽采购成本分析,直接节约外购中压蒸汽约350万元。结合蒸汽罩制安成本、自身蒸汽消耗及母液蒸馏负荷消耗,其综合经济效益超300万元。
4 结 语
与传统的真空转鼓过滤机相比,带滤机具有相当多的优势,如设备能力大、操作弹性大、洗水当量小、重碱水分低、自动化程度高等,近几年在纯碱行业内的应用越来越多,成为了滤过工序的主力设备,大大提升纯碱工艺生产技术。
对于新型设备来说,其广泛应用势必推动着设备的改进、改造与升级。公司对带滤机重碱水分这个指标的优化,在同仁的共同努力下,取得了一点成绩,但仍有挖潜改造的空间。期盼众多技术人员继续深入研究,大胆探索,取得更大的效果。
参考文献
[1] 孙福兴.Hi-Bar蒸汽加压脱水技术[J].水力采煤与管道运输,1998(4)
[2] 丁超然.从真空带滤机结构特性分析其应用优势[J].纯碱工业,2010(3)
TQ114.15
B
1005-8370(2017)03-27-03
2017-03-27
沈波(1982-),大学本科,化工机械工程师,广东南方碱业股份有限公司开发部。