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滨3区块固井技术研究与现场应用

2017-05-23范超

科学与财富 2016年38期
关键词:膨胀剂环空固井

范超

摘 要:本文研究分析了滨3区块的区域性地层特征,以及固井面临的技术难题。开发研究了相应的固井技术方案。在滨3区块共施工7口井,只有两口井质量合格,其余5口井质量均为优质。在改用遇水膨胀水泥浆体系、使用管外封隔器、环空蹩压、等技术措施后固井质量得到明显提高,尤其第二界面更明显。

关键词:遇水膨胀水泥浆 固井质量

滨3区块地质情况特殊,油水关系复杂,在多个油层中间有高压水层,同时该区块的井主要是以定向井为主,套管居中困难,且由于施工井是老井区地面环境受限,受各方面影响固井质量问题十分突出。在总结过去施工经验,分析地层构造特点,进行科学论证的基础上,制定出一套适合该区块的固井技术措施,有效地解决该区固井质量难以保障的问题。

一、区块地层特点

1、区主要目的层位于沙二下2500—2600米,该层为三角洲前缘滑塌形成的浊积岩沉积。储层岩性以细砂岩、粉砂岩、粉砂质细砂岩为主。根据临井施工情况我们知道该区块在馆陶组及以上地层成岩性差,易坍塌、易卡钻,钻遇不整合面、断层面附近及疏松砂岩层,易井漏,沙三中地层亏空较大,钻井过程中易发生漏失。

2、油水层关系复杂,层间干扰严重,在2600m左右有异常高压水层,位于主力油层之间,严重影响固井质量

3、一般采用444.5mm直径钻头钻至井深300m左右,下入直径339.7mm套管,水泥浆封固全部井段。二开采用215.9mm直径钻头钻至井深3000m左右,下入139.7mm套管,采用常规固井工艺,水泥浆返高1000m

二、主要固井技术难点

1、井较深上部井眼井径不规则,套管不易居中,钻井液与水泥浆易发生窜槽,从而影响水泥环的胶结质量。

2、水泥封固段长,水泥量大,作业时间长,施工风险大,施工过程易发生漏失。

3、水泥段长,水泥浆失重效应加剧,地层压稳难度大,影响水泥石胶结质量。

4、地层流体活跃严重干扰固井质量。

三、实验室室内研究

1、前置液的研究

设计前置液采用冲洗液+隔离液的体系,对裸眼段长、套管居中度差、井壁岩屑清除困难的特点,采取了加大冲洗液、隔离液的用量,提高冲洗液、隔离液浓度等措施。前置液的数量,按照紊流接触时间7min~10min计算,冲洗液和隔离液的比例为1:1,控制环空高度计算约为200m~300m。

2、水泥漿体系的研究

水泥浆体系的优选直接影响到固井的成败,水泥浆体系选择时必须根据现场实际情况合理制定。滨3-9领浆采用低密增强水泥浆体系,尾桨采用塑性膨胀水泥浆体系;滨3-18井领浆选用低密增强体系,尾桨采用晶格增强水泥浆体系。这两种配套的水泥浆体系使用效果不是很理想。根据现场情况结合固井质量评价图,准备在有高压水层干扰的油层段加入抗窜能力更强的遇水膨胀剂。

遇水膨胀水泥浆体系的机理:水泥浆体的结构随时间而演变,从流体最终变为固体。对油井水泥来说,理想的膨胀材料应该具备膨胀材料的水化速度应该和水泥浆体结构的形成速度同步,即在水泥浆体结构开始形成时膨胀材料的水化反应启动,当水泥浆体具有较低胶凝强度时(即受限时),膨胀反应速率达最大,随后反应速率逐渐减小,只有这样才既能产生足够的塑性膨胀又有一定的后期膨胀。

2.2、遇水膨胀水泥浆体系设计原则

1)水泥浆应具有良好的流变性,较低的失水,可调的稠化时间;

2)水泥浆应具有胶凝强度发展迅速的特点;

3)水泥浆初凝后体积体积产生微膨胀;

2.3、遇水膨胀水泥浆体系实验数据

根据遇水膨胀水泥浆体系设计方案要求,经过室内调配、优选、水泥浆性能调整、流体窜模拟等一系列实验,优选出的遇水膨胀水泥浆体系具有胶凝强度发展迅速、无自由水运移、微膨胀、低失水的特点。最终领浆采用:降失水体系尾桨采用:早强剂体系+遇水膨胀剂

四、现场工艺技术措施的应用

1、保证井眼畅通,井壁稳定的条件下根据每口井的实际情况,优选井段,下入足够量的双弓弹性扶正器,井径较大的井段按要求下入一定数量的旋流发生器。充分洗井循环在注水泥施工前保证井下安全稳定 。

2、优化筛选前置液,并适当增加前置液用量,增加紊流接触时间,有效驱替套管外壁及环空与井壁的残留钻井液,提高水泥浆顶替效率;

3、研制新型水泥浆体系以适应该区块固井要求,主要是在封固油层段的水泥浆中加入膨胀剂和抗窜材料,提高水泥石本身的抗窜能力;

4、使用压差式管外封隔器以封堵井下高压干扰层,辅助水泥浆压稳地层;

5、固井施工过程中采用性能较好的双水泥泵车,按设计要求同时注入水泥浆,避免施工简短或设计水泥浆比重不均匀现象发生;

6、采用环空蹩压的方式候凝,遏制水泥浆候凝期地层高压流体干扰水泥浆胶凝。

在滨3区块共施工7口井,两口井一界面格,其余5口井一界面为优质。在改用遇水水泥浆体系、使用管外封隔器、环空蹩压、等技术措施后固井质量得到明显提高,双界面合格率达到了85.71%(未用该体系双界面合格率为39.6%),遇水膨胀剂在油井固井中的应用,能有效地解决现场的固井技术难题,对油井固井技术的发展有很好的促进作用。

五、结论

1、通过滨3区块7口井的现场应用,遇水膨胀水泥浆体系性能稳定,各项性能指标均优于前期使用的水泥浆体系。

2、遇水膨胀剂在滨3区块中的应用,能有效地解决给区块防窜的固井技术难题,对油井固井技术的发展有很好的促进作用。

3、管外封隔器的使用和环空蹩压候凝 两项技术措施是压稳地层解决高压流体上窜有效措施

参考文献:

[1]王玉武,莫继春,李杨,等.纤维与胶乳改善油井水泥石动态力学性能实验[J]. 钻井液与完井液,2005

[2]刘崇建,黄柏宗,徐同台,刘孝良.油气井注水泥理论与应用[M]. 石油工业出版社,2001

[3]张明昌.固井工艺技术[M].中国石化出版社,2007

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