三软强变形煤巷复合支护技术研究
2017-05-15黄庆享
张 沛,黄庆享
(1.西安科技大学 能源学院,陕西 西安 710054;2.西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室,陕西 西安 710054)
巷道支护理论与技术
三软强变形煤巷复合支护技术研究
张 沛1,2,黄庆享1,2
(1.西安科技大学 能源学院,陕西 西安 710054;2.西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室,陕西 西安 710054)
告成煤矿属于典型的三软强变形煤层,通过分析原有支护的变形特征和失效原因,进行了巷道断面优化,确定了全断面锚杆锚索+钢筋梯子梁+金属网喷浆复合支护方案,取消了U型棚,经过工业性试验,技术经济效果显著。
三软煤层;复合支护;断面优化;U型棚
郑州煤电股份有限公司告成煤矿矿井地质条件特殊,存在滑动构造。矿井主采二1煤层,其顶板受滑动构造影响范围21.5km2,占含煤面积的79.6%,属于豫西典型的三软强变形煤层。
告成煤矿工作面上下副巷受到采动等因素的影响,巷道变形剧烈,不能满足安全生产的需求,扩修率达到60%以上,巷道翻修不仅费时费力,增加生产成本,而且也影响了矿井的正常采掘接替。因此,以告成煤矿21061下副巷为研究对象,确定三软强变形煤巷的合理支护方式和支护参数,不仅对该矿区具有直接的实践价值,对发展复杂构造条件下的三软煤层支护技术具有重要的理论意义。
1 巷道围岩力学条件
分别在21061下副巷对二1煤层、顶板、底板进行现场取样,开展力学参数测试。煤层及顶底板松软破碎,属于典型的三软强变形煤层,围岩力学性质如下:
(1)二1煤层平均厚4.86m,一般煤层倾角为11~13°,煤层受构造影响,节理裂隙发育,呈粉末状,疏松易碎。密度1350kg/m3,抗压强度平均0.9MPa,水软化系数0.32,抗拉强度平均0.094MPa,黏聚力0.7MPa,内摩擦角20°,弹性模量32.98MPa,泊松比0.28。
(2)顶板为平均厚度8.56m的破碎带角砾岩,岩性为泥岩、砂质泥岩和细砂岩,容易泥化。密度2650kg/m3,抗压强度平均24.62MPa,抗拉强度平均2.88MPa,黏聚力5.2MPa,内摩擦角35°,弹性模量351.2MPa,泊松比0.20。
(3)底板为砂质泥岩,强度低,密度2440kg/m3,抗压强度平均14.47MPa;抗拉强度平均3.241MPa;黏聚力仅0.8MPa,内摩擦角25°,弹性模量413.8MPa,泊松比0.20。
2 巷道原支护条件及支护失效分析
2.1 巷道原支护条件及变形特征
告成煤矿21061下副巷原断面设计巷道净断面15m2,掘进断面17m2。巷道采用36号U型钢支护,棚与棚之间采用7道工字钢联锁配合直径17.8mm锚索(8m长)加固,棚距为500mm。
根据告成煤矿21061下副巷支护实践,巷道最大变形破坏特征为:支架搭接部位出现低阻滑移,顶梁和柱腿相对滑移达1m;巷道顶板下沉、底鼓0.6~0.7m,巷道净高不足2m,局部甚至不足1.5m;巷道两侧帮脚内移明显,巷道下宽由6.2m缩至3.8m;U型钢支架背板滑脱、折断,软弱煤体从支架间挤出。如图1所示。
图1 21061下副巷典型变形特征
2.2 巷道支护失效原因分析
采用U型钢棚支护巷道发生了严重变形,说明采用单一U型钢支护难以控制巷道变形,采用U型钢配合工字钢及锚索等支护,施工困难,工艺复杂,成本高,巷道变形仍然剧烈,扩修率达到60%以上,影响了矿井的正常采掘接替。巷道支护失效的原因如下:
(1)U型钢棚支护属于被动支护,支架与围岩之间存在架后空隙,支架对围岩没有主动支护作用,对底板没有支护作用,故无法有效控制巷道底鼓。
(2)采用的锚杆、锚索支护属于先期用U型钢支护,然后待巷道掘进一段距离后,在U型钢钢棚间的补强支护,没有发挥锚杆支护的及时主动支护作用。
(3)没有及时对巷道围岩进行喷浆封闭,没有考虑对底板的控制。
因此,需要对告成煤矿21061下副巷进行优化设计,采用底板反拱增强底板稳定性,取消U型棚被动支护,采取锚网加强两帮和顶板主动支护,封闭围岩。
3 巷道断面优化及支护方案设计
根据工程类比和极限平衡圈理论分析,可得:采用锚杆和锚索联合支护是正确的方向;喷浆封闭对解决松软破碎围岩支护具有显著效果;加强巷道底板和两帮的控制,可提高巷道整体稳定性。
因此,确定告成煤矿21061下副巷采用锚网索喷配钢筋梯子梁联合支护方式,采用底板反拱优化断面,加强底板稳定性,采用巷帮长锚杆加强两帮控制,采用顶板锚索加强顶板高平衡拱的控制,提高巷道整体稳定性。
3.1 巷道断面优化
为了充分发挥锚网支护的主动能力,根据锚网支护的“直墻壁”原则,巷道断面选择为直墙圆弧拱形。巷道面积与原设计一样,确定巷道宽度为6200mm,净高3600mm,墻高2000mm。根据巷道极限平衡圈支护理论,控制底板可加强顶板的稳定性。根据实测,底板破坏深度为1200mm,可取其一半设计反拱深度600mm,加强底板稳定性,如图2所示。顶弧长7248mm,底弧长6353mm。
图2 21061下副巷优化断面
3.2 巷道支护方案
根据极限平衡圈理论[2],结合矿区实践经验,确定支护方案如图3所示。巷道采用直墙圆弧拱带反拱优化断面,巷道宽度6.2m,直墙高度2.0m,顶拱高1.6m,底板反拱0.6m。全断面采用锚杆锚索+钢筋梯子梁+金属网喷浆支护,锚杆长度2.4m,间排距0.8m;采用锚索加强顶板和两帮支护,顶板锚索长度6m,两帮腰线锚索长度6m,间排距1.2m×1.6m;全断面采用金属网封闭。
图3 21061下副巷优化断面支护方案
4 巷道支护效果及经济评价
4.1 巷道支护效果
在告成煤矿21061下副巷995~1275m段进行全锚网支护工业性试验,建立4个测站进行锚网索支护试验段表面位移观测。通过观测,巷道顶底移近量最大为285mm,巷道顶底收缩率范围在1.7%~8.3%之间;巷道两帮移近量最大为157mm,巷道两帮收缩率范围为0.46%~4.1%;巷道顶底和两帮移近量为628~880mm,采用全断面锚网索梯子梁支护,对比U形钢支架+锚网索补强支护巷道变形量下降了68%,巷道使用情况良好,采用全断面锚网索梯子梁支护,技术效果明显。
4.2 经济效益
通过计算,锚网梁支护每米巷道材料消耗费用为1443.361元,U型棚锚网支护每米巷道材料消耗费用为5678.241元,每米巷道材料消耗费用降低了74.6%。
使用锚网梁支护巷道返修工程量较少,现在告成煤矿工业性试验段,锚网梁支护没有出现巷道返修(U型棚锚网支护巷道返修率为60%以上,每米巷道维护费为320元)。因此,在告成煤矿工业性试验段280m巷道,节省巷道维护费用5.376万元。使用锚网梁支护,单进提高了10%,掘进工效提高了38%,提前准备出工作面备采。
5 结 论
以告成煤矿三软强变形煤巷为对象,通过现场取样、岩石力学实验得出围岩力学参数,分析原巷道支护的变形特征及失效原因,在巷道断面优化基础上,确定了全断面锚杆锚索+钢筋梯子梁+金属网喷浆支护的方案,经工业性试验检验,技术经济效果显著。
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[责任编辑:邹正立]
Study of Compound Supporting Technology of Coal Roadway with Three Soft and Large Deformation
ZHANG Pei1,2,HUANG Qing-xiang1,2
(1.Energy School,Xi’an University of Sciences and Technology,Xi’an 710054,China;2.Education Ministry Key Laboratory of Mining & Disaster Prevention,Xi’an 710054,China)
Gaocheng coal mine is typical three soft and large deformation coal seam,the deformation character of old supporting and failure reasons were analyzed,the section of roadway was optimized,the compound supporting as all section cable and anchor and steel beam and metal net shotcrete was determined,and U type shed was abolished,after industry test,significant technical and economic effects was obtained.
three coal seam,compound supporting,optimized section;U type shed
2016-10-17
10.13532/j.cnki.cn11-3677/td.2017.02.012
西安科技大学博士启动基金(6310113032);西安科技大学能源学院青年创新基金(2210115019)
张 沛(1979-),男,河南泌阳人,博士,讲师,从事采矿与岩层控制教学和研究工作。
张 沛,黄庆享.三软强变形煤巷复合支护技术研究[J].煤矿开采,2017,22(2):44-46.
TD353
A
1006-6225(2017)02-0044-03