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30MW汽轮机DEH的故障分析及处理措施

2017-05-12陈通李辉武志鹏陈小青

中国科技纵横 2017年5期

陈通++李辉++武志鹏++陈小青

摘 要:本文简述了发电机组汽轮机液压系统DEH工作原理,以及对机组无法正常启动故障做了详细的分析,并且介绍了汽轮发电机组液压调速系统常见故障的原因和处理方法,增强了汽轮机安全稳定运行的可靠性, 有效地避免了类似事故的发生。

关键词:DEH;液压调速;电液转换器;静态调试

中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)05-0180-01

1 概述

邯钢邯宝能源中心烧结余热发电装机30MW余热回收發电机组,汽轮机为青岛捷能汽轮机厂产品,型号: BN25-1.98/0.55型,具有补汽功能。在钢厂生产中起到平衡煤气和蒸汽的作用,保障能源充分利用。液压系统DEH构件在前箱内部一旦出现故障不宜排除,造成汽轮机无法稳定运行,针对这一情况,我厂组织技术人员对汽轮机液压系统进行技术攻关,并且取得了良好的效果。

2 事故经过

2016年6月,汽轮机启动过程中,挂闸后,液压调速系统油压为零,正常运行油压为2.0MPa,调速汽阀无法开启,导致机组无法启动,经过对汽轮机DEH系统构件排查,发现电液转换阀失效,且调速汽阀门架轴承抱死损坏,对其更换后,机组恢复正常。

3 DEH工作原理(图1)

调节系统动作原理如下:在稳定状态下,错油门滑阀处于中间位置,油动机则稳定在某一位置上。当需升负荷时,如调节系统原理图所示,数字调节器输出电信号相应增大,电液转换器输出压力信号升高,将使错油门滑阀上移,油动机活塞下移,调节汽阀开大,进汽量增加;随油动机活塞逐渐下移,经过液压反馈,错油门滑阀也逐渐下移,直至错油门滑阀回到平衡位置,油动机活塞又处于稳定位置。油动机、调节汽阀将正好到达热力过程所要求位置,调节过程完成。减负荷时动作过程相反。如果实际负荷与设定负荷有偏差,负荷反馈信号传回数字调节器,数字调节器根据偏差继续调整。

4 调节系统油路

本机为单抽机组,高压段和低压段的流量分别由两套相互独立的机构来控制,两套油路也是独立的。调节系统用油分三部分:电液转换器用油,油动机活塞动作压力油,脉冲油。

电液转换器的作用是将控制器输出的4-20mA电信号转换成对应的调节信号油压,此油压控制调节滑阀内脉冲油窗口的开度,当控制系统发出增负荷的指令时,调节信号油压升高,滑阀上移,脉冲油压升高,错油门的平衡被破坏,错油门滑阀上移,高压油进入油动机活塞上腔,油动机活塞下腔接通主油泵进口油,油动机活塞下移,由此打开调节汽阀,在油动机活塞下移的同时,反馈滑阀也向下移动,脉冲油进油量减少,脉冲油压降低,错油门重新达到新的平衡。脉冲油压在任何稳定的状态中都设计为压力油的一半(1.0Mpa),任何稳态中它的进、出油流量都是平衡的。

高压油动机安装于前轴承座上面,所需的压力油全部从内部腔室流通,没有外管连接,电液转换器用油则经前轴承座左边的油管引出。低压油动机侧挂在汽缸上,压力油经断流阀、蓄能器,连接到低压油动机上。

电液转换器供油来自主油泵,静态调试、启机过程中由高压交流电动油泵供油。包括过滤器、减压阀、溢流阀等。油压调整步骤如下:(1)调整减压阀,使油压降为1.5Mpa。(2)调整溢流阀,当压力表显示油压刚开始下降时停止调整溢流阀,压紧螺钉锁死溢流阀。(3)调整减压阀,使油压降为1.2Mpa,压紧螺钉锁死减压阀。(4)电液转换器供油压力范围为0.65~1.7Mpa。

5 故障处理措施

综上所述,造成汽轮机DEH液压调速系统故障的主要原因有电液转换器失效卡涩、油动机错油滑阀卡涩、机械转动部分轴承失效等。本次故障的原因是电液转换器失效及门架传动轴成损坏,经过对该两个部件检修处理后机组恢复正常。

6 结语

机组投入运行后故障消除,各技术参数正常。汽轮发电机组由于调节系统故障,会使机组的负荷或转速出现非正常状况,如机组负荷或转速的摆动,会造成调速汽门蒸汽室、汽缸等部件产生交变的应力变化,有可能损坏机组的有关部件,影响到机组的安全运行。另外,如果机组是单机运行,发生转速的摆动,还会使所带动的电动机等用电设备的转速随之发生波动,进一步会影响到产品质量。通过一起小故障进行研究、探索与实践,掌握了汽轮机液压系统故障处理方法,并取得了一定的故障处理经验。

参考文献

[1]邵和春.汽轮机运行[M].北京:中国电力出版社,2006.

[2]山西省电力工业局.汽轮机设备运行技术[M].水利电力出版社,1992.

[3]沈士一,庆贺庆,康松,庞立云.汽轮机原理[M].北京:中国电力出版社,1992.