低压大功率12极电机电磁噪声降低方法浅析
2017-05-11张伟
张伟
(河北电机股份有限公司,河北 石家庄 051430)
低压大功率12极电机电磁噪声降低方法浅析
张伟
(河北电机股份有限公司,河北 石家庄 051430)
低压大功率12极电机在实际的使用过程中经常会出现较大的噪声。产生噪声的原因主要为电磁噪声。本文从多个可能引起电磁噪声的技术关键点进行分析,得出了对低压大功率12极电机控制电磁噪声行之有效的方法,优化了产品设计方案,对所提方案进行了验证。
低压大功率;12极电机;电磁噪声
1 降噪要求
1.1 背景
我公司生产了4台155kW,380V,IC01,12极立式电机,使用了以前用过的72/56槽配合。制造完成后,空载噪声为78dB(A)(声压级),换算为声功率级噪声约为93dB(A)(换算依据IEC60034-9-2003),符合GB10069.3-2006的标准值97dB(A)(声功率级),但负载噪声却达到了101dB(A)(声压级),虽然标准中并未规定12极电机的负载噪声值,但也能判定这是过大的噪声。我们在第一次试制经验的基础上采用了几个降噪的方法,最终将负载噪声控制在81dB(A)(声压级),成功降低了30dB(A),甚至低于空载噪声的标准要求。
1.2 降低噪声的意义
噪声是造成环境的污染一个重要因素。电机产生的噪声通常分为三类:机械噪声、通风噪声和电磁噪声。这其中电磁噪声是随着电机负载载荷的增加而增大的,其主要分量的频率范围通常为700~4000Hz,人的听觉对这个频率范围的噪声十分敏感,降低电机负载噪声有利于保护我们的工作环境和生活环境。
1.3 电磁噪声的判断
利用人耳在通电和断电时对声音的对比,即可判断是否存在电磁噪声。接通电机电源,凭人耳仔细倾听电机运转的过程中是否发出尖锐的声音,然后关闭电机电源继续倾听,如果之前听到的尖锐声音不再出现,即可判断该电机在运转过程中存在着电磁噪声。如果关闭电机电源后,原来听到的尖锐声音仍存在,即可判断该电机没有较强的电磁噪声。
1.4 理论分析
一般来说,电机噪声分为三类。相对于转速较高极数电机的高机械噪声和通风噪声来说,12极电机由于额定转速较低,电磁噪声成为了电机运行中的主要噪声来源。电磁噪声的产生来源是由于电磁力波所引起的电磁振动。而电磁力波的产生是与绕组磁动势以及气隙磁导有关,其共同决定了电机的气隙磁场,电机铁心与其之间的作用产生了一系列的电磁力波。定子铁心齿部会受到径向分力和切向分力的作用,这些力是由气隙磁密波作用产生的。其中径向分力会引起铁心的振动变形,这被认为是电磁噪声的主要来源。而切向分力会生成一个作用力矩,它与电磁转矩相对应,会引起定子齿部的弯曲,从而产生振动变形,这被认为是电磁噪声的次要来源。电机负载运行状态下电磁噪声会明显增大,这在高极数、大功率的电机中尤为明显。
电机气隙磁通的实际分部其实不是正弦的,而是含有谐波和基波,这是由于定转子表面使用了开口槽,以及槽内部磁动势过于集中。这些谐波对电磁转矩的影响是较大的,由于其互相作用会产生切向力,也会产生切向的电磁转矩,并且还会形成径向力,这些径向力不断的变化,随时间和空间而变。在这种情况下,电机的气隙中会有不同次数和频率的径向力波。
由于这些径向力波对铁心的作用,导致定子铁心以及电机机壳,和转子铁心发生径向位移形变,也就是产生振动。所谓的振动频率即是这些力波的作用频率,由于一般使用刚性轴,转子铁心的振动较小,只需要考虑机座和定子铁心的振动情况即可。定子和机壳的振动会带动周围空气有规律的脉动,从而引起气载噪声,这就是电磁噪声的主要构成。在不同阶次的径向力波中,尤其以低阶次大幅值的径向力波对电磁噪声的影响为大。主要是由于低阶次的力波所引起的铁心弯曲力臂较长,这样相对刚度会较差,从而会产生更大的径向变形。所以说定子铁心的变形量与力波阶次数的四次方成反比,与径向力波的幅值大小成正比。另外,还要考虑定子铁心和机壳的固有频率,如果固有频率和径向力波的频率相近或者相同,电机振动值会大大上升,同时噪声值会大大增加。
表1 我公司设计的低压大功率12极立式电机系列产品性能参数
2 优化方案设计
由以上的理论分析我们可以得知,为降低电机的电磁噪声,首要任务是要消除低阶次的径向力波,而这其中作用最大的是选择合适的定、转子槽配合。另外,降低谐波也是一项重要的降噪手段,采用合理的斜槽可以达到这一目的。大多数高极数电机槽配合是选用转子槽数多于定子槽数的方案,但是对于中小电机来说增加了转子铸铝的难度,工艺性较差。根据Takashi Kobayashi推荐的低噪声槽配合Z1=Z2+4P(Z1为定子槽数,Z2为转子槽数,P为极对数)选用72/40槽配合。这样设计便大大降低了对转子工艺性的要求,随之而来的是生产效率的提高。若希望降低作用于定子铁心的径向力,最有效果的办法就是使用斜槽。在定子或者转子上使用斜槽工艺,可以使径向力波产生在电机轴线方向的相位移,从而降低电机的振动和电磁噪声。通常来说,使用转子斜槽更方便,工艺更简单。本案例中将转子槽沿外圆斜一个定子齿距。
从提高定子铁心强度的角度来说,对定子叠片导磁面积的增加是一个有效的方法,通过定子轭部高度的降低以及定子槽型的缩减,都可提高定子强度。随之而来的是铁心振动的降低和辐射噪声的减小。对于谐波幅值的削减,可以采用加大电机的气隙的办法。对于径向力波幅值的降低,可以通过提高气隙的均匀度来实现。由于增大气隙会降低电机的功率因数,所以可以在性能指标允许的范围内适当加大气隙。放大的气隙还可以降低电机的温升。在铁心叠片的时候需要转动冲片的方向,目的是避免由于硅钢片厚度不均匀造成的铁心磁场不对称,因为磁场的不均匀会造成电磁噪声的上升。同时这种方法也可以避免铁心由于硅钢片厚度不均造成的弯曲。还需要提高定子铁心的压装质量,采用更加合理的压力值以及叠压系数,以减小或消除冲片厚度差的影响。取消定子铁心与机壳筋板的焊接,改为热套工艺,选取合理的定子外圆与机壳内筋的配合工差。在转子铁心的两边使用端部压板,并且对端板齿部进行折弯处理,以增强压装贴合力,避免叠片弹开,并对转子外圆加工严格控制加工量,保证转子冲片不倒片(表1)。
3 试验结果
负载测试中,噪声由101dB(A)降低至81 dB(A)(声压级),折算为声功率级为96dB(A),小于标准规定的空载噪声97dB(A)(声功率级)。电机装机后,客户对噪声优化十分满意,可以说远远高于客户的期望。这主要得益于定、转子的槽配合十分合理,转子斜槽的应用,定子铁心强度的提高,适当加大气隙减小了谐波幅值,提高了转子的对中质量,采用相应的措施提高了定、转子叠压质量等。
4 结语
根据电磁理论,对于高极数大功率电机可能产生电磁噪声的原因进行了分析,调整了优化的设计方案,找出了降低电磁噪声的关键点。主要有槽配合、斜槽、气隙、定子铁心强度、转子对中度、铁心叠压质量等。根据具体的电机应用和制造条件,可以有针对性的进行调整和解决。
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TM301.43
A
1671-0711(2017)03(上)-0059-02