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某台630 MW机组低压转子异常振动诊断及处理

2017-03-10李卫军吴文健应光耀

浙江电力 2017年1期
关键词:轴封动平衡动静

李卫军,吴文健,应光耀

(国网浙江省电力公司电力科学研究院,杭州310014)

某台630 MW机组低压转子异常振动诊断及处理

李卫军,吴文健,应光耀

(国网浙江省电力公司电力科学研究院,杭州310014)

对某台630 MW机组低压转子的异常振动进行了测试试验,结果表明:低压转子存在原始不平衡或热不平衡且动静间隙偏小、发电机转子上的热不平衡,引起低压转子不同程度的动静碰磨,导致低压转子轴振异常。通过在低压转子与汽发对轮上同时加重的现场动平衡调整,彻底解决了该振动问题,可为630 MW机组的振动故障诊断提供参考。

630 MW机组;低压转子;异常振动;碰磨;动平衡

0 引言

随着汽轮机技术的发展,通流改造技术可显著提高机组的效率,是火电机组节能减排的重要措施。在蒸汽流量不变的情况下,600 MW亚临界机组铭牌出力可改造为630 MW机组,其安全可靠性均有所提高。但改造后的部分机组在调试或运行过程中,因转子质量不平衡、转子动静碰磨等振动故障[1,2],影响机组的安全稳定运行。

目前,浙江省已完成5台某型机组的改造,其效率、可靠性均有明显的改善。但有1台改造后的630 MW机组在调试及运行过程中,低压LPB转子轴振存在波动较大的异常情况,影响其安全可靠性。通过对机组轴系振动测试及分析,认为LPB转子的动静碰磨为主要原因,并采用动平衡,彻底处理了该机组的振动问题,轴系振动为优良并且很稳定。

1 机组概述与振动现象

1.11 号机组概述

2016年,某厂1号机组开展通流改造,改造后汽轮机型号为N630-16.7/538/538-1,为亚临界一次再热式、四缸四排汽、单轴凝汽式汽轮机。汽轮机高、中、低压转子由刚性联轴器联接并支撑在8只径向轴承上,其中1—4号轴承为可倾瓦结构,5号轴承为三瓦块可倾瓦轴承,6—8号轴承为圆筒轴承,发电机轴承为可倾瓦轴承。其轴系布置如图1。

图1 机组轴系布置示意

为了提高低压缸效率及安全可靠性,低压缸进行了技术改造,具体措施为:

(1)叶片改型。低压缸通流采用双向反动式压力级,为2×7级,末级采用1 050 mm的长叶片。

(2)缸体加固。600 MW亚临界机组在改造前低压转子的缸体较弱,真空变化时,低压转子易发生动静碰磨现象[3]。在改造过程中,对低压缸进行了加固,以提高低压缸的刚度。

(3)凝汽器的改造。凝汽器由原来的单背压、双流程改为双背压、单流程。

1.2 振动现象及特征

该机组通流改造结束后,2016年9月8日首次启动中,19∶00定速2 450 r/min进行中速暖机;19∶40后的1 h内,7号瓦、8号瓦轴振分别由41 μm和46 μm爬升至64 μm和70 μm,随后逐渐降低至42 μm和45 μm。在2 950 r/min的阀切换中,7号、8号轴振在2 min内快速分别由52 μm和91 μm爬升至122 μm和173 μm,导致机组停机,振动数据见表1,振动趋势见图2。

图2 首次启动中8Y振动变化趋势

表1 该机组Y向轴振数据

7号瓦、8号瓦轴振爬升极快,6号瓦、9号瓦的振动变化量较小,认为振动故障在低压LPB转子(下文简称LPB转子)。7号瓦、8号瓦爬升过程为时2 min,以1X分量为主,振动变化不是突变性振动,可排除转子部件脱落或对轮错位等故障,确认LPB转子发生了动静碰磨[4]。

9月9日03时定速3 000 r/min并进行电气试验期间,低压LPB转子轴动较稳定。9月9日20时并网,7号瓦、8号瓦轴振在11 min内分别爬升至195 μm和180 μm,和前一次的振动快速爬升情况极其相似,致使机组跳机,数据见表1。

9月10日04时定速3 000 r/min,7号瓦、8号瓦振动分别稳定在80 μm和60 μm。降低机组真空,即真空由-96 kPa降低至-92 kPa;调整机组轴封汽温度,将轴封汽温度由142℃提高至162℃,机组振动较稳定,在带10%负荷5个多小时后,顺利完成阀门汽密性试验和超速试验。机组发生动静碰磨后,调整轴封汽温度、真空等,均可使低压转子轴振减小或趋于稳定,进一步验证了机组的振动爬升为低压转子动静碰磨。

该机组在9月12日后的带负荷过程中,7号瓦、8号瓦轴振分别在80~94 μm和83~104 μm波动,且以1X分量为主。分析认为LPB转子发生轻微动静碰磨或轴瓦不稳定,通过调整真空、轴封汽温度等,7号瓦、8号瓦轴振虽在波动,但未发生大幅波动现象,详细数据见表2。

表2 该机组带负荷过程Y向轴振数据

2 原因分析

该机组运行过程中,7号、8号瓦轴振存在快速爬升或波动现象,其原因为:轴封汽温度、真空等不匹配、转子的轴端汽封间隙偏小、转子存在动不平衡等,均会导致转子发生动静碰磨,引起轴振爬升或波动现象。分析如下:

2.1 LPB转子动静间隙较小

为了提高低压缸效率,在通流改造、轴封改造中,轴封、汽封与转子的间隙设计值偏小,这给机组的安装、运行带来了一定的难度。若转子动静间隙较小,在机组运行中,诸如轴封汽温度、真空等运行参数和运行工况不匹配,诱发动静碰磨,振动略微爬升后,容易发生严重的动静碰磨,致使低压转子轴振快速爬升,甚至导致停机,这和该机组振动现象一致。

由表1可知,机组第一次、第二次动静碰磨,低压转子振动爬升时间分别为2 min和11 min,振动爬升至173 μm和195 μm。这表明,动静碰磨发生后,动静间隙有所增大,后期的碰磨强度已有所减弱。

2.2 低压转子存在不平衡现象

低压转子的轴振略大时,容易出现动静碰磨。该机组定速3 000 r/min时,低压LPA转子、低压LPB转子的最大轴振分别为60 μm和80 μm,且以1X分量为主。LPA转子轴振较小,相对较稳定,未发生动静碰磨;而LPB转子轴振相波动较大,发生了2次严重的动静碰磨,表现为7号瓦、8号瓦轴振大幅爬升。经计算,低压LPB转子上存在一定的不平衡量,且严重动静碰磨后,其不平衡量有所增大。

该机组在带负荷过程中,LPB转子发生轻微动静碰磨,前期较轻微。在机组温升试验后,因发电机转子的热不平衡,7—10号瓦振动略增大,低压转子动静碰磨有所加重,7号瓦、8号瓦振动波动频繁且振动变化量有所增大。经计算,不同工况下,低压LPB转子上的不平衡量基本不变,表明碰磨程度较轻,未产生明显的热不平衡。

2.3 低压转子临界转速对碰磨的影响

在机组升降速过程中,测定转子升速与降速过程的轴振值,根据波特图或奈奎斯特图确定其临界转速。该机组8号瓦在超速前后的波特图见图3、图4(其它轴振波特图相似,不再列举),该型2台改造机组的临界转速如表3。

由图3、图4可知,LPB转子的1阶临界转速为1 580~1 710 r/min,并存在2 910~2 970 r/min的临界转速,这与超速试验后的波特图相吻合。厂家的资料显示:低压转子临界转速为1 600 r/min,叶片的共振转速在1 900~2 280 r/min及2 600~2 910 r/min范围内。根据波特图,发电机转子的临界转速为2 910~2 970 r/min;励磁机小轴在2 910~2 970 r/min的振动均较小,且转子质量较低压转子轻很多,也不足以诱发低压转子的大振动。因此,低压转子确实存在2 910~2 970 r/min范围内的临界转速,接近3 000 r/min。

图3 轴振8X波特

图4 轴振8Y波特

表3 2台机组低压转子的临界转速r/min

LPB转子临界转速接近3 000 r/min,即转子强迫振动和共振振动频率较近,转子轴振不稳定裕度降低,转子发生动静碰磨,出现严重动静碰磨的概率会增大。一方面,转子在临界转速附近发生动静碰磨,碰磨效应产生的转轴热弯曲,将会增加碰撞程度[5]。另一方面,碰磨产生的热弯曲使得转子附加一热不平衡量,轴振相应会增大,因动静间隙较小,会使动静碰磨程度加剧,导致转子轴振快速爬升。

2.4 发电机轴振变化对低压LPB转子振动的影响

该机组在2016年9月20日的发电机温升试验中,9号瓦、10号瓦轴振分别爬升13 μm,17 μm,以1X分量为主;且有一定的滞后性。机组在大电流工况下,因为热胀不畅、滑移层膨胀受阻等因素,转子上产生了一定量的热态不平衡;该机振动变化量较小,表明热不平衡量较小,数据见表4。对低压转子来说,发电机转子的热不平衡相当于其外伸端出现了不平衡量,导致低压转子轴振有所增大。在2016年9月20日温升试验后,7号瓦、8号瓦振动值有所增大,波动幅度更大,8号瓦最高爬升至110 μm,且波动更频繁,数据见表5。

表4 机组温升试验中Y向轴振数据

表5 机组温升试验后部分Y向轴振数据

综上分析,原始不平衡、动静碰磨产生的热不平衡、发电机转子上产生的热不平衡量的共同作用,导致LPB转子的轴振较大。低压转子动静间隙较小,在运行中,时而发生动静碰磨,导致7号瓦、8号瓦轴振容易波动。

3 振动处理

根据上述分析,采用振型分离法结合动平衡计算技术,实施准确的动平衡,减小LPB转子和发电机轴振,可解决该振动问题。

LPB转子在不同工况下轴振的1X分量为反相,且其二阶临界转速接近3 000 r/min,以二阶振型下的不平衡为主,可在低压转子缸内施加反对称型配重或单端配重。而发电机的轴振以同相分量为主,其运行转速为3 000 r/min;而发电机的实测一阶、二阶临界转速分别为830 r/min和2 040 r/min。表明发电机转子存在一阶或三阶型的热不平衡,应在发电机外伸端加重。汽发对轮作为低压转子和发电机转子的共同外伸端,对降低发电机、汽轮机的振动均有较好的减振效果。

利用该机组9月28日—10月9日的检修期,在LPB转子缸内汽侧轮毂上、汽发对轮上同时加重,加重量分别为0.570 kg∠210°和0.40 kg∠120°。10月9日,机组在加重后的启动过程中,7—10号瓦的振动均小于50 μm,且很稳定,该机组能安全可靠地稳定运行,运行数据如表6所示。

表6 该机组动平衡后Y向轴振数据

4 结论

通过对某厂1号机组低压转子振动测试分析、诊断及处理,将该机组的振动降低至优良,确保其安全稳定运行。结论如下:

(1)低压转子轴振大且波动的原因为低压转子的动静碰磨,其诱因为低压转子动静间隙偏小,存在一定的原始不平衡或热不平衡。低压转子的某阶临界转速接近3 000 r/min,其轴系稳定性较差,加剧了其动静碰磨的程度。

(2)发电机温升试验中,发电机转子上产生了一定的热不平衡,低压转子、发电机的振动略有上升,加剧了LPB转子轴系不稳定。

(3)采用动平衡有效降低了LPB转子、发电机转子的振动值,低压LPB转子轴振小于50 μm且很稳定。

[1]李卫军,吴文健,蔡文方,等.某轴向拂汽式汽轮发电机组异常振动的分析及处理[J].浙江电力,2015,34(11)∶8-11.

[2]徐晓峰.600 MW机组通流改造后振动故障诊断及治理[J].安徽电力,2016,33(1)∶1-3.

[3]吴文健,童小忠,应光耀,等.浙江省内国产化600 MW汽轮发电机组振动综合处理.浙江电力,2010,29(10)∶28-31.

[4]李荣义,李小军,陆颂元,等.两台大型机组动静碰磨故障现场分析及诊断[J].汽轮机技术,2008,9(6)∶440-442.

[5]王士敏,陆启韶,等.转子通过临界转速时碰摩热效应对振动特性的影响[J].动力学与控制学报,2004,2(3)∶64-68.

[6]魏继龙,杜君文,刘俊汉,等.600 MW发电机转子不稳定振动分析及控制[J].中国电力,2004,2(3)∶64-68.

(本文编辑:徐晗)

Diagnosis and Treatment on Abnormal Vibration of Low-pressure Rotors of 630 MW Units

LI Weijun,WU Wenjian,YING Guangyao
(State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute,Hangzhou 310014,China)

The abnormal vibration of low-pressure rotors of 630 MW units is tested.The result shows that there is initial unbalance or thermal unbalance in the rotors;besides,the kinetic-static clearance is small,and thermal unbalancing of the rotors results in rubbing of low-pressure rotor and the abnormal shaft vibration. The abnormal vibration is thoroughly eliminated by on-site dynamic balancing of low-pressure rotors and wheels of turbine and generator,which can be used as reference for the fault diagnosis of 630 MW units.

630 MW units;low-pressure rotor;abnormal vibration;rubbing;dynamic balancing

项目:国家自然科学基金资助项目(51275452);国网浙江省电力公司科技项目(5211DS14005B)

TK268+.1

B

1007-1881(2017)01-0054-04

2016-12-08

李卫军(1975),男,高级工程师,主要从事汽轮机故障诊断及处理工作。

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