脱硫再生一体塔工艺的选择和主要设备的计算
2017-03-05范秀琳
范秀琳
【摘要】为满足日趋严格的环保要求,需对我公司现有脱硫系统进行改造。由于改造现场位置有限,公司決定在现有脱硫系统后串联一套脱硫再生一体的湿法脱硫装置。改造实施后,脱硫效果达到预期效果。
【关键词】湿法脱硫 一体塔 硫化氢 环保
一、现状
我公司焦炉煤气净化系统有三套,一系统荒煤气量50000Nm3/h,采用A-S脱硫工艺,出口净煤气H2S≦500mg/Nm3;二系统荒煤气量62400Nm3/h,采用改良ADA脱硫工艺,出口净煤气H2S≦300mg/Nm3;三系统荒煤气量62400Nm3/h,采用新型真空碳酸钾脱硫工艺,出口净煤气H2S含量≦300mg/Nm3。
随着GB16171-2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的出台,要求现有企业自2015年1月1日起焦炉烟囱、粗苯管式炉、氨分解炉等燃烧用焦炉煤气的设施排放SO2的浓度限值为50mg/Nm3,而三个系统的脱硫指标均大于此要求,因此对三个脱硫系统进行改造迫在眉睫。
二、方案选择
目前我公司三个脱硫装置均在运行,所以只能在原有基础上进行改造。公司决定新建二次脱硫装置,与原装置串联运行,使净煤气硫化氢含量指标达GB16171-2012要求。
经现场测量,三个系统脱硫装置周边场地均十分紧张,一系统可利用的空间仅为52m×17m;而二、三系统情况更糟,二系统只有将原有的消防通道改道,并将原有护坡加固,才能腾出改造空地;三系统不得不占用原有的绿化地带和马路;空余场地如此苛刻,因此选用占地面积小的脱硫装置势在必行。
脱硫再生一体塔具有占地面积小的优势:1、脱硫塔和再生塔合为一体,减少了传统工艺中再生槽的占地面积,最大限度节省了占地。2、将脱硫塔底部作为传统工艺中的反应槽,也可减少原工艺中反应槽的占地面积。3、此工艺再生后的脱硫液从上部自流到下部脱硫段,节省了从再生到脱硫的输送泵系统,流程短,运行费用低,工程投资也低。可解决我公司场地不足的问题。基于以上优点我公司着手对一系统脱硫进行了改造。
三、主要设备的计算
(一)一系统设计参数及要求:以下塔均指脱硫再生一体塔
进塔煤气量50000m3/h;塔前煤气含H2S1000mg/Nm3;煤气进口压力58.8毫米汞柱;进塔煤气温度35℃;塔前煤气含HCN600mg/Nm3;要求:塔后煤气含H2S≤20mg/Nm3 HCN≤60mg/Nm3。
(二)物料平衡计算
H2S吸收量50000×(1000-20)=49 Kg/h;转化为Na2S2O3的H2S量(转化率4%)49×4%=1.96 Kg/h; HCN吸收量50000×(600-60)=27Kg/h;NaCNS生成量27×81/27=81 Kg/h;转化为NaCNS的H2S量81×34/81=34 Kg/h;生成硫磺的H2S量49-1.96-34=13.04 Kg/h;硫磺产量13.04×32/34=12.27公斤/时。
(三)脱硫塔塔径和塔高的计算
进塔煤气体积50000×[(273+35)/273]×[760/(760+58.8-
42.2)]= 55204m3/h 式中42.2为煤气在35℃时饱和水压力;塔径:空塔速度0.6米/秒塔径为[55204/(3600×0.785×0.6)]1/2=5.71米圆整后取6米;传质面积。脱硫塔阻力为1KPa则脱硫塔进口推动力(800/10333+1)×1×22.4/34×0.001=0.00071大气压脱硫塔出口推动力(700/10333+1)×0.02×22.4/34×0.001=0.000014 大气压平均推动力(0.00071-0.000014)/ln(0.00071/0.000014)=0.000177大气压 传质系数为10公斤/米2·时·大气压,则传质面积为49/(10×0.000177)=27684m2;填料高度及塔高。取填料表面积80m2/m3,则填料体积为27684/80=346m3填料高度为346/28.26=12.25米,圆整为14米,分4层,每层3.5米。煤气进口管段需8m,填料高度14米,层间隔9.6米,塔顶煤气出口段6.4m,脱硫塔高度38m;溶液循环量计算:喷淋密度30 m3/m2h,溶液循环量为:30×0.785×62=847m3/h,圆整为1000m3/h。按照液气比1000×1000/55204=18.11l/m3>16l/m3所以溶液循环量为1000m3/h满足要求。
(四)再生塔塔径和塔高计算
再生塔塔径。再生空气用量为溶液量的 3.5倍,空气用量为3500m3/h ,鼓风强度100米3/米2·时,塔径D=(3500/0.785×100)1/2=6.68 米,再生塔扩大部分的塔径一般为D的1.3倍,则再生塔塔径取9m;再生塔高度。脱硫喷射器高度为6m,出口距槽底距离为1m,则再生塔高度为7m
(五)脱硫溶液泵的选用
溶液循环量1000m3/h,一体塔塔高为45米,喷射器工作压力0.5MPa,故脱硫液循环泵选用两台离心泵(一台备用)流量1000 m3/h ,扬程90米,电机功率500KW。
四、小结
本着总体设计,分步实施的原则,2014年5月一系统脱硫改造项目开工,2015年1月投入运行。现运行一年来,设备运行稳定,操作简单。塔后H2S含量达GB16171-2012要求,解决了公司长期以来的环保问题。鉴于一系统改造成功,二、三系统也陆续进行了改造,并投入使用。
参考文献:
[1]罗鹏飞,张泉.天然气脱硫技术研究[J].化学工程与装备,2014.