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大平房油田“疑难井”潜力分析及综合治理措施

2017-03-04赵南京辽河油田兴隆台采油厂地质研究所辽宁盘锦124010

化工管理 2017年7期
关键词:增油平房疑难

赵南京(辽河油田兴隆台采油厂地质研究所, 辽宁 盘锦 124010)

大平房油田“疑难井”潜力分析及综合治理措施

赵南京(辽河油田兴隆台采油厂地质研究所, 辽宁 盘锦 124010)

“疑难井”定义:随着油田开发的逐渐深入,油井出现地层出砂、套漏、缩径、套管错断、落物等复杂井况,影响了断块开发效果。这些问题的出现影响了大平房油田整体开发效果,因此对出砂井、套变井、有落物油井的综合治理就显得尤为重要。

疑难井;大平房;开发;治理

1 开发现状

(1)断块区域概况 大平房油田位于东部凹陷南端、荣—大断裂背斜构造带内,主要包括大1、大16、大13-19、大14-15、大30、大32等断块,主要含油层系为东营组二段、三段及沙一段。油气在平面上主要分布于构造主体部位,纵向上沙一段到东营组都有较好的油气显示。沙一段油藏埋深1950m-2100m;东三段油藏埋深1500m-1900m;东二段油藏埋深1150m-1450m。按照回采东三段开发方案,主要解决了制约回采东三段方案的井况难题。

(2)制约大平房油田开发中的难题及潜力分析 油田投入开发生产以来,随着开发时间的延长,套损井越来越多,严重影响了油水井的正常生产,大平房油田于1992年整体投入开发,由于开发时间较长,受地质、工程和套管老化等因素的影响,地层出砂日趋严重,井底出现鱼顶,套损越来越多,导致注采井网破坏,注采关系失衡,增产增注措施受阻,层间矛盾加大,油田稳产基础削弱,制约着油田注采结构的进一步的调整,部分油、水井无法正常生产,给油田造成严重的经济损失,因此套损井的治理对油田的开发有着重要意义。

2 技术原理

基于上述大平房油田复杂井况及大平房东三段的较大的潜力分析,在深入实施回采东三段开发方案,主要侧重于侧钻、套管补贴、大修等技术手段,对“疑难井”及停产井进行了综合治理,挖潜油井产能。

3 现场应用情况

针对以上大平房油田目前开发现状,2014年主要采取侧钻、套管补贴、大修等技术,恢复疑难井生产,完善大平房东三段层位归位方案。

(1)以油井侧钻技术进行治理 大平房油田东三段层系归位工作按照“先油后水、先易后难”的原则,以井组为单元陆续开展分析。针对于疑难井井底有套管、有鱼定,对东三段回采形成制约,通过采取侧钻技术,达到完善注采井网,挖潜剩余油的目的。

大11-18井自投产以来,随着开发逐渐深入,该井已经累计出现过三次套损,目前生产东二段因油井出砂已经无法进行生产,处于停产状态。

根据该井周边水井累计注采及井距综合分析,选定了高部位进行侧钻。大11-18井于2014年3月份实施侧钻,完钻后地质技术人员结合录井、测井资料,优选1608.5-1674.3米,层位d3,进行射孔求产。2015年5月1日开井生产,初期日产油10.4吨,日产气1770方,基本不含水。目前该井日产油2吨,累计增油1522吨,累增气17万方,措施效果明显。后续在大1块北部先后实施大10-017C、大12-021C等2口侧钻井。截止目前已经累计增油2129吨,累计增气31.8万方。

(2)以套管补贴方式堵水或者回采 按照大平房油田回采东3段的开发方案,由于东2段注采井网、井距及井况问题,目前东2段属于整体注水停注阶段,地层能量有所下降。东2段出砂日趋加重,井况变的日趋复杂,出现砂埋油层,卡泵管等问题,严重制约了回采东3段方案的实施,制约了油田开发。

实施堵水回采方案需要满足以下要求:①满足泵深下深的要求。②卡堵井段跨度较长(83米),卡封坐封存在难度。③不影响后期探砂、冲砂等工序实施。

2014年1月对该井实施套管补贴,封上采下,该井于2014年1月25日开井,采用Ф38强闭泵,泵深下至套管补贴以下1435米,3米冲程,冲次4次,初期日产油16.6吨,日产水2.4方,含水12.5%,目前日产油6.9吨,日产水0.6方,含水7.5%,累计增油5130.6吨,累产气66.6539万方,措施效果明显。

该井自套管补贴回采,连续生产一年时间,成功延长了检泵周期。2015年1月份因泵漏检泵作业,探砂管下至1729.35米,已经通过了套管补贴位置,正常冲砂至1816米,顺利完成了施工作业。截止目前已经累计增油5901吨,累计增气95.2万方。

(3)以大修手段恢复油井,挖潜区块剩余油 大气3井是大1块北部处于断层边部的一口高部位的油井,注水波及程度较差,因该井液面较深,鱼定位置制约了泵深的下深,也制约了回采东三段方案的实施,为了挖潜油井潜能,决定对该井实施大修,回采东三段。该井2014年4月1日大修下泵开井,采用Ф38泵,泵深下至1442米,初期日产油5.2吨,大修效果较理想,截止目前已经累计增油927吨,累增气51万方。

4 实施效果分析及认识

大1块经过以上技术的实施,注采井网得以完善,油藏各项开发指标明显好转。当年累计增油8957吨,累增气275万方。并得出以下认识:①对油层出砂重或地层压力较高的出水层段进行堵水措施,采取套管补贴技术,这样既能保证封堵效果,又能使封堵完后套管内径达到108mm,不影响泵深及后期作业管柱的下入起出作业。②大平房油田虽然井况复杂,回采东三段仍然具有很大潜力。③措施后下泵均采用小泵径、长冲程、慢冲次的生产方式,降低采油强度,延长油井检泵周期。

[1]聂海光.油气田井下作业修井工程[M].北京:石油工业出版社,2002,2.

[2]史洪军,张琳,许新强.裸眼侧钻钻井技术浅析[J].岩上力学,2004,26(S1):151-153.

赵南京,工程师,辽河油田兴隆台采油厂地质研究所,现从事油气田开发管理工作。

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