APP下载

提高注水效果配套技术应用

2017-03-04赵刚辽河油田兴隆台采油厂工艺研究所辽宁盘锦124010

化工管理 2017年7期
关键词:高含水水驱采油厂

赵刚(辽河油田兴隆台采油厂工艺研究所, 辽宁 盘锦 124010)

提高注水效果配套技术应用

赵刚(辽河油田兴隆台采油厂工艺研究所, 辽宁 盘锦 124010)

随着油田开采程度的提高以及开采强度的加大,注水开发过程中暴露出许多复杂的问题和矛盾。例如部分老油田已经逐步进入高含水期,主力吸水层水淹程度高,油井产量递减、含水上升,无效注水严重;注水井注入压力逐年上升,出现注水井欠注和注不进现象;部分油田水驱波及系数低,剩余油高度分散,依靠常规注水,动用难度大。通过完善深部调驱施工工艺,在水井近井带形成“三酸两液”的多氢酸酸化体系,尝试性开展污泥调剖技术,针对注水井开发问题提出解决方案,并为调剖工作摸索出了新的方向,同时达到了降本增效的目的。

注水开发;深部调驱;多氢酸酸化体系;污泥调剖

兴隆台采油厂1971年投入开发,1974年开始注水,有效实现了采油亏空体积和采油能量的补充。目前我厂地质储量26591.04万吨,注水开发储量17617.3万吨,注水区块可采储量5061.19万吨,占总可采储量的73%;目前水驱储量动用程度80.5%,水驱储量控制程度71.0%,主要是中高渗砂岩油藏和复杂断块油藏。

随着油田开采程度的提高以及开采强度的加大,注水开发过程中暴露出许多复杂的问题和矛盾。一是部分老油田已经逐步进入高含水期,主力吸水层水淹程度高,油井产量递减、含水上升,无效注水严重。非主力吸水层吸水状况差,甚至不吸水,导致这类层动用程度差,甚至未动用,地层压力下降快,地层压力水平低。二是注水井注入压力逐年上升导致注水井欠注和注不进现象,已严重影响了油田注水开发效果[1]。三是部分油田水驱波及系数低,剩余油高度分散,依靠常规注水,动用难度大,提高采收率空间有限,急需转换开发方式。

1 提高注水效果配套技术应用

1.1 优化多氢酸水井解堵工艺,保证水井注够水

由于我厂主要堵塞类型是垢堵、细菌堵塞、以及机杂堵塞等,根据解堵以解除近井地带有机堵塞及地层深部无机堵塞为原则,优化解堵配方,采用“三酸两液”的多氢酸酸化体系。

预处理液:采用有机溶剂+添加剂的组合配方,清洗油管内壁和目的层近井地带的死油、胶质沥青质。

前置酸:采用HCl+添加剂的组合配方,溶解地层中的碳酸盐成分和隔离地层水,避免氟硅酸钠、氟硅酸钾和氟化钙等二次沉淀生成。

主体酸:采用HCl+A剂+B剂+添加剂的组合配方,通过与岩层发生反应,解除深部堵塞,增大孔道半径,提高渗透率,同时充分发挥多氢酸缓释、螯合、阻垢的作用。

后置酸:采用HCl+HBF4+添加剂的组合配方,将主体酸顶替入地层深部,并保持低PH值,防止二次沉淀的生成。

顶替液:将酸化管柱内的后置酸顶入地层,防止腐蚀管柱,同时把主体酸顶入地层更深部。

2015年共实施水井解堵措施14口,累计增注19217方,措施井平均油压由14.3MPa下降至9.4MPa。影响受效油井12口,累增油1726t,累增气646529m,解堵效果显著。

1.2 针对性开展污泥调剖试验,实现有效注水

自新环保法实施以来,污泥的无害化处理费用达到280元

①通过优化多氢酸水井酸化体系,实现降压增注,为油田“注够水”的目标提供技术支持。②通过单井调剖工艺的多元化开展,为油田“有效注水”的目标寻求技术支持。③通过深部调驱和化学驱工作的持续开展,本着改善注水的思路,实现了开发方式的转变,为长期稳产储备了控水稳油技术。/吨。我厂集输系统一年要产生1万吨左右的污泥,年处理费用要达到300万元。

针对污泥处理问题,工艺研究所项目组迅速开展调研攻关,主要对联合站浮选机分离出的浮渣池的污泥进行了化验。通过钻采院化验数据显示,兴二联浮渣池污泥含水量70%,含泥量21%,污泥中粒径10~100μm的颗粒占总泥质68.1%。

含油污泥中较高的含水量为调剖剂的泵送打下了基础,粒径的集中分布和较高的含泥、含油量具备了进入地层和封堵高渗层的条件[2]。

2015年在兴430、兴483和马745三口井陆续开展含油污泥调剖试验,目前共完成13井次,累计注入污泥1200方,节省成本33.6万元。

1.3 深部调驱,扩大注水波及系数,提高注水开发水平

2015年深部调驱项目新增井组5个,洼18-15、洼18-16、洼18-22、洼19-16和洼23-20五个井组采取集中建站的模式,减少人员工作量,方便管理,有利于药品检测。

效果分析:①成胶率稳定。2015年大洼油田成胶率稳定在90%以上。②增油明显。四个块日产油由方案实施之前的94吨上升到目前的176.5吨,累计增油6.92万吨。2015年累增油2.16万吨。③注入压力升高。平均注入压力由7.5MPa上升到12.7MPa,升高了5.2MPa。④吸水剖面得到一定改善。25个井组其中9个井组吸水剖面改善较好。封堵高渗层44个,控制高渗层27个,启动新层54个。

2 结论和认识

[1]杨莉,崔大海,王玉波.特高含水区块综合挖潜实践与认识——以官80断块为例[J].科技与企业.2014,(4).

[2]于伟.欢16-304块注水效果分析与调整[J].内蒙古石油化工.2014,(03).

赵刚(1978- ),男,2007年6月毕业于东北石油大学石油工程专业,本科学士学位,目前工作在辽河油田兴隆台采油厂工艺研究所,采油气工程岗位,主要研究方向注水调驱。

猜你喜欢

高含水水驱采油厂
海上高含水原油新型静电聚结脱水器试验应用
中国石油长庆油田分公司第六采油厂
陕西延长石油(集团)有限责任公司靖边采油厂
高含水水平井控水效果量化评价方法与应用
特高含水后期油藏水驱效果评价方法
港中油田南一断块高含水后期提高开发效果研究
特高含水期相渗关系表征新理论与实践
强底水礁灰岩油藏水驱采收率表征模型
采油厂的安全监管理念分析
水驱砂岩油藏开发指标评价新体系