浅析人工井壁防砂井钻磨效率提升措施
2017-03-04于洪飞辽河油田曙光采油厂作业一大队辽宁盘锦124109
于洪飞(辽河油田曙光采油厂作业一大队,辽宁 盘锦 124109)
浅析人工井壁防砂井钻磨效率提升措施
于洪飞(辽河油田曙光采油厂作业一大队,辽宁 盘锦 124109)
辽河油田曙光矿区大多为抽油区块,且出砂率很高。人工井壁防砂后需利用适当钻具进行井内胶结物钻磨,以携带出固体颗粒物。钻磨期间,循环流量大小、钻具选择、钻磨时机选择等诸多因素均影响着钻磨效率。施工过程中的任一疏忽,均会降低效率,甚至出现质量事故。本文将结合影响钻磨效率的各个因素进行分析,并研究得出提高钻磨效率的措施方法。
油井出砂;钻磨效率;螺杆钻具
当前,蒸汽吞吐是辽河油田曙光稠油区块的主要开采方式。蒸汽吞吐开采工艺,由于吞吐过程所致,地层液体流动反复,极易导致地层岩石松动,进而造成出砂。同时,由于油井开采速度不尽合理,也进一步加重了地层出砂程度。目前,稠油井的防砂工艺技术多种多样,其中在小修作业中最常用的即是高温人工井壁防砂,该种方法进行防砂后,需要对套管内树脂进行钻磨,以畅通液体流动通道。
随着油田开发逐步进入中后期,油井防砂施工工作量逐步攀升,随之而来的就是钻磨施工量不断加大。作为以生产效率为根本的小修作业,如何提高人工井壁防砂井钻磨效率即成为了提高整体作业效率、保障油井增产增收的一项重要课题。
1 影响钻磨效率因素剖析
结合近年来所施工的人工井壁防砂井钻磨分析,对施工过程效率有明显影响的因素有以下几个方面:
一是地面循环排量不足。钻磨循环主要是将液体打入油管,进而带动钻具钻头旋转,起到下钻的目的。在钻进过程中,循环排量的大小十分关键,尤其是在钻磨易过度胶结、变硬的树脂塞,排量不足将导致钻头无力、钻杆钻具不工作,十分影响钻磨进尺。另一方面,排量不足会致使循环液携带能力较弱,长时间甚至会造成卡钻等质量事故,带来较大的经济损失。从实践来看,要避免循环排量不足导致的效率低甚至质量事故,即要保证地面循环泵车排量达到750L/min以上,使环空返液速度超过0.8m/s。
二是钻具受堵,影响循环畅通。实践过程中,由于循环液携带大量固相成分杂质,容易堵死钻杆,致使地面循环泵压升高、排量降低现象。同时,为经过滤的循环液再次入井循环,也是造成钻具堵塞的因素之一。针对此类问题,应当充分使用过滤器,有效将循环液充分过滤,使固相杂质脱离,并在过程中做好过滤器的检查清理,进而避免堵塞。
三是选取钻具不合理。作为钻磨施工的关键工具,选用合适的钻头及钻具尤为重要。结合小修施工没有钻台、钻盘的实际,针对此类钻磨应优先使用螺杆钻具配合三牙轮钻头。
针对树脂塞胶结过程中越来越硬的特性,钻头的选择特点应为坚硬、喷射能力强,这样才能有效发挥水动力提高钻头功率。在钻具的选择上,应当优先选用螺杆钻具,且挑选好合适的尺寸,以达到输出流量、扭矩、转速、钻压的最大化。
四是错过合适的施工时机。防砂后选取合适的时间进行钻磨至关重要。过早施工,防砂剂胶结不好,降低防砂效果;过晚施工,防砂剂胶结过度,增大钻磨难度。通过日常施工此类井的经验以及防砂剂特点可以得出,防砂后的48小时为钻磨施工的黄金时机。因此,施工前做好沟通,掌握防砂完毕的放喷情况,是提高钻磨效率的关键所在。
五是钻具下井前检查不到位。施工中,时而会出现下入钻具准备钻磨,在打压下放过程中察觉钻具无法正常工作情况。只能起出钻具进行重新调试或更换,造成工序返工,严重影响施工效率。因此,在下入钻具前,务必要做好地面测试工作,通过地面打压测试,查看旁通阀开关是否灵活,钻头是否达标工作,确保无误方可进行下入施工。
六是施工前洗井不够彻底。稠油含蜡高、粘度大,特别是井温较低时,粘稠度更高。若在钻磨施工前,未彻底的进行洗井施工,将会导致井内稠油包裹于树脂塞上,阻碍钻头直接接触钻磨部位,或造成钻头打滑。同时,也容易导致井内稠油大量粘于钻头,降低钻头转速,影响施工正常进行。因此钻磨施工前,务必使用热水进行彻底洗井,尽量减少稠油影响。
七是未能合理控制循环压力。钻磨过程中,并非循环压力越大越好,过于大的钻压极易造成井内管柱反转、憋钻等不良现象。因此,应选择合适的压力,结合实践来看,一般压力在5KN到10KN之间为宜。且应根据现场实际,对钻压进行合理调整。
2 实践及现场应用
在小修作业的实践中,对以上所分析的七个方面要素进行认真研究,及时选择合理的规避手段。在近年来施工的9口人工井壁防砂钻磨实践中,均实现了10小时内完成钻磨,且避免了工序返工、卡钻质量事故等不良现象,使得钻磨效率得到了显著提升。
3 施工效益分析
在小修作业施工中,钻磨施工为比较复杂的措施、重点难点工序,在作业结算中价格也比较高。若按100米树脂塞钻磨计算,钻磨工序大致可实现7万余元的产值收入。但若出现单次钻磨失败、钻磨进尺慢等现象,不仅严重影响了施工周期,甚至可能出现人为转大修等质量事故。因此,有效的提高钻磨效率,可有效缩短施工周期,为下一步施工任务争取时间。同时可较大程度上减少特车使用等成本费用支出,进而大大提升队伍整体的经济效益。
4 结语
综上所述,若要提高人工井壁防砂井钻磨的施工效率,不仅要系统详细的了解施工过程,严格按照工序、操作规程进行施工,更要全面的分析各个影响因素,进而逐个击破,起到施工提效的目的。整体来说,要把握住这五个方面内容:
一是选取使用合适的动力源。保证地面循环设备(水泥车)的排量,确保发挥钻头钻具的最大功率,
二是彻底做好钻磨前洗井工作,科学做好施工准备。施工过程中严格挑选循环液,尽量达到固相杂质最小化。同时,反复利用的循环液要充分沉淀,坚决不能使返出液马上再次利用。
三是选取正确的钻头、钻具进行合理搭配,以此确保钻磨过程的顺利进行。
四是做好施工前沟通工作,准确了解防砂施工的完成时间,结合防砂剂特点选取科学的钻磨时机进行搬上作业。
五是合理划眼。保证划眼频率在3米到5米之间,并以此选择合理的最大泵压,保证钻磨效率。