同注同采技术在稠油油藏的应用
2017-03-03王永娜中油辽河油田公司欢喜岭采油厂辽宁盘锦124114
王永娜(中油辽河油田公司欢喜岭采油厂, 辽宁 盘锦 124114)
同注同采技术在稠油油藏的应用
王永娜(中油辽河油田公司欢喜岭采油厂, 辽宁 盘锦 124114)
齐108块位于辽河盆地断陷,至今已吞吐开发26年,多年的开采导致区块采出程度高,地层压力低,汽窜干扰日益严重,至今区块累计发生汽窜干扰300对,累计影响油量31247吨。为了降低汽窜造成的热损失,我们在实践中逐渐摸索了以井排区域为单元实施同采同注的运行思路,使油井注汽由“分散”转为“集中”。
地层压力;汽窜;同注同采
1 地质概况及开采现状
(1)地质概况 齐108块构造上位于辽河盆地西部凹陷西斜坡南部,欢喜岭上台阶中段上倾部位,是在斜坡背景下发育的、被断层复杂化的断裂背斜构造。开发主力目的层为沙三下莲花油层。油层埋深975m-1250m,平均油层有效厚度40.7m,平均孔隙度28.4%,渗透率1.636μm2,全块含油面积4.1 km2,地质储量2417×104吨。
(2)开采现状 截止到2017年6月底,全块共投产各类井458口,目前开井数为246口。至今已累计生产原油788.0597万吨,累计产水2165.1289吨,总注汽井次达7413口井,累计油气比0.47,采注比1.78,返水率1.3,区块采出程度达到32.6%(核实)。
2 区块存在问题
(1)区块地层压力水平低,油井生产能力低。齐108块属边底水油藏,原始地层压力为9.36MPa,目前地层压力为0.78MPa,降压8.58MPa,平均动液面为948m,平均沉没度为143m,生产压差不足1MPa,由于蒸汽吞吐开采是消耗地层天然能量的降压开采过程,随着压力的不断下降,油井生产能力逐渐降低,平均单井产液已由初期的19.4吨降低到目前的8.9吨,油井普遍低产。2001年以后由于油藏压力不足2MPa,老井递减亦呈加快趋势,与上年相比自然递减率综合递减率分别比上年增加3.9%和4.0%,油藏产量呈指数递减,区块开发管理的难度越来越大。
(2)区块汽窜现象日益突出,油井生产管理难度增大。齐108块1990年按118米正方形井网分三套层系投入开发,随着历年来调补层井的不断增加,区块主体部位井距已加密到78米,加之储层物性较好,油井汽窜现象日益突出,成为影响区块开发的主要矛盾之一。
油井汽窜不仅造成本井油层动用程度降低和无谓的热损耗而且对邻井的正常生产造成极大的影响。由于油井的相互汽窜,井与井之间形成热水通道,使得常规吞吐达不到加热剩余油层的目的,往往出现一口井注汽多口井发生汽窜,汽窜后造成邻井含水上升,影响开采效果,同时由于地下热水通道的形成也达不到蒸汽驱的作用,而注汽井由于注入的蒸汽窜至邻井,也未起到加热邻井未动用油层目的,造成注入热量的大量损失。
齐108块随着吞吐周期的增加,井网加密调整,汽窜现象越来越突出,截止到2016年底,区块累计发生汽窜干扰300对,累计影响油量31247吨。
3 同注同采的现场应用及效果分析
为了有效改善该块高轮蒸汽吞吐效果,降低汽窜造成的热损失,提高油井利用率,降低操作成本。我们在实践中逐渐摸索了以井排区域为单元实施同采同注的运行思路。即对相邻的同层位生产井采取同时注汽、同时焖井的运行方式,使油井注汽由“分散”转为“集中”。
今年年初,我们在该块集中查找、集中分析后,选取了八对井组实施同注同采措施,取得了较好的效果。
3.1 地层压力得到一定恢复。
(1)注汽压力有所回升。我们从措施井中选取了几口井,对其注汽参数进行了对比,从注汽压力变化表中可以看出,采取同注同采措施后三口井的平均注汽压力为14.3MPa,对比上周期的13.5MPa上升了0.8MPa。
(2)动液面有所提高。我们从齐018-04c和齐018-06两井措施后的下泵初期生产情况统计表中可以看出,两口井下泵初期的动液面都有不同程度的回升,平均动液面由上周期的872米上升到671米,上升了200米。并且油井的下泵初期产量明显好于上一周期,齐018-06井下开即见油,初期日产达到17/6吨。两口井目前仅生产129天,周期产油就已到达820吨,效果显著。
3.2 油井汽窜现象有所改善
如果不采取小区域组合吞吐,单注一口井至少要发生汽窜2井次,不但达不到加热地层的目的,而且对邻井的产量产生影响。今年我们采取同注同采与防窜关井相结合的方法(即在未注汽之前提前将注汽的井周围可能受影响的井关掉)后,汽窜井次明显减少,从历年汽窜井次对比表来看汽窜井次比去年同期减少近20井次,减少汽窜对产油量的影响487吨,效果明显。
4 结论及下步建议
(1)实施同注同采是防治汽窜、保证注汽效果的有效手段。应用效果表明,在汽窜严重、底层压力低的井区采取同注同采的方法可以缓解邻井受窜对产量的负面影响,使蒸汽携带的热量有效的加热油层,提高地层压力、温度,改善蒸汽吞吐的效果。
(2)同注同采的有效实施,不但能提高油井利用率,改善井组吞吐效果,还为稠油的高轮生产找到了一条出路,有效地缓解了稠油高轮生产的产量递减。
(3)同注同采可以使局部底层能量得到恢复。建议今后将该方法与注CO2等其它措施结合应用,大面积提升井区油井产能。
(4)实施油井同注同采虽然能在一定时期内改善稠油井高轮后的吞吐效果,减少汽窜干扰,但不能解决根本问题,必须寻找新的开发方式来替代。