盘古梁长6油藏低产低效井治理技术研究
2017-03-03陈佳伟郭立川吕文昕高亚雄陈建明郭军龙
陈佳伟 郭立川 吕文昕 高亚雄 陈建明 郭军龙
(长庆油田分公司第三采油厂盘古梁采油作业区, 陕西 榆林 718500)
盘古梁长6油藏低产低效井治理技术研究
陈佳伟 郭立川 吕文昕 高亚雄 陈建明 郭军龙
(长庆油田分公司第三采油厂盘古梁采油作业区, 陕西 榆林 718500)
本文针对盘古梁三叠系低产井的生产情况和储层条件分析低产井形成的原因,目前盘古生产区域内大部分的井都是低产井,这种大比例的低产井对实际采油造成了挑战,因为低产井要想将采油效率提升上来是非常有难度的.因此在实际生产中,就要关注井的动态变化并总结一些手段,例如强化注水等,都是非常有效的治理手段。
长6油藏;低产低效;形成机理;治理对策
1 油田开发概况
目前油井开井330口,平均日产液1532m3,平均日产油918t,综合含水33.1%,注水井开井161口,平均日注水量6014m3,历年累计产油555.14×104t,累计注水2173.04×104m3,月注采比3.46,地质储量采出程度14.84%。
2 低产井成因分析
(1)储层相对较差,有效驱替系统难以有效建立。从位置上来看,本文研究的这片区域,之所以出现这么多低产井,是因为油藏处于河道的分流间湾区,这部分区域的油藏属于隔夹层状态,物性非常差,砂体更是呈现出非常明显的非均质性,直接影响就是降低了能量传递的效率以及范围,导致油田开采非常困难,后期油井也大多数变成了所说的低产井。
(2)注水井层间矛盾突出,吸水状况差,导致油井产量低 。由于沉积非常严重,该区域内的储层剖面出现了明显的非均质化现象,导致剖面上产生了极大的梯度,不同储层之间有着明显的矛盾,而由于低渗透效果,油藏要想开采需要很大压力,导致吸水和产液都非常困难,这就是大多数油井成为低产井的一个重要原因。653、长653+2合注井层间、层内出现了明显的矛盾。统计2012-2016年测吸水剖面52口井单层不吸水,占比26.7%。
(3)地层堵塞产降低产。由于早期为了提升该区域的油田开发效率。大量采用了注水开发的方案,最终导致在开采的过程中,大量沥青质沉积在其中,结垢也为地层造成了非常严重的堵塞,此外就是微粒运移的情况也逐渐出现,地应力也随之发生着变化,这些原因共同造成了该区域内大多数井成为低产井的局面。
3 治理技术与效果评价
3.1 坚持分区域精细注采调控
根据油藏开发阶段、开发形势及井组生产动态,坚持以注水井为中心的井组动态分析调整,及时调整注水技术政策,合理优化注采结构,保障油田稳产。2016年调整80井次,调整水量274m3,对应油井269口,见效78口,日增液11.6m3,日增油14.5t,累计增油2406t,降递减0.358%。
3.2 深挖油井措施,提高单井产量
措施选井重点以低产低效井为重点,对低产井、堵塞井、高含水井进行排查,根据低产原因,合理采取酸化解堵、油井堵水、压裂等治理措施。
(1)酸化解堵。选井依据:①有明显注水见效过程,产量突降,含水无变化累计采出程度相对较低,表皮系数解释为正值;②有明显注水见效过程,产量突降,含水上升;液量下降,低含水累计采出程度高,试井解释表皮系数解释为正值;治理效果:2014-2016年累计实施酸化解堵治理60口(其中酸化38口、暂堵酸化22口),酸化后整体含水上升,平均单井日增油1.51t,累计增油10043t;暂堵酸化控水稳油效果较好,措施后平均含水下降10.1%,平均单井日增油2.24t,累计增油7714t。
(2)水淹井堵水。选井依据:高含水采油期短,暴性水淹井。治理效果:2011-2016年累计实施12口,平均生产天数865天,累计增油12476t。
(3)低产井压裂。选井依据:期产量高,产量迅速下降后长期低产低效,多次常规措施,提液效果变差。试井解释有效渗透率低,探测半径小,表皮系数解释为负值,地层显示无污染。治理效果:2014-2016年累计实施酸化解堵治理111井次(其中重复压裂85井次,平均单井日增油1.71t,累计增油27276t;暂堵压裂15井次,平均单井日增油1.28t,累计增油3176t;混合水压裂13井次平均单井日增油1.10t,累计增油1500t)。
(4)水淹井堵水。选井依据:高含水采油期短,暴性水淹井。治理效果:2011-2016年累计实施12口,平均生产天数865天,累计增油12476t。
(5)新工艺-高含水低产井暂堵剂堵水。选井依据:孔隙型见水井,长期高液量、高含水生产,为降低油井含水,恢复油井产能。措施效果:2016年针对盘古梁长6油藏中部高含水高液量井实施暂堵剂堵水试验,措施后液5.22↑10.05m3,含水78% ↓69.1%,日增油1.0t,累计增油68.9t。
(6)新工艺-水溶性暂堵剂暂堵压裂。选井依据:主向裂缝型见水或高渗带见水井,采用水溶性暂堵剂(承压40MPa)封堵高渗带或裂缝后,实施压裂,压裂压力在40MPa以内,能有效开启新缝。措施效果:2016年实施3口,日增液量15.19m3,日增油6.2t,累计增油1904t,措施后含水稳定,措施效果相对较好。
4 结论与建议
(1)要想将低产井的产量提升上来,就要明确注水井的核心地位,在治理中还要明确油藏才是要进行改善的单元,这样才能逐渐在治理中形成规模效益,并将该区域的油藏开发效果提升上来,改良目前低产井影响油藏开采的局面。(2)能量的提升才是恢复产量的关键点,但在能量的问题解决后,还应该采取一些提升单井产量的手段。(3)对盘古梁长6油藏,注水井区域性化堵治理,能有效提升水驱效率,提高单井产量。(4)暂堵酸化工艺需进一步优化,根据现场施工情况调整暂堵剂用量,“小排量、低浓度、多段塞、大剂量、高压力”的施工效果更好。(5)新工艺(暂堵剂堵水、水溶性暂堵剂暂堵压裂)有待进一步推广,系统评价适应性。