大型空分大修后开车高换堵塞原因分析
2017-03-02娄伦武阁世媚
李 灵,郭 涛,娄伦武,阁世媚
(贵州桐样化工有限责任公司,贵州桐梓 563200)
大型空分大修后开车高换堵塞原因分析
李 灵,郭 涛,娄伦武,阁世媚
(贵州桐样化工有限责任公司,贵州桐梓 563200)
由于是深冷工艺,因此空分停车后系统存在大量的冷量问题,因此系统升温复热是关键性步骤,但若未严格控制好复热时间和复热介质,会使开车出现事倍功半的效果。
高换;结冰;堵塞
贵州桐梓化工有限责任公司是赤天化集团为了发展壮大,同时提高无烟煤利用率,在贵州省遵义市桐梓县投资建成的一家现代化煤化工企业。该公司拥有两套43 000m3/h产氧量的空分装置,以甲醇、合成氨和尿素为主要产品。
1 工艺原理
空气的精馏就是利用空气的各种组分具有不同的挥发性,即在同一温度下各组分的蒸汽压不同,将液态空气进行多次的部分蒸发与部分冷凝,从而达到分离各组分的目的。当处于冷凝温度的氧、氮混合气穿过比它温度更低的氧、氮混合液体时,气相与液相之间就发生热、质交换,气体中的一部分冷凝成液体并放出冷凝潜热,液体则因吸收冷凝潜热而一部分蒸发。因沸点的差异,氧、氮、氩的蒸发顺序为:氮>氩>氧,冷凝顺序(与蒸发顺序相反)为:氧>氩>氮。在本系统中,该过程是在塔板上进行的,当气体自下而上地逐块穿过塔板时,低沸点组分的浓度不断增加,只要塔板足够多,在塔的顶部即可获得高纯度的低沸点组分。同理,当液体自上而下地在塔板上通过时,高沸点组分的浓度不断增加,通过了一定数量的塔板后,在塔的底部就可以获得高纯度的高沸点组分。
利用此原理,在精馏塔下塔的顶部得到了高纯度氮气(99.99%),在精馏塔的上塔底部获得了高纯度的液氧(99.6%)。
2 主要装置
2.1 预冷及纯化系统
本系统是将压缩来的空气用低温循环水进行洗涤、降温,除去空气中带的灰尘和酸性气,同时将空气温度冷却至10~14.5℃,从而得到纯化系统需要的合格空气。纯化系统再通过吸附的方式,将空气中的水分、二氧化碳、乙炔及其他碳氢化合物全部去除干净,得到露点低于-60℃的空气,供精馏系统使用。
2.2 制冷及增压系统
空分装置的冷量主要是来自于高压空气的绝热膨胀,从而使空气的压力、焓都降低,从而达到降温的效果。来自纯化系统的空气分两路,一路经低压换热器进入下塔;另一路进入增压系统。从增压系统出来又分两路,路增压至2.5MPa,然后经膨胀增压机增压至4.0MPa,再经高压换热器换热后进膨胀机降压后进入下塔参与精馏。经过精馏,最终在下塔顶部得到高纯氮气(99.99%),在上塔底部得到高纯液氧(99.6%),液氧再经高压板翅式换热器与增压机过来的高、中压空气换热,变成20℃的氧气,然后送至下游工段。
3 事故经过
在空分长期停车复热后,对系统进行开车,用空气对各个吹除点进行吹除,吹除两天后,对各吹除点进行露点分析,合格后按照正常开车程序对空分系统进行开车,产出合格氧氮后,发现送氧量起不来,最多只能送20 000m3/h,一提氧量则高换温差加大,氧气出口温度迅速降低,直到变为-1.0℃,而且还在继续下降,因此停止提氧量。且一号高换出口温度与二号高换出口温度相关较大(在调节时相差20℃后,就停止了调节),判断为一号高换换热出现了问题。
然后将氧泵切出,液氧退出高换,将高换的液氧全部彻底泄压排掉后,再次重新启动氧泵送氧,同样在出口氧气量在20 000m3/h以下时,各个参数正常,一将氧量继续向上提时,高换温差就出现向大的方向加大的趋势,直到高换液位涨至4 000mm,则氧气出口温度至-1.0℃,后经过反复推敲,决定将氧气彻底长时间切出,则停液氧泵,用现场排放的方式对主冷进行排放,以控制主冷液位,此时整个空分系统只生产高纯氮气(99.99%),而无氧气产品。
氧气切出后,高换的热源依然是高、中压空气,而冷源没了氧气,则只剩下部分污氮;经过4 h的氧气切除后,再次将液氧泵启动,将氧气送入高换,随着氧量的提升,高换温度也随之变化,同样氧气流量在20 000m3/h以下时,所有参数都是正常状态,但继续向上提时,还是出现了一、二号高换温差加大,氧气出口温度降低,但这次出现的结果令人意外,因为这些是一号高换出口温度正常,而二号出口温度低,判断结果是二号高换换热出现了问题。
后经报公司批准,决定停空分系统进行彻底复热,用空气复热3d后,再次开车,一次性开车成功,出合格产品。
4 原因分析
此次开车后,对这次开车过程中出现的问题进行了总结,怀疑原因有以下两点:
1)由于空分停车后,系统将液体全部排放,但存在于冷箱中的冷量短时间无法全部复热,此次停车后采用小型空压机所生产的空气作为复热源,而此空气的露点只能到-30℃,远低于空分正常开车过程中所要求的露点(-60℃),而且复热所用空气量有限,从面导致复热不彻底,存在死角。再加之由于生产任务重,开车时间紧,因此开车时复热时间不足,从而导致在高换中存在冰堵现象。
2)由于此次对压缩系统的换热器进行了清洗,清洗后没有将换热器彻底吹除干净,残留有水,而此部分水在开车后由空气带入了高换系统,从而造成冰堵。
3)由于前两个原因的存在,而露点分析仪在长时间的分析工作中,存在故障现象,分析不准确,从而导致分析所得结果有偏差,由于没有得到真实数据,所以造成此次冰堵。
5 经验教训
经过此次开车失败的经验,总结出了以下几点。一是在以后长时间的停车中,不再采用不合格的空气进行复热,可适当提高成本,采用外购氮气的方式对系统进行复热、保压;二是在系统停车后,对系统进行彻底复热吹除,将系统复热至常温,从而保证系统不进冷空气;三是多采购一台露点分析仪,对每个点至少分析三次合格以上,并进行比对,从而保障露点分析合格,以避免分析原因造成数据错误判断。四是严格按照空分开车时间和步骤开车,不再盲目追求进度,否则适得其反。
Analysis of Reasons for Change of Driving Height in Large Scale Air Separation Overhaul
Li Ling,Guo Tao,Lou Lun-wu,Ge Shi-mei
As is the cryogenic process,so the cold air separation after parking system exists a lot of problems,so the system temperature after heat is a crucial step,but if not strictly control the good after heat time and after hot medium,the wasted effort effect on the drive.
high in;ice;jam
TH18
A
1003-6490(2017)01-0004-02