140万吨/年航煤加氢装置开工及运行分析
2017-02-16杨帆
杨帆
(中化泉州石化有限公司,福建泉州362103)
140万吨/年航煤加氢装置开工及运行分析
杨帆
(中化泉州石化有限公司,福建泉州362103)
介绍了中化泉州石化有限公司140万吨/年航煤加氢装置的首次开工过程及运行分析。该装置由中京公司设计,采用抚顺石油化工研究院开发的催化剂FH-40B,生产运行结果表明,可按照要求生产合格的3#喷气燃料产品。
航煤加氢;开工;运行
140万吨/年航煤加氢装置由中京公司设计,采用抚顺石油化工研究院(FRIPP)研发的催化剂FH-40B。装置操作弹性60%~110%,设计操作时数8 400小时/年。装置于2014年2月16日一次投料试车成功,生产出合格的3#喷气燃料产品,目前已经安全、平稳运行32个月。
1 本装置的主要工艺技术特点[1]
(1)反应部分采用炉前混氢,提高换热器效率,固定床单段一次通过式低压加氢脱硫醇工艺。
(2)反应部分选用冷低压分离器流程方案。冷低压分离器方案是将反应产物与混氢原料油换热后,经过空冷器在低压分离器进行分离。
(3)分馏部分采用带塔底重沸炉的单塔汽提流程,酸性气组分在分馏塔顶分出,塔底为优质航煤产品。
(4)采用双壳程换热器,提高换热器传热效率,尽量降低反应器流出物进空冷器温度,提高了反应加热炉入口温度,减少加热炉负荷,降低装置能耗。
2 工艺流程
常一线馏分经过原料油过滤器进入原料缓冲罐D101,D101由燃料气/氮气保护,使原料油不接触空气。自D101出来的原料油经加氢进料泵(P101A/B)升压后在流量控制下与氢气混合,进入反应流出物/混合进料换热器(E101A/B/C/D)与反应流出物换热,再进入反应进料加热炉(F101)加热至反应所需的温度后进入航煤加氢反应器(R101)。反应流出物经反应流出物/混合进料换热器(E101A/B/C/D)回收热量后,再经反应流出物空冷器(A101A/B/C/D)冷却到50℃,进入低压分离器(D102)进行气液分离。低压分离器气体与新氢混合后进入循环氢压缩机,经升压后与原料油混合进入反应系统。低压分离器的液体在液位控制下,经航煤/产品分馏塔进料换热器与产品航煤换热后进入产品分馏塔,塔底得到精制航煤产品送出装置。反应原则流程图(见图1)。
3 装置开工
该装置是新建装置,其开工主要步骤有:公用工程吹扫及投用、反应-分馏系统吹扫及投用、循环氢压缩机试车、氮气气密、氢气气密、加热炉烘炉、水联运、油联运、催化剂装填、催化剂干燥、催化剂硫化、催化剂初活稳定等过程。
3.1 实际试车过程
根据全厂公用工程投用情况,有序开展各项试车工作。实际试车顺序及时间节点(见表1)。
图1 反应原则流程图
表1 实际试车顺序及时间节点
表2 反应器R101催化剂装填数据表
表3 催化剂硫化记录数据表
图2 硫化曲线图
3.2 催化剂装填
催化剂的装填采用密相装填方式。催化剂实际装填量40.7 t,比设计量多出0.9 t,根据实际情况将反应器底部Φ6和Φ3瓷球的装填高度均由150 mm调整为100 mm,装填数据(见表2)。
3.3 催化剂预硫化
催化剂预硫化采用的是湿法硫化,硫化油为直馏煤油,硫化剂为DMDS。预硫化是将氧化态的催化剂与硫化氢反应后生成还原态的催化剂。在硫化过程中需要在230℃和290℃维持两个恒温阶段,升温速度一般在10℃/h~15℃/h。在硫化过程中每小时分析一次循环氢中硫化氢含量(见表3)。
2月16日8:00停止注硫,硫化结束,总切水量2.7 t,共用硫化剂4.955 t,与理论需硫量一致,说明催化剂预硫化非常彻底。硫化期间反应器入口温度、循环氢中硫化氢浓度、注硫速度(见图2)。
4 装置运行情况
装置自首次开工以来,已经安全、平稳运行32个月。加工负荷根据航煤产品市场行情进行调整,一般维持在80%~110%的负荷,操作弹性较大。
4.1 反应器入口温度及反应器压降
反应器入口温度初期设计值260℃,末期设计值325℃。在装置运行过程中,反应器入口温度根据航煤产品硫含量进行调整,整个床层的温升不大于3℃。自装置首次开工以来,反应器入口温度维持在260℃至282℃,远低于末期设计值,催化剂活性失活速率约0.68度/月。反应器入口温度(见图3)。
图3 反应器R101入口温度
自装置开工以来,反应器的压降基本低于0.2 MPa,维持在正常范围内,压降与反应进料量正相关。反应器压降(见图4)。
图4 反应器压降
4.2 原料性质
自装置首次开工以来,根据市场情况,常一线终馏点逐步提高,以增加航煤产品产量。常一线终馏点基本控制在不大于260℃,否则冰点会不合格。另外常一线硫含量基本在3 000 mg/m3以下,原料性质(见表4)。
4.3 产品性质
航煤产品性质比较稳定,密度稳定在0.79 kg/m3~0.80 kg/m3,硫醇硫含量控制在0.000 3%以下,加氢装置的主要处理目的是脱除硫醇和降低原料油的酸值[2]。在分馏塔顶回流罐压力0.18 MPa~0.25 MPa下,通过控制分馏塔底温度不低于235℃和塔顶回流量不低于2 t/h,可得到铜片腐蚀稳定的航煤产品。在航煤产品出装置之前,通过抗氧化剂注入设施,注入17 mg/L~24 mg/L的抗氧化剂。产品性质(见表5)。
表4 原料性质统计数据表
表5 产品性质统计数据表
TE665.6
A
1673-5285(2017)01-0131-05
10.3969/j.issn.1673-5285.2017.01.034
2016-10-19
杨帆,男,工程师,2008年毕业于中国石油大学(北京)化学工程与工艺专业,从事加氢工艺与生产管理工作,邮箱:yangfan02@sinochem.com。