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煤矿用泵站自动控制装置

2016-12-27汪晖淮南矿业集团设备租赁分公司技术科

科学中国人 2016年35期
关键词:减压阀液位泵站

汪晖淮南矿业集团设备租赁分公司技术科

煤矿用泵站自动控制装置

汪晖
淮南矿业集团设备租赁分公司技术科

煤矿用泵站自动控制装置,可根据液箱水位变化情况,自动控制进水电磁阀启停,完成自动加水和停水;能实时监测水处理装置进水压力,判断比例减压阀是否完好,具备报警和自动停水功能,起到保护水处理装置;实现乳化泵无人值守功能,提高工作效率,降低工人劳动强度,降低生产成本。

自动控制;乳化泵站

一、课题的提出

目前,国内煤矿井下乳化液泵箱进水一般采用手动球形截止阀,由人工开启和关闭,没有实现自动控制。一般综采队安排1名司机看守泵站,需加水时,打开球形截止阀,当水箱加满后,关闭球形截止阀。这往往会因司机疏忽或忙不过来而忘记开关截止阀。当工作面突然炸管或跑冒滴漏严重,工作面用水量增加而司机没能及时加水,乳化液泵箱水位迅速下降,当水位低于吸液管时泵站吸空,将对泵站造成严重损坏。反之,当进水球形截止阀未能及时关闭,继续供水,会造成水箱漫水,顺槽积水,影响工作面环境,浪费水和乳化油。

另外,综采工作面水处理装置对进水压力有严格要求,超压会造成水处理装置损坏,所以矿井水进入水处理装置前必须经过减压阀减压。目前安装在减压阀上的都是机械压力表,人工读数,没有超压报警功能,当减压阀出现故障而泵站司机没能及时发现处理,容易造成水处理装置损坏。

所以为了提高综采工作面供液系统自动化程度,降低工人劳动强度,保护系统设备,我设计出一套乳化液泵箱进水自动控制系统。

二、设计目标

采用专用PLC控制系统,在矿井进水管路上用二位二通电磁阀取代球形截止阀,通过乳化液泵箱内的液位传感器采集液箱水位值,当液位达到下限值,控制系统将电磁阀开启,向泵箱内供水,当液位达到上限值时,电磁阀关闭即供水关闭;同时在矿井进水减压管路上设压力传感器,根据监测压力大小,超压自动报警并关闭进水电磁阀,从面起到保护系统设备。最终实现综采工作面供液系统自动控制、实现无人值守。

三、系统组成

如图一所示:乳化泵箱进水自动控制系统主要由PLC控制器、二位二通电磁阀、液位传感器、压力传感器、蜂鸣器及相关管路、线缆等组成。

图一系统组成

在乳化液泵箱内安装一个液位传感器,在矿井水进水管路(粗过滤器后面)上安装二位二通电磁阀,用二位二通电磁阀替代球形截止阀。在比例减压阀输出端安装一个压力传感器,替代机械压力表,压力传感器设定压力为1.5MPa(可调)。液位传感器、压力传感器、电磁阀、超压报警蜂鸣器通过电缆连接到PLC控制器。

四、工作原理

矿井水管进水压力为6.3MPa,经过比例减压阀(1:4),压力降低到1.5MPa,经过粗过滤,二位二通电磁阀进入水处理装置,经过处理后的矿井水,进入乳化液泵箱。首次进液需要人工调节,当液位达到最低点(下限液位)时,液位传感器将液箱内低液位信号传给PLC控制器。PLC根据设定程序,通过继电器控制电磁阀开启,向泵箱供水;当液位上升到最高点(上限液位)时,液柆传感器将高液位信号传给PLC控制器,PLC根据设定程序,通过继电器控制电磁阀关闭即关闭供水,从而实现进水自动控制。

压力传感器安装在比例减压阀低压端,压力传感器采集压力信号,传给PLC控制器。因设定压力传感器为1.5MPa(可调),当压力传感器压力超过1.5MPa时,PLC控制器关闭电磁阀,停止供水,同时,蜂鸣器报警,提醒用户比例减压阀存在故障,需要维修,从而保护水处理装置免于受损。

五、成果的关键技术及创新点

1、该乳化液箱自动控制装置可根据液箱水位变化情况,自动控制进水电磁阀启停,完成自动加水和停水。

2、实时监测水处理装置进水压力,判断比例减压阀是否完好,具备报警和自动停水功能,起到保护水处理装置。

3、实现无人值守,减轻职工劳动强度,提高工作效率。

4、解决乳化液泵箱漫水破坏工作环境及浪费水和乳化油的问题。

5、解决或乳化液泵箱缺水造成泵站吸空损坏泵体的问题。

六、效益分析

该套系统已在张集矿1312(1)自动化工作面投入使用,系统结构简单、制造成本低、安装方面、实现了乳化泵进水自动控制、水处理装置进水压力监测报警,保护设备免受损坏,实现乳化泵无人值守功能,提高工作效率,降低工人劳动强度,降低生产成本。

综采队每班因乳化液箱加水漫出而损失乳化液按1吨计算,乳化液配比按最低3%(重量比)计算,则1吨乳化液中有0.03t乳化油。水的单价约2.1元∕t,乳化油的单价约10000元∕t。

每班损失的水和乳化油价值:1*2.1+0.03*10000=302.1元;

三八制作业方式,每天按两班生产,全年按360天计算,集团公司每天约有38个综采工作面生产。则全年因减少水和乳化油的浪费而节约的资金为:

302.1 ×2×360×38=826.5万元

即年直接经济效益约为826.5万元,另外自动控制实现无人值守,节约人力资源成本;对水处理和泵站的保护,避免设备损坏,还可节约大量设备维修费用。

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