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浅谈火电厂脱硫装置常见故障及处理办法

2016-12-23吕晓磊

山东工业技术 2016年23期
关键词:火电厂故障

吕晓磊

摘 要:脱硫装置是火力发电厂的主要环保设备,其能否安全稳定运行直接影响环保指标的完成情况,本文主要列举了脱硫装置常见故障以及处理方法。

关键词:火电厂;脱硫装置;故障

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.23.122

1 引言

国内大多数火力发电厂已经配套脱硫系统,由于脱硫系统庞大,辅助设备多,同时运行经验相对缺乏,导致该系统在运行中出现异常,影响脱硫效率,带来很大的环保风险,列举的常见故障如下:

2 脱硫装置常见故障以及处理办法

2.1 6kV电源中断

现象:① 6kV母线电压消失,声光报警信号发出;② 运行中脱硫系统跳闸,对应母线所带6kV电机停转;③ 对应380V母线自动投入备用电源,否则380V负荷也会失电跳闸。原因: ① 6kV母线故障;② 发电机跳闸,备用电源未连锁投入。③ 脱硫变故障备用电源未投入;④ 高备变或低压侧某一分支故障。处理: ① 立即确认脱硫连锁跳闸动作是否完成,若各烟道挡板动作不良应立即将自动切为手动操作;② 将增压风机静叶开度关至最小位置,做好重新启动脱硫装置的准备;③ 6kV电源短时不能恢复,按停机相关规定处理。

2.2 380V电源中断

现象:①380V电源失电声光报警信号发出;②380V电压指示到零,低电压跳闸;③ 工作照明跳闸,事故照明自动投入[1]。原因:①脱硫主电源故障,备用电源未能自动投入;②脱硫低压变跳闸,备用电源未能自动投入;③380V母线故障。处理:①若是380V单段故障引起的电源中断,应及时查明故障的原因以及设备的动作情况,并将情况向班长和车间及有关领导汇报;②当380V电源全部中断,而短时间内不能恢复时,应将所有泵、管道的浆液排净并及时冲洗。若因工艺水泵无电源不能启动,故需汇报班长及车间,组织检修人员协助处理;③电气保护动作引起的电源中断严禁盲目强行送电。

2.3 工艺水中断

现象:①工艺水泵跳闸报警;②生产现场各处用水中断;③相关浆液箱液位下降[2];④泵的冷却水或机封冲洗水中断。原因:①运行工艺水泵跳闸,备用水泵联动不成功;②工艺水水源中断或工艺水箱供水阀未开,工艺水箱液位太低,工艺水泵跳闸;③工艺水管破裂。处理:①停止被中断冷却水的各泵、制浆系统及相关设备运行,查明工艺水中断原因,及时汇报班长,联系有关单位恢复供水;②若短时间内不能恢复,应按短时停机处理。

2.4 吸收塔循环泵全停

现象:①循环泵跳闸,发出声光报警信号;②循环泵电机停转;③保护旁路挡板门开启,增压风机停运。原因:①6kV电源中断;②吸收塔液位过低;③吸收塔液位控制回路故障。处理:①确认连锁动作正常。旁路挡板门自动开启,增压风机跳闸,若连锁不良应及时手动处理;②若短时间不能恢复循环泵运行,应按短时停运进行处理。

2.5 泵运行中出现无流量现象

原因:①箱罐液位低,泵内进入空气产生气蚀现象;②泵的入口或出口滤网堵塞;③泵自身故障;④集水坑泵真空罐漏真空。

处理:①泵启动时,严格按规程操作,防止泵内进气;②检查泵的吸入管是否有砂眼.导致泵内进气;③检查泵的入口或出口滤网是否堵塞,并及时清理;④检查泵是否有异常振动和异音,及各部位的温度是否正常,判断泵自身是否存在故障;⑤检查集水坑泵真空罐管道连接法兰是否漏气。

2.6 脱水机异常和故障处理

(1)真空度偏低现象:①气液分离器真空下降;②旋流器底流浓度太高,不能铺满滤布;③真空泵声音异常。检查及处理:①检查气液分离器及真空泵工作是否正常;②检查真空母管至滤液罐的所有法兰和接口有无泄露;③检查滤液泵工作是否正常,滤液罐液位是否偏低;④检查脱水机上石膏浆是否均匀满布;⑤检查皮带有无破损、密封水流量是否正常;⑥根据以上各项采取针对措施。

(2)真空度偏高现象:①气液分离器真空异常升高;检查及处理:①检查气液分离器及真空泵工作是否正常;②检查真空皮带机是否跑偏;③化验吸收塔浆液,检查亚硫酸盐是否偏高,造成滤布堵塞。电源故障:①当因电源故障造成脱水机跳闸时,应检查给料装置确已关闭;②待查明原因后重新启动脱水机。压缩空气消失:①压缩空气消失时,如果设备处于自动运行方式,则所有设备将自动停止;如果是手动运行方式,则应检查给料装置是否已关闭;②按正常步骤停止脱水机;③待查明原因后重新启动脱水机。

2.7 吸收塔浆液pH异常

原因:①石灰石浆液供给量或浓度下降;②石灰石纯度下降;③ 石灰石供浆泵虹吸破坏;④锅炉投油助燃;⑤电除尘器运行异常或部分停运,烟尘浓度增大。现象:吸收塔浆液pH由正常值逐步下降至5.0以下。处理:①增加石灰石浆液供给量;②检查供浆系统设备运行情况,若虹吸破坏时,应切换备用泵;③检查石灰石浆液浓度是否保持在适当范围,若小于一定只值时,应增加给粉量,将浓度恢复;④若石灰石浆液供给正常,pH由正常值逐步下降至5.0以下,联系锅炉是否有投油助燃,若投油时,应打开烟气旁路挡板门,将FGD烟气量减至50 %运行,尽快使pH恢复。⑤若石灰石浆液供给正常,pH由正常值逐步下降至5.0以下,注意观察原烟气烟尘浓度,若吸收塔入口烟尘浓度(标准状态下)超过200mg/Nm3以上,电话联系除灰值班员,并打开烟气旁路挡板门,将烟气量减到50%以下,并将石膏系统旋流稀液外排,直至pH恢复。

2.8 氧化风机故障

现象:氧化风机跳闸,报警。原因:①风机出口风温过高;②电机绕组温度过高;③电机轴承温度过高。处理:①如氧化风机运行不正常,查明原因并作相应处理。②若氧化空气喷嘴中长时间没有氧化空气,则必须清洗管道。

2.9 仪用压缩空气气源中断

现象:仪用压缩空气压力下降为0。原因:全厂压缩空气系统出现故障。措施:①迅速联系检修。与检修配合查明原因,及时恢复压缩空气正常;②停止一切操作;③短时间不能恢复,准备停运脱硫系统。

3 结论

通过分析,总结火电厂脱硫系统投运以来常见的故障及处理办法,对优化脱硫系统的运行管理,提高脱硫系统的运行可靠性提供了有利的帮助。

参考文献:

[1]谌莉,孙笑非,阳永娟.火电厂烟气脱硫系统运行常见故障分析[J].工业安全与环保,2011,37(02).

[2]周屈兰,徐通模,惠世恩.我国自主的湿法脱硫技术的研发与应用[A].第八届锅炉专业委员会第二次学术交流会议论文集[C].2005.

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