图6 好氧处理过程控制单元简图
(2)反馈控制器设计
经过前馈粗调环节,调制池的废水pH值接近中性点。检测调制池废水的pH值,控制投料阀进行微调,由于这时废水的pH值已接近设定点附近,可以认为是线性区,采用PID控制算法即可满足要求。由于在此范围内pH值的变化非常敏感,要求系统超调量小,所以引入积分分离PID控制,克服积分环节导致超调增加这一缺点,既保持积分作用又减少超调量,使控制性能得到很大改善。其算式为:
即在pH值开始跟踪而偏差较大时,暂时取消积分作用;一旦其接近设定值,再引入积分作用消除余差。
(3)数据更新与自学习机构
前馈专家数据库不是建立在对象模型精确化的基础之上的,当现场情况发生改变时,可能导致原有的专家规则不再适用,这就要求专家控制器能够具有一定自学习的功能。为此,建立一个历史数据库,存储一段时间(例如10天)的历史数据,其中每条记录的形式为:进水流量,原水pH值,实际加碱量,实际加酸量,出水pH值。自学习机构的核心任务是在运行中完成对控制模型的精确化处理工作,定期检测和更新知识库中的各条记录。如图5所示,自学习机构采用统计学习法,逐条检测历史数据库中的记录,如果出水的pH值偏差ΔE大于工艺要求值的5%,则认为当初的预测是失败的,利用该数据在知识库中做一次数据匹配,找出匹配成功的记录,修改原规则中的加药量。如果是pH值大于设定值5%,则规则库中的加酸量V2增加一个最小增量δmin;如果是pH值小于设定值5%,则规则库中的加碱量V1增加一个最小增量δmin。如果出水pH值偏差ΔE小于工艺要求值的5%,即认为预测是成功的,也做一次数据匹配,找出匹配成功的记录,用实际的加药量和原来的加药量平均值覆盖原来的加药量,刷新知识库中的该条记录。如此逐条检测历史数据库中的记录,刷新知识库。
图5 自学习机构与知识库更新
2.2 好氧处理过程测控系统及主要控制算法
2.2.1 好氧处理过程测控系统
好氧处理过程的控制单元如图6所示。
好氧处理过程测控系统主要包括曝气池DO浓度控制单元,混合反应池的药品投加单元以及污泥处理控制单元等。
2.2.2 曝气池DO浓度控制算法
曝气池DO浓度控制是关键,也是控制的一个难点。①废水水质的多变和生物处理系统中生化反应的复杂性,决定了废水处理的DO检测控制是一个大滞后系统,检测出结果再进行参数处理和调整,往往已滞后几个小时甚至几天。②曝气量的分布是否均衡和稳定将直接影响DO值测量的准确与否。在进行DO控制时有必要先进行流量的控制。③由于好氧生物处理系统的复杂性和诸多不可预测的因素,很难建立一个高效、准确的模型来描述DO和这些参数的关系,传统的PID控制不能很好地满足DO调节需要。因此,解决好曝气系统控制应从两方面加以改善:一是解决曝气池空气流量的平衡和稳定问题;二是寻求适合DO控制空气流量的控制策略。
本课题提出的曝气池DO浓度控制方案如图7所示。由图7可知,整个曝气池由4台罗茨风机充当气源,分为4路供气管道给曝气池供气,每个供气管路上都安装了气体流量计检测各支路的空气流量并进行控制使之保持稳定。在曝气池中前后各安装2套在线溶解氧检测仪,进水口的近端在线溶解氧检测仪起显示DO量和温度的作用,出水口的远端在线溶解氧检测仪用来进行曝气池的曝气量控制。
图7 曝气池测控系统简图
曝气池DO浓度控制算法示意图如图8所示,采用曝气流量均衡控制和DO浓度控制的串级控制方案在这里,DO作为主调节参数,是工艺控制的指标。曝气流量为副调节参数,是为了稳定主参数而引入的辅助参数。主调节器按照主参数与工艺给定值的偏差进行工作,其输出作为副调节器的给定值,主调节器在该系统中起主导作用。副调节器按照流量这一副参数与来自主调节器的给定值的偏差进行工作,其输出直接控制变频器。曝气空气流量调节作为副环,采用PID控制方法。副环的主要作用是解决曝气池空气流量的平衡和稳定,以使DO数值真实地反映曝气池生物反应的环境状态。副控系统把空气流量作为反馈,通过变频器内装的PI调节器适量调节转速,使空气流量稳定于给定值。
图8 曝气池DO浓度控制算法示意图
DO控制作为主环,采用PID控制+专家控制的方案。由于曝气池的DO控制具有大时滞、非线性的特点,单一的PID控制很难满足DO的控制要求,甚至引起震荡。在本控制算法中,根据DO偏差的大小,将系统分为2个区域,在不同的区域采用不同的控制策略,从而既保证了调节精度和速度,又具有良好的抗干扰能力。这2个区域分别是:Ⅰ区,当DO浓度偏差较小时,系统趋于相对稳定,采用PID控制器进行细调(开关由b端切向a端);Ⅱ区,当DO浓度偏差较大时,系统超调较大,特别是当刚开机运行时,控制策略采用粗调,快速趋于稳定状态,控制算法采用专家控制策略(开关由a端切向b端)。专家控制的思想就是根据出水口DO浓度偏差以及进水口和出水口的DO的浓度差,查询专家库,输出变量空气流量给定值。专家规则是专家控制的核心,由一系列的IFaTHENb语句组成,本系统设定输入变量为:出水口DO浓度偏差ΔE1,进水口和出水口的DO的浓度差ΔE2;输出变量为:空气流量给定值ΔU。
则总结专家规则如下:
IFε1<ΔE1(k)<ε2AND0IFε1<ΔE1(k)<ε2ANDσ1IFε1<ΔE1(k)<ε2ANDσ2IFε1<ΔE1(k)<ε2ANDσ3IFε2<ΔE1(k)<ε3AND0IFε2<ΔE1(k)<ε3ANDσ1IFε2<ΔE1(k)<ε3ANDσ2IFε2<ΔE1(k)<ε3ANDσ3……
专家控制主要用于粗调,只要专家库中存储的数据记录足够多,2条记录之间的步长足够小,就完全可以满足需求。另外,专家库也采用了自学习算法,在线修正专家知识库。
2.3 集散控制系统的实现
设计了如图9所示的基于西门子PCS7软件开发平台的集散控制系统(DCS)。系统以AS414HCPU为核心,由操作员站、控制器、远程I/O站以及通信网络构成三级网络:厂级MIS网、工业以太网和PROFIBUS现场总线。其中PROFIBUS现场总线用于远程I/O站与CPU之间的信息交换,工业以太网用于工控机与CPU之间的信息交换以及工控机与厂级网之间的信息交换。其中2台操作员站(OS),用于画面显示、报警、泵和电机的手/自动启停以及现场各被控参数的显示和控制。操作员对现场的监视和操作都是通过这2台工控机来完成的。另一台工控机为工程师站(ES),用于工程师对生产现场的监视、打印报表以及对工艺参数和控制器参数的修改等。AS414H作为系统的控制核心,完成所有回路的控制功能。ET200M作为远程I/O站,分别设在厌氧处理和好氧处理工段,用于现场信号的采集与输出。
图9 废水处理的DCS设计方案
控制系统的软件设计主要包括两部分,一部分是西门子可编程控制器PLC程序的设计,采用西门子PCS7软件开发平台完成;另一部分是WINCC人机界面的设计与组态。PLC程序的主程序流程图如图10所示。
3 应用案例
本课题设计的APMP处理工艺与控制系统已经在某纸厂成功应用。在该厂的实际应用中,pH值控制系统实时运行曲线如图11所示,DO控制系统实时运行曲线如图12所示。从图11和图12可以看出,pH值和DO值稳定在设定的目标值附近,完全能够满足工程实际的需要。
4 结 语
纸厂的实际运行效果表明,本课题的控制方法不依赖被控对象的数学模型,具有结构简单、易于实现的特点,适合于废水处理过程控制,且系统运行稳定,安全可靠,有较好的推广使用价值。
图10 主程序流程图
图11 pH值控制系统实时运行曲线
图12 DO控制系统实时运行曲线
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(责任编辑:马 忻)
Study on Control System of APMP Wastewater Treatment Process
ZHOU Hong1,*LUO Bin2WANG Meng-xiao3
(1.EmersonNetworkPower(Xi’an)Co.,Ltd.,Xi’an,ShaanxiProvince, 710075; 2.BoschRexroth(Xi’an)ElectricDrivesandControlsCo.,Ltd.,Xi’an,ShaanxiProvince, 710026; 3.CollegeofElectricalandInformationEngineering,ShaanxiUniversityofScience&Technology,Xi’an,ShaanxiProvince, 710021)
A novel control system was designed for APMP wastewater treatment process using combined anaerobic and aerobic methods. Aiming at severe time-delay and non-linearity of the process, a feed-forward based expert system plus feedback control was applied to control the pH value in the conditioning tank of anaerobic process. A cascade control which was composed of aeration flow balance control and dissolved oxygen concentration control was employed to aerobic reactor, expert control and PID control were switched according to the derivation of dissolved oxygen concentration in different stage. The detailed implement scheme of the system was also presented. The application results showed that this system was effective.
APMP wastewater treatment; expert control; pH value; dissolved oxygen concentration
周 红女士,硕士,工程师;研究方向:电气工程与工业自动化控制。
2016- 04-25(修改稿)
TP273;X793
A
10.11980/j.issn.0254- 508X.2016.11.008
(*E-mail: zhouhong2324@163.com)