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螺旋板炉气冷却器水侧酸洗的探讨

2016-12-20李敬辉

纯碱工业 2016年5期
关键词:炉气酸洗冷却器

李敬辉

(连云港碱业有限公司,江苏连云港 222042)



螺旋板炉气冷却器水侧酸洗的探讨

李敬辉

(连云港碱业有限公司,江苏连云港 222042)

螺旋板炉气冷却器是冷却炉气的主要设备,在生产过程中螺旋板炉气冷却器水侧经常结垢堵塞,造成循环水进水流量减少,影响螺旋板炉气冷却器冷却效果。采用8%~9%的硝酸对螺旋板炉气冷却器水侧进行酸洗。

螺旋板冷却器;炉气;结垢;硝酸;酸洗

连云港碱业有限公司目前使用5台炉气冷却器,其中, 1#、2#、3#轻灰蒸汽煅烧炉炉气冷却器为进口双相不锈钢螺旋板炉气冷却器,由日本KVROS公司生产,型号为KSH—SH,外形尺寸φ1880×7140,换热面积366 m2,1989年投入运行;0#、4#轻灰蒸汽煅烧炉炉气冷却器为波纹管炉气冷却器,由沈阳远方石油化工设备有限公司生产,在传统管壳式冷却器结构的基础上,用薄壁不锈钢波纹管取代厚壁光滑换热管,结构形式为单层,外形尺寸φ1600×7311,换热面积615 m2,分别于1997年7月、2007年8月投入运行。

1 炉气冷却器工艺流程简介

来自轻灰岗位的炉气,进入热碱液塔,被热碱液洗涤碱尘后进入母液洗涤塔,与冷母液逆流直接接触进一步洗涤,同时冷母液被预热为热母液,并蒸出部分氨和二氧化碳,然后炉气进入螺旋板炉气冷却器(0#、4#为波纹管炉气冷却器),被循环水间接冷却,产生的冷凝液流入冷凝液槽,用冷凝液泵送往蒸馏岗位;从螺旋板炉气冷却器出来的炉气进入炉气洗涤塔,炉气在塔内被净氨洗水直接逆流洗涤后经压缩送往碳化制碱。

2 螺旋板炉气冷却器水侧结垢的原因

螺旋板炉气冷却器主要结构为上、下段螺旋气侧和上、下段夹套水侧,炉气被循环水间接冷却,循环冷却水长期在上、下段夹套水侧内形成结垢堵塞,影响螺旋板炉气冷却器冷却效果。

螺旋板炉气冷却器上、下段夹套水侧循环水结垢的因素有:

1)循环水的硬度与碱度同时偏高,这样导致了循环水中的成垢离子浓度积超出允许的范围。

2)阻垢剂效果不佳,或阻垢剂加入量过少。

3)循环水中硅酸根超标。

4)螺旋板炉气冷却器水侧内部循环水流速偏低,或者管程里的水分配不好。

3 循环水加药减缓垢物的形成

运行中对循环水进行水质分析,主要监控水中的钙镁离子浓度;日常运行时的杀菌也是一个重要控制环节,一旦污泥沉积或污泥形成污垢时,对冷却系统的影响极大。我厂定期在循环水中加杀菌灭藻剂SS536KS、SS115KS,阻垢缓蚀剂ZH527KS,循环水系统浓缩倍数控制在3.2倍以上,定期对循环水进行排污,加入清洁水补充。还应从以下几个方面考虑优化:

1)寻求高效稳定的阻垢缓蚀剂。

2)循环水池定期排污,加入清洁水。

3)装置冷却用的循环水,要进一步处理,投加阻垢缓蚀剂控制有机磷为4~6 mg/L,pH值为7.8~9.0之间,给水温度小于32 ℃,浓缩倍数大于3.2以上,设置旁滤系统使循环冷却水的浊度小于20 mg/L,投加杀菌灭藻剂使循环冷却水的生物粘泥小于2 mL/m3,细菌总数小于100 000个/mL,这样的循环冷却水结垢很少。

4)对于循环水系统形成的结垢问题,如果采取加入阻垢缓蚀剂时,首先,要判断是否应用条件(循环水浓缩倍数太高)超过了药剂的控制极限,阻垢剂不是万能的,超过极限后,结垢就是必然趋势了;其次,要看选择的药剂性能是否是比较好的,目前比较好的药剂可以控制循环水中的极限碳酸盐碱度为15 mmol/L,如果药剂本身的性能就比较差,自然会发生结垢趋势了。

4 螺旋板炉气冷却器水侧的酸洗

4.1 酸洗材料

1)酸洗设备1套(酸洗泵2台,开一备一,扬程50 m,流量50 m3/h,转速2 945 r/min,酸洗桶52.3 m32个)。

2)DN50胶管20 m。

3)含8%~9%硝酸的酸洗液。

4.2 酸洗步骤

1)关闭螺旋板炉气冷却器上下段进出口循环水总阀,将上、下段水侧内的循环水放净,将上、下段进出口管线加盲板隔离,避免酸洗硝酸进入循环水总管内。

2)先对下段水侧进行酸洗,将DN50胶管进口甩头接在酸洗管进口DN50不锈钢阀上,再将DN50胶管另一甩头接在下段水侧回水DN40甩头不锈钢阀上。

3)开启酸洗泵把稀硝酸打入下段水侧内,酸洗时每隔1 h测酸洗液的硝酸含量,应控制含酸量在8%~9%,不足时及时添加稀硝酸;若酸洗液浓度降低变慢,在一段时间内浓度基本不变,表示内部结垢已基本除净,可停止酸洗。

4)上段酸洗结束,停酸洗泵,将上段水侧和酸洗管内的酸液回收至酸洗桶内。并将上段水侧、酸洗管及酸洗泵用一次水置换,置换完毕后,关闭上段酸洗进口不锈钢阀、上段回水不锈钢排污阀,拆下酸洗胶管,打开上段回水不锈钢排污阀,放净上段水侧置换水。用同样的方法对下段水侧进行酸洗。

5)酸洗全部完毕,将上、下段进出口管线盲板进行拆除,打开上、下段进出口循环水总阀,螺旋板炉气冷却器投入使用。

4.3 酸洗前后效果比较

我厂利用减量检修机会,2015年7月16日对3#螺旋板炉气冷却器水侧进行酸洗,2016年4月7日对2#螺旋板炉气冷却器水侧进行酸洗,2016年5月6日对1#螺旋板炉气冷却器水侧进行酸洗,通过对螺旋板炉气冷却器水侧酸洗前、后效果进行了对比分析。从分析数据看,酸洗后螺旋板炉气冷却器冷却效果显著,循环水进水流量明显增大,主要表现在:

1)螺旋板炉气冷却器出水温度由原来的45.7 ℃(3台平均值)下降为39.5 ℃(3台平均值),出水温度下降了6.2 ℃。

2)螺旋板炉气冷却器进水流量由原来的90.3 m3/h(3台平均值)增加到166.6 m3/h(3台平均值),进水流量增大了76.3 m3/h。

3)螺旋板炉气冷却器出气温度由原来的44.3 ℃(3台平均值)下降为38.9 ℃(3台平均值),出气温度下降了5.4℃。

通过酸洗螺旋板炉气冷却器水侧,解决了螺旋板炉气冷却器水侧结垢冷却效果差的问题,具体指标分析数据见表1。

表1 螺旋板炉气冷却器酸洗前、后效果对比分析

[1] 陈学勤.氨碱法纯碱工艺[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1989

TQ114.16

B

1005-8370(2016)05-26-02

2016-07-20

李敬辉(1976—),本科,连云港碱业有限公司工程师。

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