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篦冷机二段“马鞍架”的改进

2016-12-16

新世纪水泥导报 2016年6期
关键词:立板托轮冷机

李 珂

山水集团山东水泥厂有限公司,山东 济南 250307

篦冷机二段“马鞍架”的改进

李 珂

山水集团山东水泥厂有限公司,山东 济南 250307

篦冷机二段辅轴与活动框架连接部位为垂直“马鞍”样式结构,但原设计辅轴受力不均,辅轴支架频繁开裂。对辅轴与活动框架连接形式进行两次改进后,达到了预期效果。

冷却机 辅轴 从动轴 活动框架 马鞍架 断裂

0 引言

我公司3号TC-1062篦冷机,设计能力为2 200 t/d,自1999年使用至今,二段辅轴多次开裂,2010年至今已经更换至第三套辅轴,其中辅轴损坏形式均为辅轴护轴支架开裂、两侧护轴套及夹板开裂。

1 原因分析

二段辅轴(如图1)与篦冷机活动框架(如图2)连接部位为垂直“马鞍”样式结构,辅轴与活动框架连接处设置有四组斜铁,随着外滚轮及外滚轮道轨的磨损,斜铁自动下落涨紧(如图3),但实际使用效果较差,斜铁涨紧不实,加剧篦床跑偏,导致辅轴偏载、护轴夹板及轴套开裂。

图1 二段辅轴

图2 篦冷机活动框架

图3 斜铁自动下落涨紧

2 二次改进

图4 二次改进

二次改进将斜铁组去掉,将活动框架“马鞍架”立板与辅轴焊接到一起,为减少外滚轮及道轨磨损导致的活动框架下落幅度,将“马鞍架”辅轴底部安装斜道轨,下部加装承重梁,安装托轮对辅轴加以支撑,减少活动大梁所受的弯曲应力(如图4所示)。但使用效果不好,“马鞍架”焊接立板与辅轴焊接处焊接量较大,无法消除焊接应力,导致使用过程中该处多次开裂,再者由于辅轴处于篦床五室内,篦床漏料较为严重,使新装托轮受热严重,经常出现不转的情况,加重了篦床的载荷,本应减小的活动大梁弯曲应力并未减小,且造成风室内设备增多,内部检查主动轴情况较为繁琐。

3 三次改进

三次改进主要是解决辅轴立面开裂、受力偏斜以及轴两侧护轴套及支架开裂问题。此次改进将“马鞍架”立板改为与垂直面10°的角度(篦床运行斜道轨角度为10°),保证篦床运行时立板受力垂直。连接形式改焊接为单块斜铁形式,顶丝涨紧,保证辅轴立面不受焊接应力,并在斜铁内部制作滑道,保证篦床运行时斜铁不掉落(形式如图5所示)。该形式改进在2016年1月大修时实施,主要包括:更换二段两套连杆衬套,更换全部外滚轮及道轨,拆除底部托轮及托轮大梁,辅轴更换、找平找正。

图5 三次改进

实际使用照片见图6。

图6 实际使用照片

4 运行效果

自2016年底大修更换辅轴及“马鞍架”后,边运行边紧固斜铁,经过10多次紧固后斜铁已紧固到位,现已经连续运行100多天,检查无异常,辅轴支架、护轴套及”马鞍架”未发现裂纹。设备运行平稳,解决了辅轴受力不均、辅轴支架断裂的问题。

2016-5-22)

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