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降低机组液氨消耗量的措施

2016-12-06王雷范燕

综合智慧能源 2016年8期
关键词:喷氨吹灰液氨

王雷,范燕

(华电内蒙古能源有限公司包头分公司,内蒙古包头 014013)

降低机组液氨消耗量的措施

王雷,范燕

(华电内蒙古能源有限公司包头分公司,内蒙古包头014013)

2013年华电蒙能包头发电有限公司对2台机组进行了脱硝技术改造,取得了良好的环保效益,但液氨消耗量一直偏高。通过设备优化、改进调整方法和加强指标管理,降低了机组液氨消耗量,取得了环保、节能、安全三重效益。

脱硝;催化剂;液氨消耗量;环保;安全

0 引言

华电蒙能包头发电有限公司(以下简称包头发电公司)2×600 MW机组为亚临界、中间一次再热、强制循环、单炉膛平衡通风、四角切圆燃烧、固态排渣、紧身封闭、全钢构架∏型燃煤汽包炉。锅炉额定蒸发量为2023 t/h,额定主蒸汽压力为17.5 MPa,额定主、再热蒸汽温度为541℃。2台锅炉自2013年开始分别进行脱硝系统改造,采用高含尘方案选择性催化还原(SCR)脱硝技术,使用蜂窝式催化剂,初期安装2层,同时改造低氮燃烧器,增加2层分离式燃尽风(SOFA)风门。采用蒸汽吹灰器与声波吹灰器联用的方式以满足脱硝系统安全、稳定的运行要求。每层交错布置5台声波吹灰器与4台半伸缩式耙式蒸汽吹灰器,吹灰器的进程按炉深方向布置,与催化剂安装相适应,每台反应器总计设15台声波吹灰器,12台耙式蒸汽吹灰器,分别初装10台与8台,并为预留层预留吹灰器布置位置和接口。

1 脱硝改造后存在的问题

(1)液氨消耗量过大,每年液氨消耗量在1400 t左右,液氨市场价格大约2 500元/t,大量的液氨消耗降低了机组的经济性。若能节约10%,将是一笔非常可观的费用。

(2)催化剂、空气预热器(以下简称空预器)堵塞。脱硝催化剂中的V等多种金属会对SO2向SO3转化起到催化作用。如果转化率较高,并且运行温度低于催化剂的最低温度限值时,容易生成NH4HSO4,附着在催化剂表面,堵塞催化剂孔隙,导致催化剂活性降低,影响脱硝效率,并影响下游锅炉空预器的安全,造成空预器堵塞。

(3)液氨泄露。NH3喷射过多,NH3逃逸量过大,造成环境污染。NH3在局部聚集,容易引起爆炸。在投运初期,锅炉吸风机房、脱硝平台区域NH3味道重,威胁生产人员身体健康。

2 采取的控制措施

(1)投入喷氨量自动控制系统,加强运行监视调整。通过开展技术培训、召开专题会议的方式提高运行人员对脱硝系统的重视。根据包头发电公司设备特点,优化、调整喷氨调门动作曲线,提高喷氨调门出口质量浓度设定值,在保证脱硝出口排放不超标的情况下,将脱硝出口质量浓度控制设定值提高至70~80 mg/m3。增加炉膛出口NOx质量浓度高报警条件,报警值为340 mg/m3。当机组出现大幅度负荷变动或煤种变化时,提醒值班人员提前手动控制。

(2)将液氨消耗量加入值班班组指标竞赛。各运行班组液氨消耗量与发电量作比较,得出每亿千瓦时液氨消耗量,在小指标竞赛中占5%权重(发生环保参数超限,此项计0分),督促各班组重视机组液氨消耗量。在保证环保参数的条件下,控制液氨消耗量。

(3)降低运行氧量。减少NOx的生成是降低液氨消耗量的关键。在燃烧过程中,各种化合物中N+遇到O2-时就会与之结合,形成NOx,因此,控制住氧量,可从源头上控制燃料型、热力型及快速型NOx的生成。总结运行经验及试验数据,在保证燃烧稳定的情况下,氧量可以由2.5%~4.0%降低至2.2%~3.2%。降低锅炉氧量还可以减少烟气生成量,降低烟气流速,增加烟气与催化剂的反应时间,减少催化剂磨损。

(4)调整配风方式。随着负荷的变化及时调整二次风门、2层SOFA风门的开度,改变炉内的二次风分配。在维持炉膛压差在0.4~0.9 kPa的前提下,随着炉膛出口NOx生成量的变化,450 MW负荷以下时逐步开启下层SOFA风门,450 MW负荷以上时继续开启上层SOFA风门,并保持所有SOFA风门开度均不大于50%。在主燃烧区域保持较低的过量空气系数,降低燃烧速度及炉膛核心温度,减少NOx的生成。再燃段燃料富余,NOx被还原成N2。在燃尽段通过SOFA风门送风,保证空气供给,确保燃料燃尽,保证燃烧效率,从而实现了空气分级的控制手段,其过程如图1所示。

图1 调整后的配风方式

(5)调整吹灰方式,确保吹灰效果。用于脱硝装置的吹灰器有声波吹灰和蒸汽吹灰2种方式,声波吹灰器在灰量较小时效果较为明显,能彻底清除边角的积灰;耙式蒸汽吹灰器在灰量较大时能起到良好作用。在投入耙式蒸汽吹灰器时,一定要充分疏水,否则会造成灰尘结块,堵塞催化剂或对催化剂造成水蚀,影响催化剂的使用寿命。合理安排催化剂区域吹灰,可有效减少催化剂表面积灰、堵塞,减小烟气流动阻力,保持流场均匀通畅,提高反应效率。根据催化剂压差变化趋势,调整声波吹灰器的吹灰频次,适时投入蒸汽吹灰器,避免催化剂表面积灰、堵塞,减小脱硝烟气阻力,提高反应效率。包头发电公司对脱硝吹灰器的投运要求如下。

1)耙式蒸汽吹灰器每月单数日上午投运1次,连续大负荷运行时,增加吹灰次数。

2)催化剂压差大于100 Pa时,增加耙式蒸汽吹灰器频次,并汇报专工。

3)声波吹灰器连续运行,每班检查其运行情况,发现问题及时登录缺陷,联系检修处理。

4)投运吹灰器时,运行人员如实记录吹灰部位及检查情况。

(6)调整喷氨格栅。烟气脱硝装置中,喷氨格栅是NH3扩散及与烟气混合的装置。设计上,烟气经烟道内扰流板均匀后通过脱硝装置,与NH3充分发生还原反应。但经过一段时间的实际运行后,烟气流场、扰流板、喷氨喷嘴、催化剂的通流部分均发生磨损、堵塞等问题,造成烟气气流分布及喷氨流量不均,NOx和NH3的混合及反应不均匀,脱硝效率降低,且极易造成局部喷氨过量。包头发电公司锅炉左、右侧各有26组喷氨调门,机组投运后一直保持所有调门全开。经现场测试发现,现场12个测点得到的数据偏差很大,分散控制系统(DCS)显示的数值是这些数据的算术平均值,这就造成脱硫塔出口NH3排放值看似达标,但部分测点已经严重偏低,部分测点超排,造成大量的氨逃逸。根据试验数据,将中间部分喷氨调门(10组)保持全开,西侧(8组)保持75%开度,东侧(8组)关至50%开度。通过调整喷氨调门,改变NH3分配,保证催化剂区域氨气与烟气充分混合。烟气流量大的位置多喷氨,烟气流量小的位置少喷氨,使各NH3喷嘴流量与烟气中需还原的NOx含量相匹配,充分反应又避免局部喷氨过量。

3 结论

通过采取以上控制措施,液氨消耗量由2014年的0.263 g/(kW·h)降至2015年的0.258 g/(kW·h),年节约液氨资金约8万元,经济效益极佳。

改造后,脱硝区域、吸风机室内NH3味明显减轻,也没有再发生NH4HSO4堵塞空预器的情况,提高了安全效益。

(本文责编:弋洋)

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1674-1951(2016)08-0069-02

2016-06-04;

2016-07-29

王雷(1983—),男,吉林松原人,工程师,从事火电厂集控运行方面的工作(E-mail:wl2183528447@126.com)。

范燕(1982—),女,内蒙古包头人,工程师,从事火电厂集控运行方面的工作(E-mail:fanyan19821210@163.com)。

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