Q420B钢冲击功不合原因分析与改进
2016-11-21石军强马传庆温建波
石军强,马传庆,温建波
(山钢股份莱芜分公司,山东莱芜 271105)
Q420B钢冲击功不合原因分析与改进
石军强,马传庆,温建波
(山钢股份莱芜分公司,山东莱芜271105)
分析造成Q420B钢冲击功偏低的原因为含钒量过高(0.12%~0.15%)和控轧生产工艺不合理,通过控制钒含量在0.04%~0.08%和终轧温度低于940℃,使Q420B钢20℃的冲击功满足了标准要求。
Q420B钢;冲击功;化学成分;夹杂物
1 前言
Q420B属于GB/T 1591—2008低合金高强度钢,是在碳素钢的基础上加入少量Nb、V、Ti等微合金元素,以提高钢的强度、改善钢的综合性能。该钢种不需热处理直接使用,成本较低,是一种节约能源和资源的环保型钢种,广泛地应用于国民经济建设的各领域,特别是基础设施建设和加工制造业,例如石油平台、桥梁、大型建筑物等的建设和船舶、车辆、容器及机械、化工、轻工设备的制造。
Q420B低合金高强度钢要求20℃的V形冲击功≥34 J。莱钢特钢事业部2013年12月生产的Ф 90、Ф105 mm规格的Q420B低合金高强度圆钢,部分炉次20℃的V形冲击功低值低于34 J,影响了质量稳定性,延迟了交货日期。通过跟踪生产过程和检验分析,找出了原因,通过优化了钢种内控成分,大幅度提高了Q420B钢20℃的V形冲击功检验合格率,满足了用户需求。
2 冲击功不合试样检验
为分析Q420B钢冲击韧性不合原因,在冲击不合炉次钢材上取样分析化学成分,检验晶粒度、夹杂物等,对影响冲击功的因素进行检验、分析。
2.1化学成分
取冲击性能不合格试样进行化学成分分析,成分比较稳定,S、P含量较低,结果如表1所示。
表1 冲击性能不合格试样化学成分%
2.2晶粒度
对冲击性能不合格试样做高倍检验,基体组织为铁素体+珠光体,晶粒较粗大,晶粒度7级,金相组织如图1所示。
图1 冲击性能不合格试样金相组织
2.3夹杂物检验
将冲击不合试样制成高倍试样观察夹杂物,依GB/T 10561—2005标准评级结果见表2,夹杂物级别较低。
表2 冲击性能不合格试样夹杂物级别级
3 冲击性能不合格原因分析
3.1影响冲击功的因素
1)对于低合金高强度结构钢,标准中规定可同时或单独加入Nb、V、Al、Ti等微合金元素以细化晶粒,细化晶粒是提高材料强韧性的主要措施之一。随着晶粒度级别的提高,钢材低温冲击功越高。
2)随着钢中S、P含量的增加,钢的低温冲击功明显降低。在一定范围内,Mn含量的提高,可以削弱硫对低温冲击功的不利影响。
3)钢中的非金属夹杂物越细小,分布越均匀,钢的低温冲击功值就越高。
4)C在低合金钢中形成珠光体组织,是有效的强化元素,可提高钢的强度,但能钢的降低塑性和韧性,使钢的冲击韧性变差。
5)Al、Nb、V、Ti均可细化晶粒,可起到提高冲击性能的作用,V的细化晶粒效果相对较差。而且随含V量的增加,开始时细化晶粒效果显著,当含V量达到0.08%以后,随含V量的增加晶粒尺寸基本不变,但沉淀强化程度增加,钢的脆性转变温度升高,从而降低了冲击功[1]。
6)采用控制轧制技术可改善钢材的组织结构,提高钢材的强韧性[2]。通过控轧控冷,使晶粒得到细化,可以有效提高冲击功。低合金高强度钢随着终轧温度的升高,冲击功缓慢降低,当终轧温度>850℃后,冲击功下降较快。
3.2冲击不合原因
1)分析冲击性能不合格炉次的炼钢、连铸过程工艺参数控制正常,钢中S、P含量及夹杂物级别均较低,基本可排除炼钢、连铸工艺及洁净度原因。
2)低合金高强度结构钢中加入微量元素能提高强度,但如果轧制工艺不合理,钢的韧性会变差,只有采用合理的控轧工艺,才能使强度和韧性都得到提高。生产此类钢通过控制终轧和冷却温度,可以细化晶粒,从而抵消因微合金元素形成的碳氮化物析出强化引起的韧性恶化,获得较高的强度和韧性。但加入过多的钒(>0.08%),即使控制轧制也会使钢的脆性转变温度升高,降低冲击功。通过统计分析,确认Q420B钢中含钒量过高(0.12%~0.15%)是导致冲击功检验不合格的原因之一。
3)轧制工序控冷、控轧生产工艺条件不完善,终轧温度高(950~980℃),也是导致冲击功检验不合格的原因之一。
4 改进措施
影响Q420B冲击性能的主要因素有化学成分、晶粒度、非金属夹杂物、显微组织等因素,从上述对冲击不合格试样分析结果看,非金属夹杂物控制级别较低,化学成分相对稳定。因此,在保证钢水洁净度和铸坯成分组织均匀的前提下,改进措施应以化学成分优化、细化晶粒为主。
4.1化学成分控制
钢中过高的钒含量会使强度增加、韧性降低,根据不同钒含量对冲击性能的影响变化规律,在保证碳当量的前提下,适当降低Q420B钢中钒含量,将钒含量内控标准定为0.04%~0.08%,如果钒含量超过0.08%,会使钢的脆性转变温度升高而降低冲击韧性。还要通过控制钢中铝含量细化晶粒提高冲击韧性。炼钢过程加强脱氧、脱硫、脱气、软吹氩操作,保证钢中全氧含量≤17×10-6;连铸稳定拉速、过热度、结晶器液面等工艺参数,优化二冷配水,减轻铸坯成分组织偏析。
4.2轧制工艺改进
严格按工艺规程要求控制加热过程,确保铸坯加热质量,以保证钢材内部组织均匀,无异常组织存在。轧制过程中控制好生产节奏,降低终轧温度,保证低于940℃,充分发挥形变对钢材组织改善和晶粒尺寸控制的作用,使晶粒进一步细化。
5 结语
Q420B低合金高强度钢20℃的V形冲击功低的主要原因是化学成分设计和控轧工艺不合理造成的。采取针对性措施后,进行了试验生产。通过优化成分,控制钒含量在0.04%~0.08%,降低终轧温度细化晶粒,Q420B低合金高强度钢的冲击性韧性明显提高,可以完全满足标准要求。试验结果表明,Q420B钢晶粒度达到了8级,冲击性能得到了明显改善,统计冲击值最小为38 J,平均值达到45 J,杜绝了该钢种低温冲击性能不合格现象。
[1]王有铭,李曼云,韦光.钢材的控制轧制和控制冷却[M].北京:冶金工业出版社,1995。
[2]温志红.提高Q345系列钢板冲击韧性的轧制工艺探讨[J].南方金属,2004(6):27-29。
TG335
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1004-4620(2016)05-0070-02
2015-12-30
石军强,男,1971年生,1995年毕业于华东冶金学院金属压力加工专业。现为山钢股份莱芜分公司特钢事业部高级工程师,从事工艺技术管理。