通过优化3#6000空分装置电加热器控制程序降低能耗、提高设备安全性
2016-11-16何家辉
刘 飒,何家辉
(兰州石化公司,甘肃 兰州730000)
通过优化3#6000空分装置电加热器控制程序降低能耗、提高设备安全性
刘飒,何家辉
(兰州石化公司,甘肃 兰州730000)
本文通过3#6000空分分子筛吸附过程的基本原理、再生(解吸)过程、分子筛简单流程描述。分析了目前3#6000空分分子筛电加热器控制中存在的问题,并提出了解决方案。通过方案实施降低了能耗,提高了设备的安全性。
分子筛;电加热器;程序优化
1 背景
1.13#6000空分分子筛吸附过程的基本原理
当气体与固体吸附剂接触时,在固体表面或内部发生容纳气体的现象,称为吸附。其中被吸附的物质叫吸附质,起吸附作用的物质叫吸附剂。
吸附过程分为物理吸附和化学吸附两种。物理吸附主要依靠分子间作用力(范德华力),吸附剂与吸附质的化学性质基本不变;化学吸附则主要依靠吸附质与吸附剂形成化学键,由于吸附键的结构影响,化学性质发生变化。
吸附作为一个传质过程,有两个阶段,即外扩散和内扩散。(1)外扩散:从气体的主体通过吸附剂颗粒周围气膜到颗粒表面;(2)内扩散:从表面进入空穴内部,有表面扩散和内部空间扩散。
1.23#6000空分分子筛再生(解吸)过程
再生是指吸附饱和后对吸附剂进行再生,恢复其吸附能力。
再生有两种方法,加温再生和降压再生(压力交变再生)。加温再生利用吸附剂高温时吸附容量降低的原理,把加温气体通入吸附层,使吸附层温度升高,被吸附组分解吸,目前使用最为广泛;降压再生(压力交变再生)则运用道尔顿分压定律,在再生过程中降低吸附器内压力,甚至抽真空,使被吸附分子的分压降低,分子浓度降低,吸附在吸附剂表面的分子数目相应减小,达到再生目的。
1.3空气纯化系统
自预冷系统来的空气 (表压0.450~0.530MPa, 5.0~13.0℃)通过分子筛吸附器(MS1201/1202,立式双层床),先由活性氧化铝吸附掉空气中的水份,然后由分子筛吸附掉空气中的二氧化碳、乙炔及某些碳氢化合物后(经吸附后的空气中二氧化碳含量小于2.0mL/m3),送入增压膨胀机及精馏系统。
两台分子筛吸附器每4小时切换一次,一台运行时,另一台解吸再生。装置正常生产时再生气源使用来自精馏系统的污氮气,在装置开车初期和停车加温后期,装置无污氮气时,再生气源采用经另一组分子筛吸附器吸附后的空气。
由于吸附热的作用,出分子筛吸附器的空气温度会上升3~5℃,如图1所示。
图1 分子筛电加热器流程图
1.43#6000空分分子筛电加热器作用
3#6000空分装置电加热器为分子筛再生时必须设备(其流程如图1所示)。在分子筛加热阶段,自精馏塔来的污氮,首先经过蒸汽加热器(SH1201)由低压蒸汽对污氮进行加热,使污氮出口温度(TIC-1207)大概到170℃,然后再经过电加热器(EH1201),对污氮进行加热。污氮经过电加热器加热到180℃左右,进入分子筛,使分子筛进行再生。
原电加热控制程序逻辑为:当污氮流量FIC-1202测量值≥5400m/h,若TIC-1207测量值还未达到170℃时手动启动电加热器加热,使分子筛加热充分;而当TIC-1207测量值达到190℃时电加热器停止加热。为保护电加热器,在加热步加热程序同时判断TIAS-1206(电加热器中部温度)。当TIAS-1206测量值达到HH报警时(HH设定值为315℃),加热程序则强制停止电加热器加热。
1.53#6000空分分子筛目前存在的问题
原电加热器控制程序在实际生产中发现存在缺陷,主要有以下几个方面:
电加热器启动时必须有介质流过,否则电加热器中部温度会在一分钟内达到600℃以上,如图2所示。如果不及时切断电加热器电源,则会使电加热器烧毁。在原程序中,程序限制了只在加热步判断当TIAS-1206测量值达到HH报警时 (315℃)停电加热器,而在其他步骤不判断。一旦电加热器非正常启动,即使电加热器超温,因为此时分子筛顺控程序又不在加热步,电加热器将不会被强制停止加热。这样就会烧毁电加热器。如:在2012年有一次电加热器在打手动控制的情况下超温未及时手动停止加热,此时分子筛顺控程序又不在加热步无法自动停止加热,温度持续升高导致电加热器被烧毁。
图2 电加热器中部温度趋势变化
因电加热器只在加热阶段使用,而一旦程序进入冷吹步就会马上切断污氮进入电加热器,导致加热丝温度骤然下降,使金属材质的加热丝骤热骤冷,导致加热丝材料性能变差,不利于延长电加热器寿命。
3#6000空分装置DCS系统为CENTUM-μxl,属于上世纪80年代的DCS产品,自1997年投运,到2013年DCS改造前已经连续运行16年。因系统平台为开放式平台,操作工权限比较高,在操作权限下就可以更改仪表高、低限报警,而电加热器控制参数都是由TICA-1207及FICS-1202高低限控制,一旦被错误更改,程序将无法正常运行。原来控制电加热器程序不能正常运行的原因,就是因为操作工更改参数混乱所引起的。所以原电加热器控制,一直使用手动控制,自动控制无法投用。而采用手动控制时,由于人的不可靠操作会导致物的不可靠状态,故容易最终导致电加热器被烧毁。
针对以上存在的问题,车间在 2013年对3#6000空分装置DCS改造时与工艺一起对电加热器程序进行优化。
2 优化3#6000空分电加热器程序
2.1对安全性改造
将原程序中对电加热器中部温度只在加热步判断TIAS-1206是否超温,修改为TIAS-1206只要一超温 (315℃),则马上切断电加热器电源停止加热,不判断是否在加热步,不判断分子筛状态,也不判断电加热器手/自动控制模式。这样就保证了电加热器在任何情况下都不会超温,安全运行。
2.2修改电加热器在分子筛运行中的加热时间
电加热器一旦运行,则必须要保证始终有介质流过,以降低加热丝温度。但根据程序设计,从加热步到冷吹步后必须要停止电加热器,而这样就会导致加热器温度骤降。经过与工艺沟通、协商后。工艺提供数据,经过反复实验。决定在加热控制程序中增加一个条件判断:当加热时间 (共4440s)达到4200s以后停止电加热器。电加热器停止后利用电加热器余温完成加热。这样不但能使能耗降低,且在加热完成之前给操作人员一个判断时间,处理电加热器未停止的故障。另一方面电加热器停止后,在剩余的240s时间内有介质流过,使其慢慢降温,这样就可以延长电加热器的使用寿命。
2.3修改程序使其更加可靠
此次改造后将原有的CENTUM-μxl更新为HONEYWELLPKS系统。更新系统后将原电加热器程序优化为在加热阶段首先打开FICS-1202调节阀,由污氮加热,如果FICS-1202流量达到5400m/ h,而TICA-1207温度仍未达到170℃,则自动打开电加热器。而一旦TICA-1207温度达到190℃,则自动停止电加热器。在新系统中,对仪表高低限参数的修改设置了一个高的权限。在一般操作权限下不能修改参数。这样就避免了因操作工手动修改高低限参数,而导致的电加热器控制不能投自动的状况。
3 节约成本计算
3#6000空分装置电加热器功率为365kw。分子筛4个小时再生一次即4h使用电加热器一次,每天使用6次每次比原来少使用240s,即4min。
如此计算,则每天少使用时间为:(4/60)×6=0.4h
每天少使用的电量为:0.4h×365kw=146kw/h
假设每年因检维修而停工的时间为15d。那么,每年节约电能:146度×350d=51100kw/h。若用电价格以 0.5元/kw/h计算,每年可节约用电费用:51100×0.5元/kw/h=25550元。
以上只是能够量化的效益,此外通过优化程序还收获了延长电加热器的使用寿命、提高设备安全性等无形效益。
4 结论
通过对3#6000空分装置分子筛电加热器控制程序的优化,不但提高了设备的安全、可靠、稳定性,同时还降低了能耗,提高了经济效益。此种方法为其他相似的设备控制提供了一种新的思考。只要坚持优化理念去不断优化每一台能够优化的控制设备,即使单台设备节能降耗,提高效益的程度不显著。但是积少成多,以此可以为企业实现节能降耗、提高效益的整体目标做出贡献。
TP311