井下通风系统改造
2016-11-08赵玉亮
赵玉亮
(山东金岭矿业股份有限公司)
井下通风系统改造
赵玉亮
(山东金岭矿业股份有限公司)
随着召口矿开采的不断延深,采矿、掘进地点逐渐增多,原先安设的辅扇已不满足要求,经过对生产地点需风量、通风阻力的计算,选取更合理的辅扇,满足了生产的需求。
通风级站 需风量 通风阻力
召口矿通风系统是以回风侧为主的分区Ⅳ级机站通风系统。Ⅳ级机站为总排风机站,共设置两处,一处在地表,负责排出北金召北矿体的污风,安设了2台风机,1台风机运行,为K40-4-NO.14型90 kW,一台备用,为K40-6-NO.18型90 kW;另一处安设在井下的-240 m水平充填井下口,负责排出北金召矿体的污风,风机型号及功率为K40-6-NO.18、90 kW。
召口矿通风系统按区域划分为南部、中部、西部。南部、西部通风系统比较正常,中部通风系统随着08#矿体、05-2#矿体掘进点的增多,需风量增加,原有辅扇已不满足生产的需求,需进行改造。
1 中部通风系统
召口矿北金召北矿床中部通风系统现设置2台辅扇:该辅扇为串联,风机功率为2×15 kW,风量较小。辅扇性能参数见表1。
表1 辅扇性能参数
2 中部通风系统改造
根据矿井的实际情况及通风技术要求,统计了需风点(见表2)。
表2 出矿、掘进地点统计
2.1 需风量计算
2.1.1 出矿工作面风量计算
①按出矿水平工作面二次破碎排出炮烟计算,需风量为Qs=1.95 m3/s;②按排尘风速计算,需风量为Qs=1.75 m3/s;③取前两者最大值,即Qs=1.95 m3/s。
2.1.2 掘进工作面风量计算
①按压入式通风排炮烟计算,需风量为Qd=1.53 m3/s;②按排尘风速计算,需风量为Qd=1.75 m3/s;③取前两者最大值,Qd=1.75 m3/s;④深孔、充填工作面的需风量计算,取:Qk=Qs/2=0.98 m3/s。
2.2 总需风量
矿体的总需风量
式中,k为通风系数,取k=1.2。
2.3 通风阻力计算
根据矿井的实际巷道断面、长度等因素进行了分析、计算,结果见表3。
由计算可知,通风阻力为533.51 Pa。现有辅扇型号风量为8.5~18.6 m3/s,不满足生产的需要,需要更换风机。
选定型号kL40-4-12,功率37 kW的辅扇,其风量为18.7~32.1 m3/s,全压242~1 118 Pa,安装角26°,满足要求。
2.4 经济分析
中部通风系统原布置2台15 kW的辅扇串联,供风量小,改造后采用1台辅扇,功率37 kW,实际功率只增加7 kW,功率增加虽少,供风量大大增加,满足了生产需求。
3 结 语
(1)-390m水平通风上山口
表3 通风阻力计算
巷道名称断面尺寸(宽×高)/m巷道长度L/m通过风量q/(m3/s)巷道周长P/m阻力系数α/(N·s2/m4)风阻/Pa-390m回风05-2回风巷大巷3.2×2.87591514.130.00132.83-390m回风上山3×214805120.00165.66-390m08回风巷平巷2.8×2.516006140.00137.24-310m回风上山3×25631120.0038111.33-240m回风上山3×24231120.003883.50-240m大巷3×2.81303111.60.00124.01-240m回风上山3×29031120.0038178.95
90°上山,在此处安装立式辅扇,通风效果较好,立式辅扇在矿上中应用较少,值得推广。
(2)-390 m水平改造后,拆除了原先的2台辅扇及风门处风墙。
(3)通风系统改造后,-390,-430 m大巷的风门要及时关闭,防止通风风路短路,造成风量损失。
(4)通风系统改造后,解决了召口矿中部区域污风循环、污风排不出去的问题,强化了整个召口矿的通风系统稳定及分管区域控制能力,通过现场实际情况来看,达到了预期效果,确保了通风系统安全。
2016-08-26)
赵玉亮(1981—),男,工程师,255081 山东省淄博市。