一起雷击空开跳闸的技术分析
2016-11-04黄柳卿庄达黄晓谢宝永朱舒曼
黄柳卿 庄达 黄晓 谢宝永 朱舒曼
摘 要:通过对2016-05-02在中山市小榄镇发生雷击空开跳闸的建筑物进行周围环境调查、现场勘查、剩磁测试分析等和热熔化值的计算分析,找出该建筑此次雷击跳闸事故的原因是配电线路空开、SPD及其前端后备保护器的热熔化值不匹配,配电线路空开的热熔化值小于SPD前端后备保护器的热熔化值,并根据实际情况提出了切实可行的整改意见。
关键词:雷击;空开跳闸;熔断器;热熔化值
中图分类号:TM564 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.18.158
2016-05-02T14:00,中山市小榄镇附近闪电雷鸣,位于小榄镇的某住宅入屋电源线路的总开关跳闸停电,业主认为该次跳闸可能是因雷击造成的,希望调查找出原因,避免以后类似情况出现。有关技术人员赶到事发现场调查,了解雷电灾害损失情况、发生的具体时间地点和发生时的现场情况。
该住宅位于小榄镇,东经113°15'5.58〞北纬22°40'17.56〞,楼高四层,建筑物周围坐落着和该建筑物高度差不多的住宅。该建筑物安装了符合国家规范《建筑物防雷设计规范》GB 50057—2010的防直接雷装置,电源线路由附近变电站架空敷设到建筑物,进入建筑物后,在建筑物总开关(使用脱扣电流为40 kA空开)后安装了一级试验的单相电源SPD,Iimp=15 kA,Up=2.0 kV,在电源SPD前串联了一个脱扣电流为63 kA的空开作为熔断器,电源线路采用10 mm2多股铜线,电源线路如图1所示。
据现场人员反映,2016-05-02T14:00左右,周围出现雷雨天气现象。此时,一阵闪电雷鸣,接着整栋建筑物的用电设备停电,后来检查发现总开关的空开跳闸了。据反映,该住宅近几年内在雷雨天气时已经发生多次空开跳闸的现象。
1 原因分析
1.1 现场勘查
经检测,该建筑物已安装了符合国家规范《建筑物防雷设计规范》的防直接雷装置,接地电阻2.4 Ω,建筑物没有遭受直接雷击的现象。
在建筑物总开关(使用脱扣电流为40 kA的空开)后安装了一级试验的单相电源SPD,Iimp=15 kA,Up=2.0 kV,SPD连接导体采用6 mm2多股铜线,SPD接地电阻2.4 Ω,配电线路上安装的电源SPD符合国家规范要求,电源线架空引入。入户后,用户配电线路采用10 mm2多股铜线,在电源SPD前串联了一个脱扣电流为63 kA空开作为熔断器。经排查,这次雷击过程中,该建筑物内没有电子设备遭受损坏。
1.2 剩磁测试分析
根据在雷击电流通路及其附近的铁钉、铁丝、钢管等铁磁性物体被雷击电流的磁场磁化,并留下一定强度的剩磁现象。对该建筑物上7支接闪短针进行剩磁测试,测试结果为0~0.16 mT。
对与SPD接地连接线相连接的接地端子(40×4×400镀锌扁钢)的尖角以及连接的螺丝钉、螺丝帽进行剩磁测试,测试结果为6~11.68 mT。根据《电气火灾原因技术鉴定方法第2 部分:剩磁法》GB l6840.2规定:“处于雷电通道的杂散铁件、钉类、钢筋、金属管道的剩磁数据在1.5~10 mT 之间”,因此可以判断,该建筑物的防雷接闪装置没有接闪雷电流,但与SPD接地连接线相连接的接地端子有雷电流流过。
根据上述调查结果分析,2016-05-02T13:00—15:00,该住宅附近发生过多次雷电接闪的事件,雷击强度为2~39 kA,但雷电流没有在该住宅的防直击雷装置上接闪,因此排除了雷电流接闪对该建筑物线路的影响,但SPD接地连接线相连接的接地端子(40×4×400镀锌扁钢)的尖角以及连接的螺丝钉、螺丝帽的剩磁测试结果为6~11.68 mT。说明在此过程中,有脉冲雷电流流经入屋电源线路和电源SPD。
1.3 从热熔化值对总开关的跳闸原因分析
由上述分析结果可以确认,雷电流经屋外架空电源线路入侵到建筑物内,但室内电源线路上的空开为什么会跳闸呢?
配电线路的空开与SPD后备保护器(空开)的热熔化值匹配应有相应的匹配。在配电线路中,配电线路空开与SPD后备保护器安装方式通常如图2所示。
如果配电线路熔断器F1(以下简称“F1”)的热熔化值小于SPD前端后备保护器F2(以下简称“F2”)的热熔化值,当雷电脉冲从电源线路入侵时,雷电流流经F1、F2。当雷电流产生的热熔化值大于F1的I2t值而小于F2的I2t值,F1首先熔断跳闸,从而引起了供电中断。
总开关的空开是为了向配电线路提供短路或严重过载保护,因此空开选择时考虑它的额定电流、时间/电流特性和它的热熔化值,其热熔化值(I2t)必须低于导线可能承受的热熔化值。如果故障持续时间不超过5 s,则该建筑物配电线路采用10 mm2多股铜线。10 mm2多股铜线对应采用的空开脱扣电流为40 A,因此脱扣电流为40 A空开的热熔化值(I2t)为:40×40×5=8 000 A2·s。
从上述计算结果可以看出,如果电源线路入侵首次雷击的雷电脉冲电流I在5.59~8.8 kA的范围内,由于该建筑物配电线路上安装电源SPD的Iimp为15 kA,并且电源SPD前端后备保护器(空开)脱扣电流为63 A,因此能将入侵的雷电流排泄到大地上。但由于配电线路上的空开脱扣电流为40 A,其热熔化值为8 000 A2·s。当首次雷击的雷电脉冲电流大于5.59 kA时,配电线路上的空开将会脱扣(跳闸)。为此,配电线路空开和SPD前端后备保护器的热熔化值不匹配是该建筑物附近接闪雷电流时,雷电流通过电源线路入侵该建筑物,造成配电线路的空开跳闸的原因。
2 解决问题的措施
配电线路上空开热熔化值的选择是根据配电线路的I2t耐受值来决定。当用电设备功率较小,而使用配电导线的截面积较小,从而决定着配电线路上空开的热熔化值也较小。这时就会出现配电线路上的空开热熔化值小于电源SPD前端后备保护器的热熔化值的情况,不能保证建筑物供电的连续性。
针对这种配电线路上的空开和SPD前端后备保护器的热熔化值不匹配而产生线路跳闸、不能保证供电的连续性的情况,提出以下整改建议。
为了使雷电脉冲电流能顺利流经电源SPD前端后备保护器,从SPD排泄到大地而不损坏设备,也不至于使配电线路上的空开脱扣跳闸,就必须让雷电脉冲电流在到达配电线路上的空开前排泄到大地上,所以把电源SPD与配电线路的连接点设置在配电线路上的空开之前,同时在电源SPD与配电线路的连接点前安装闸刀开关,熔断丝的热熔化值与电源SPD前端保护器热熔化值相同,如图3所示。
这种安装方式既可以保证配电线路和设备的安全,又可以保证供电的连续性。
3 结论
本文通过现场调查、取证和剩磁测试分析和热熔化值的计算分析,找出该建筑此次雷击跳闸事故的原因是配电线路空开和SPD前端后备保护器的热熔化值不匹配,配电线路空开的热熔化值小于SPD前端后备保护器的热熔化值。通过此次分析,提醒安装符合国家规范的防雷装置是重要的,同时以正确的方式安装防雷装置也是保障安全的措施之一。
参考文献
[1]中国机械工业联合会.GB 50057—2010 建筑物防雷设计规范[S].北京:中国计划出版社,2010.
[2]公安部沈阳消防科学研究所.GB 16840.2 电气火灾原因技术鉴定方法第2部分:剩磁法[S].北京:中国标准出版社,1997.
[3]谢宝永,黄柳卿,罗志勇,等.从热熔化值角度研究低压配电线路熔断器与SPD后备保护器匹配问题[J].建筑工程技术与设计,2015(19).
[4]中机中电设计研究院.GB 16895.5—2012 低压电气装置[S].北京:中国标准出版社,2012.
〔编辑:刘晓芳〕