采取综合管理手段 降低ABS产品黄度
2016-10-19郭丽娜
[摘 要]大庆ABS装置降低产品黄度,稳定产品外观色度,消除不同批次之间ABS产品黄度的差异,对装置发展极为重要。装置通过采取综合管理手段,利用药剂管理加强工业管理达到降低黄度目的。
[关键词]ABS产品 降低黄度 管理手段
中图分类号:TG333.7 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)19-0071-01
1.概况
大庆ABS装置采用韩国锦湖油化公司乳液接枝-本体SAN掺混工艺专利技术,原设计能力5万吨/年,2005年扩建后装置生产能力提高到10万吨/年。面对市场的激烈竞争,降低产品黄度,稳定产品外观色度,消除不同批次之间ABS产品黄度的差异,以使ABS产品市场占有率不断提高,因此降低ABS产品黄度显得尤为重要。为降低ABS产品黄度进行攻关,改善ABS产品外观颜色,加强色泽稳定性。根据ABS装置的工艺条件和实际情况,制定了ABS产品“黄度指数17±1,色差△≤ 1”的目标。
2.采取综合管理手段,降低ABS产品黄度
2.1 加强“三剂”日常管理
ABS生产中需要的药剂多达20多种,有液体药剂、固体药剂,在以往的管理中,我们偏重于接收药剂的质量,确保合格药剂进入装置,但在药剂的储存和配制方面管理不够。为此,对于药剂的使用车间做出严格规定,严格执行“先到先用,后到后用”的原则,避免药剂在装置存放时间过长。装置每天检查一次药剂存放情况,主要检查药剂生产时间,使用顺序,确保药剂及时使用。对于固体药剂,装置存放两跺,先用其中一个,用完后再用另一个,避免了底部药剂不能得到及时使用而过期报废的现象。
2.2 ABS粉料生产过程的药剂药剂攻关
粉料抗氧剂(YHK-4)用量攻关,解决粉料发粉问题
为保证ABS产品的抗氧化性,在ABS胶乳内加入一种乳液抗氧剂YHK-4,YHK-4抗氧剂为液态并且是粉色液体,粉色的YHK-4加入ABS胶乳中能保证ABS粉料的抗氧化性能,但也增加了ABS粉料的颜色,降低粉色乳液抗氧剂YHK-4用量能降低ABS产品黄度指数。因此,我们结合装置特点,在保证ABS产品质量的前提下有计划的降低乳液抗氧剂YHK-4用量。车间逐步降低了粉料部分的YHK-4用量,由6.8Kg/t降低到6.01Kg/t,产品质量合格,ABS粉料的颜色降低0.3~0.5。
通过实施以上降低ABS产品黄度指数技术措施后,ABS颗粒产品黄度由年初的20~22,下降到16~18之间,ABS产品黄度有效改善。
3.采用技术措施加强工艺管理,降低ABS产品色差
3.1 使用比色箱,降低产品色差
为有效监控ABS颗粒产品黄度,减小批次产品色差,我们在ABS挤出造粒工段增加了比色箱,2007年1月使用比色箱,规定采样频率定为4h/次,分别为2:00、6:00、10:00、14:00、18:00、22:00。在比色箱中摆放一个装有标准黄度指数的ABS颗粒采样瓶,每次取样后均与此标准样品进行比对,化验车间负责定期更换标准样品,车间制订了黄度调整规程,并建立比色记录。若操作人员在比色过程中发现ABS产品颜色异常,进行调整。
调整方法为:
稳定ABS粉料和SAN颗粒配比,将ABS粉料量降低1%。
降低筒体温度,将其降低5℃~10℃。
提高主电机转速,将其提高3%~10%,相应提高切粒机转速。
以上操作均不能达到降低黄度时,通知车间。
3.2 投用掺混束
产品颗粒的掺混是在静态的掺混料仓中进行的。每一个掺混料仓内部均设置有数根内掺混管,在其不同高度上开数个孔。从来自料仓不同高度和方位的粒料一起流到料仓的底部,从而达到掺混的目的。投用掺混束后,ABS成品料仓掺混束共两套,老线成品仓一套,ABS新线掺混束一套。当ABS成品仓满仓后封仓,由操作人员进行掺混操作,打通流程启动掺混风机,掺混4小时完毕,掺混完毕后才可通知包装人员进行包装。掺混的主要目的是使不同时段的ABS产品黄度均匀,降低不同批次之间的差异。
3.3 调整挤出机筒体温度,降低产品黄度
挤出造粒是ABS颗粒生产的最后一道工艺过程,熔融的ABS物料在挤出机内混炼后挤出,经切粒后形成ABS颗粒。在生产中物料在挤出机内需经过高温熔融,挤出机筒体温度的高低对ABS产品的黄度指数有影响。ABS装置挤出机筒体温度控制在220℃±10℃,参考ABS同类企业挤出机温度控制,并结合自身挤出机特点,2007年3月降挤出机筒体温度为200±10℃,挤出效果良好,颗粒黄度降低0.5左右。
通过实施以上降低ABS产品黄度指数技术措施后,ABS颗粒产品黄度由年初的20~22,下降到16~18之间,ABS产品黄度有效改善。
4.强调责任管理,提高职工工作责任心,加强信息反馈,使“降低ABS产品黄度”能有效进行
在“降低ABS产品黄度减小色差”项目进行中,许多事情都可以影响到产品质量。例如药剂配置是否准确,聚合操作温度是否按要求操作,配方是否严格执行等问题,这就要求职工要有很高的责任心。为加强每名职工责任心我们采取班长监督制,加强班长岗位的重要性。因为在生产中车间管理不能渗透到工作的每一个环节,班长是班组工作和管理的核心。我们要求在班组的各项工作中,从控制室主控操作到现场药剂配置等工作班长必须进行确认,班组成员工作的好和坏都和班长有关,使当班班长成为责任人,出现大的问题班长有责任,对工作出色班长也进行奖励。这样调动起班长的责任心,并且提高了班组操作人员的责任心。
当在管理中出现,“令不行,禁不止”现象就意味着信息的传递和反馈存在很大问题。当车间管理和职工没有沟通渠道,就会造成很多问题发生,例如:当聚合效果不好,原因很多温度控制、药剂配置准确、配方是否标准等。如果是因为药剂配置准确造成,由于没有沟通好,操作人员没有将药剂配置情况反馈到车间及技术人员处,当出现严产品颜色变化时,判断影响产品颜色稳定的原因时会费时、费力、劳民伤财。为解决因沟通不畅出现的问题,我们建立了信息反馈流程。
在信息反馈中以逐级反馈为主,并建立随机反馈制度。如果职工有意见或信息,可逐级反馈班长、段长、车间管理人员、车间领导,也可随机反馈到相应的管理人员处。
5.结论
“采取综合措施,降低ABS产品黄度,减小ABS产品色差”攻关过程中,ABS装置稳定生产装置能耗物耗都有一定的降低。药剂消耗也有降低,综合计算后取得的经济效益。另一方面,提高了自身产品质量,提高了产品市场地位,赢得了更多了销售市场。
作者简介
郭丽娜,女,1983年6月2日出生,籍贯河北省承德市,大学本科学历,中级工程师,一直从事ABS树脂生产和研究工作。