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处理煤量对灰熔聚流化床煤气化特性影响

2016-10-18武小芳,张立峰,赵志英

中国科技信息 2016年18期
关键词:煤量气化炉流化床

处理煤量对灰熔聚流化床煤气化特性影响

本文利用添加用户自定义化学反应模块的商用CFD软件FLUENT模拟了灰熔聚气化炉的煤气化过程。找出了处理煤量对灰熔聚气化炉气化特性(炉内温度、碳转化率以及煤气组成成分)的影响,希望为现场的稳定经济运行提供理论指导。

具有特殊气体分布结构的灰熔聚流化床气化炉,解决传统流化床排渣含碳量高的问题 。前面,笔者已经做了大量的研究 ,并且已经做过中心管进氧量对汽特性的影响 ,本文用同样的方法研究处理煤量对气化特性的影响。

计算结果及分析

处理煤量对灰熔聚气化炉内温度的影响

图1 处理煤量对气化炉内床高方向上温度的影响

图2 处理煤量对气化炉内床高方向上碳转化率的影响

前文提到:在射流区域内,主要发生的是煤粉的燃烧反应,它能释放热量从而维护炉内气化温度,为整个气化过程提供能量。由于中心管进氧量固定,所以燃烧反应提供的热量是固定的,由图1可知:随着处理煤量的增加,炉内的整体温度降低,分析认为,主要是炉内的周边环形区冷煤粉的增加,降低了周边环形区的温度,增强了该区域和中心射流区的热对流以及热辐射,进而降低了射流区的温度。另外,由于中心管进氧量固定,所以炉内煤的燃烧量一定,处理煤量的增加,使得气化量相应增加,气化反应的吸热量也随着增加,这也是导致炉内温度降低的一个重要原因。

从图1还可以看出:当处理煤量是 5.6t/h时,温度随床高的增加降低地较为平缓,分析认为:这个工况下,处理煤量较少,气化的煤量就少,吸热量也较少;而当处理煤量是9.3t/h时,温度随床高的增加降低地相对较陡,原因是处理煤量相对增加,气化的煤量也相对增加,气化过程的吸热量增加所致。

图3 处理煤量为5.6t/h,炉内沿床高方向的产气组成

图4 处理煤量为7.1t/h,炉内沿床高方向的产气组成

图5 处理煤量为9.3t/h,炉内沿床高方向的产气组成

处理煤量对碳转化率的影响

由图2可以看出,随着灰熔聚气化炉内处理煤量的增加,碳转化率却在降低,当处理煤量为5.6t/h时,碳转化率为98%。分析认为这时的煤粉燃烧份额占的较大,由图2可以知道:炉内的温度较高,有利于气化反应的进行,所以碳几乎全部反应。但是当处理煤量为9.3t/h时,物料中碳的转化率较低,仅为76.3%。原因是处理煤量太高,一部分物料不能积极参与气化反应,气化效率低。所以,实际的工业操作中,应严格控制煤的处理量。

处理煤量对煤气组成成分的影响

将上述3幅图对比可以看出 :随着处理煤量的增加,H2、H2O的摩尔分数变化非常显著。随着处理煤量的增加,H2O的含量降低,摩尔分数分别为46.3%、42.6%、40%;而H2的含量逐渐增加,摩尔分数分别为15%、17.6%、20.3%。分析认为:随处理煤量的增加,反应(C+H2O↔CO+H2)更加剧烈,从而造成H2O的消耗以及H2摩尔分数的增加。CO摩尔分数15%、16.5%、16.7%,CO的含量变化很小,分析认为:反应(C+CO2↔2CO)增加了CO的摩尔分数,但是反应(CO+H2O↔CO2+H2)又消耗了部分CO,因此,CO的含量几乎没有变化。

气化炉出口,有效气体H2的含量变化较大,摩尔分数分别为25.4%、32.2%、34%。所以,随着处理煤量的增加,有效气体H2摩尔分数是增加的。但是CO的摩尔分数基本没有变化,分别为21.2%、22.7%、23.4%。

综上所述:处理煤量的增加会造成高温射流区温度的降低,从而造成碳转化率、炉内温度以及有效气体产气组成的显著变化,有效气体 H2的含量变化尤为显著。所以,处理煤量的变化会影响灰熔聚流化床气化炉的安全稳定运行,实际工业操作中,应避免煤处理量太大造成的灰熔聚流化床气化炉不能稳定运行。

结语

综上所述,随处理煤量的增加,物料碳转化率由98%下降且急剧降低到 76.3%,所以处理煤量太大降低了碳转化率;射流区域温度由1709K降低到1560K,进而引起密相区出口气体H2O、H2的变化,最终导致煤气组成成分的变化。

10.3969/j.issn.1001- 8972.2016.18.009

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