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苯加氢贫溶剂的余热利用

2016-10-12李建国梁春花陈战省

化工设计通讯 2016年6期
关键词:汽提塔芳香烃导热油

李建国,梁春花,陈战省,张 龙

苯加氢贫溶剂的余热利用

李建国1,梁春花2,陈战省2,张龙2

(1.邢台旭阳煤化工有限公司,河北邢台 054000;2.邢台旭阳科技有限公司,河北邢台 054000)

在苯加氢装置萃取蒸馏的300单元中,为了充分利用贫溶剂(N-甲酰吗啉)余热,有针对性地对装置进行技术改造,并对改造可行性进行分析,对投资和效益进行核算,为相关企业做参考。

苯加氢;技术改造;N-甲酰吗啉;萃取蒸馏

粗苯精制是以粗苯为原料,经过物理和化学方法去除其中的硫化物、氮化物、碳氢化合物和水等有害杂质,得到可做原料使用的高纯度的苯、甲苯和二甲苯产品。该公司苯加氢装置主要采用德国Uhde低温气相加氢及N-甲酰基吗啉(NFM)萃取蒸馏技术。

1 苯加氢工艺改造

1.1萃取蒸馏300单元工艺流程

图1 粗苯精制工艺流程图

从200单元来的(BT馏分)物料经过预热器E-301与热贫溶剂换热大约105℃,然后物料经流量控制直接送到T-301的中部。在汽提塔T-302,芳香烃(苯和甲苯)在真空条件下通过蒸发从溶剂中分离出来。加热底部大约210℃所需要的热量由汽提塔重沸器E-308(280℃热油供热)提供。以大约60℃从汽提塔顶部出来的芳香烃蒸气在汽提塔冷凝器E-310冷凝,收集到汽提塔回流罐V-302。顶部的部分纯芳香烃(苯和甲苯)产品将送到BT塔T-303。

汽提塔回流槽V-302的BT馏分被送到BT塔T-303。从BT塔T-303顶部出来的纯苯蒸气在BT塔冷凝器E-313冷凝,液体收集在BT塔的回流槽V-304中。塔底甲苯在约136℃下回收。进过BT塔底部泵P-305A/B、甲苯冷却器E-314冷却后送到粘土处理器R-301A/B。BT塔T-303蒸馏所需的能量由BT塔重沸器E-312(200℃热油供热)和BT塔重沸器E-317(贫溶剂供热)提供。

1.2工艺改造

如图1所示:在E-301和E-302中间引出一管道到T-303BT物料管道上,再加一个规格和E-301(DN=400mm,F=10.7m2)一样的换热器E-318,接着回到E-302。

使从E-301出来的贫溶剂与T-303BT进口物料进行热交换,提高BT进口物料温度,减少底部换热器E-312导热油能量传递,降低煤气量的燃烧;换热后贫溶剂温度降低,回到E-302进行冷却,降低循环水用量。

2 项目建设的必要性和条件

2.1建设的必要性分析

在萃取蒸馏的300单元中,贫溶剂在E-301的出口温度为148℃,具有很大的热量,为了充分利用贫溶剂余热,提高T-303物料入塔温度,减少200℃导热油供热量,节省煤气,节约能源。

2.2建设条件分析

在苯加氢装置中,装置区300单元中的E-302距离T-303芳香烃原料进口管道比较近,改造方便。

2.3该项技改的可行性

2.3.1从工艺流程分析

由工艺流程可以看出,贫溶剂回到E-301前温度为152℃,和T-301物料换热后,贫溶剂温度为148℃,贫溶剂降低4℃。溶剂进入T-301的温度规定为120℃,生产是要求≤125℃,因而设置冷却器E-302,将贫溶剂从148℃冷却到120℃,浪费了大量热量。

T-303塔BT物料的进塔温度为50℃,在T-303塔所需的能量除了靠E-317(贫溶剂供热)外,还需要E-312(200℃热油供热),要燃烧大量煤气,耗费资源。

2.3.2从物料组成分析

由于T-301物料组成和T-303物料组成基本相同,只差非芳香烃,而非芳香烃的含量仅仅为1%~2%。

2.3.3从温差分析

在E-301中,贫溶剂和物料交换,贫溶剂进温度为152℃,物料温度80℃,温差为72℃。在BT物料加的换热器中,贫溶剂进口温度为148℃,物料为50℃,温差为98℃

2.3.4从换热角度分析

在换热器E-301中,贫溶剂换热后降低4℃。生产中T-303塔进料温度为50℃,考虑到物料中苯的沸点为80℃,为了不改变进料状态,所以设计经过换热器E-318后,物料温度从45℃升到<80℃,由于设定E-318和E-301型号一样,溶剂进料速度和物料进料速度的基本和E-301相同,经计算得出溶剂大约降低4℃,即预计从148℃降到144℃,再回到E-302进行冷却,不影响正常生产。

2.3.5从压力方面分析

从T-302底部出来的贫溶剂经过P-303输送到各个管道,该泵的压力为1.5MPa,足以提供整个溶剂循环的输送动力。

3 效益分析(针对苯加氢20万t/a装置)

3.1投资

设备:E-301(DN=400mm F=10.7m2);管道和阀门:DN200不锈钢管,约30m;DN80不锈钢管,约40m:

不锈钢阀门:DN200 3台,DN80 3台;

设备总共15.5万元;安装费用为3万元;其它不可预见费用1.5万元;

总投资约为20万元。

3.2年效益

经过换热器E-318换热后物料吸收的热量:

物料流量为24.4t/h;物料比热容=1.85kJ/kg·k;

物料t温差=80℃-50℃=30℃

每小时热量Q物料=1.85×24.4×103×30=1.35×106kJ

根据能量守恒、热平衡,由于T-303(BT塔)物料进料温度提高,则减少E-312导热油的热量供应,导热油的热量是由导热炉燃烧煤气提供的,即是节省煤气,设定导热炉的热效率为80%,焦炉煤气的热值约为167 472kJ:

导热油减少的热量等于换热器E-318换热后物料吸收的热量,即=1.35×106kJ。

节省的煤气:

节省的煤气=1.35×106kJ÷(4 000×0.8×4.18)=101m3(标)

一年节省的煤气=101×24×333=8.49×105m3(标)=80.7万m3(标)

经过调研:煤气平均价格为1m3(标)单价=0.6元

1年节省投资为=0.6×8.07×105=48.4万元

4 结束语

该项目以20万t/a苯加氢装置进行计算,投资大约20万元,节省投资大约为48.4万元/a,从理论上计算需要5个月的投资回收期,以后将保证装置投资节省,间接创造长期稳定的利润。

Benzene Hydrogenation Lean Solvent Waste Heat Utilization

Li Jian-guo,Liang Chun-hua,Chen Zhan-sheng,Zhang Long

Benzene hydrogenation unit extractive distillation unit 300,in order to take full advantage of the lean solvent(N-Formylmorpholine)heat,targeted to equipment for technological transformation,and transformation of feasibility analysis,investment and benefit accounting,concluded that the relevant enterprise reference.

benzene hydrogenation;technological innovation;N-Formylmorpholine;extractive distillation

TQ522.62

A

1003-6490(2016)06-0006-02

2016-05-19

李建国(1984—),男,河北威县人,助理工程师,主要从事中控工作。

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