100万吨/年加氢精制装置试生产航煤总结
2016-09-18石岩峰王志强中国石油辽阳石化公司炼油厂辽宁辽阳111003
石岩峰 王志强(中国石油辽阳石化公司炼油厂,辽宁 辽阳 111003)
100万吨/年加氢精制装置试生产航煤总结
石岩峰王志强(中国石油辽阳石化公司炼油厂,辽宁辽阳111003)
100万吨/年加氢精制装置根据公司指令于2016年4 月25日开始试生产航空煤油,经过常减压装置原料的调和以及不断地调整工艺参数,于4月26日晚23点成功生产出满足3#喷气燃料质量指标的航空煤油。
试生产;航空煤油;调整参数;加氢精制
1 装置概况
100万吨/年加氢精制是辽阳石化分公司炼油厂的主体装置之一。装置由反应部分、分馏部分、气体压缩部分组成,采用从美国HONEYWELL公司引进的TDC—3000集散控制系统。2013年6月检修期间,装置换用了雅宝公司生产的催化剂KF767/757-1.3Q。
2 试生产航煤过程
2.1原料的调整
100万吨/年加氢精制装置设计原料为直馏柴油与焦化汽柴油。根据航煤标准,为了保证产品符合指标,常减压装置将供应原料改为常一线与初顶油。通过产品分析结果相应地调整原料组成。
2.2试生产过程的参数调整
由于原料组分变轻,不含有焦化汽柴油,氢耗量降低,因此不需要太高的加氢深度,反应条件较为缓和。反应温度由330℃降至300℃,系统压力保持6.6Mpa不变。分馏系统的调整:分馏塔底温降至220℃,顶温由170℃降至100℃,分馏塔顶压力由110KPa提高至150KPa。装置主要参数调整前后的对比情况见表1。
表1 操作参数调整前后对比
由表1可以看出,与生产0#柴油相比,在生产航煤时操作参数变化较大。
3 产品结果对比与分析
对调整前后装置生产的航空煤油产品进行了对比分析,结果见表2。
表2 航煤馏分分析结果
167 183 208 225 340 351 152 173 186 208 321 335 128 152 165 186 232 265初馏点(℃)10%(℃)20%(℃)50%(℃)90%(℃)终馏点%(℃)冰点(℃)闪点(℃)硫含量(%)烟点(mm)168 179 183 194 220 270 172 184 187 197 220 258 171 178 182 192 219 255 161 169 175 189 217 250报告≤205报告≤232报告≤300 -45 -37 -25 -54 <-57 -45.3 ≤-47 57 <0.0001 46 35 42 <0.0001 43 57 50 <0.0001 27.3 38—50 ≤0.002 ≥25
(1)我国生产喷气燃料所用原料馏分一般为150~260℃,本装置所用原料馏分的馏程的终馏点为250℃,是生产航空煤油较为理想的原料。
(2)本装置的反应压力为生产0#柴油的设计压力6.6MPa,有利于提高加氢反应深度,从结果看硫含量小于0.0001%,远远优于质量指标。
(3)航煤产品的冰点由终馏点来控制,本装置没有有效的调节手段,需从原料的馏程上着手。由表2可以看出产品的冰点较低,可保证喷气燃料有较好的低温流动性,减少烃结晶和冰晶的产生。
(4)航煤产品的闪点可以通过调整分馏塔顶压力、分馏塔底温度以及分馏塔顶回流量来控制。本装置严格按照38~50℃质量指标控制。
(5)航煤产品的烟点受芳香烃含量、不饱和烃含量、实际胶质含量以及馏分加重等方面影响。可以通过提高加氢反应深度,降低芳香烃、不饱和烃,实际胶质含量,也可以控制原料的馏程。
(6)其他指标如铜片腐蚀、运动粘度、颜色等均符合质量指标的规定。
4 结语
(1)100万吨/年加氢精制装置在反应器入口温度300℃、分馏塔底温度220℃、分馏塔顶温度100℃条件下生产出的3#喷气燃料产品满足质量指标要求(标准编号为GB6537-2006)。通过试生产表明,在原料配比满足要求情况下,装置通过工艺参数的调整可以生产出满足质量要求的航煤产品。
(2)装置总体操作工况良好,反应系统操作条件较为缓和,催化剂活性,稳定性较好;分馏系统由于两塔操作,且处于试生产阶段,处理量较低,负荷不大。目前未暴露出装置生产运行中存在的问题。
石岩峰(1988-)男吉林省四平市人助理工程师本科主要从事石油化工生产.