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基于KINGCAN技术的水电站机组导瓦温升改善的研究

2016-09-07叶文力乐清市水利电力总站浙江温州325000

水电站机电技术 2016年5期
关键词:前导水电站磨损

叶文力(乐清市水利电力总站,浙江 温州 325000)

基于KINGCAN技术的水电站机组导瓦温升改善的研究

叶文力
(乐清市水利电力总站,浙江 温州 325000)

针对目前大部分农村水电站机组老化,机组导瓦温升有待改善,而方法不多的情况,创新了一种基于KINGCAN技术的方法。该方法以导瓦润滑油为载体,在机组导瓦润滑油箱中加入适量的Kingcan金属修复剂,并通过不断数据采集、试验、分析和对比,确定加入试剂的量度,从而达到改善机组导瓦温升,分析机组导瓦温升原因的目的。该系统在浙江省乐清市福溪水电站应用,达到很好的效果,值得其他农村水电站借鉴。

水电站;导瓦;KINGCAN技术;金属修复剂

1 引言

目前,大部分农村水电站的机组由于运行时间长,存在不同程度的老化问题,尤其是机组瓦温升高问题,严重影响了机组的安全可靠性。但农村水电站由于资金等条件的限制,更换机组的成本高,大型水电站机组的检测方法又不实用[1]。随着技术的发展,笔者结合KINGCAN技术,对农村水电站机组的导瓦温升进行分析和研究,在实际中应用取得了很好的效果。

本文重点研究基于KINGCAN技术的农村水电站机组的导瓦温升,主要包括KINGCAN技术的原理介绍、数据采集、数据分析和实际案例分析等。

2 主要原理

KINGCAN技术是以导瓦润滑油为载体,将KINGCAN金属修复剂带入导瓦和轴(径向轴承)、导瓦和导瓦(推力轴承)的摩擦副表面,当摩擦副表面相对运动时,在微观金属接触处将产生瞬间高温,在活化剂作用下,将磨损表面逐渐修复,并在摩擦副的金属表面形成一层类陶瓷改性层。磨损表面的修复与磨损发展的抑制,有利于导瓦温升的抑制,修复达到一定程度后还能使导瓦温度逐步下降,导瓦温度的降低就有可能提升机组的发电功率。并且由于改性层硬度非常高,具有良好的抗磨性,能延长轴和导瓦的工作寿命,从而延长发电机组的工作寿命,改性层表面粗糙度非常低,有利于导瓦工作表面压力油膜的形成,油膜的形成不仅能延长轴和导瓦的磨损寿命,还使摩擦温升大幅降低,故能有效降低轴和导瓦,或导瓦和导瓦的工作温升。故KINGCAN技术对因导瓦磨损而导致发电效率下降具有明显的改善效果,而对非因磨损原因而导致发电效率的下降不具备改善效果。另外,KINGCAN技术对因轴磨损导致密封处漏油的现象也具有明显的改善效果。

3 导瓦温升过高原因分析

在润滑、密封正常的前提下,机组运行导瓦温升过高,主要源之于导瓦磨损,其原因主要有以下2个方面:

(1)机组频繁起动造成导瓦磨损[2]。由于在启动及停机的过程中,导瓦表面油膜处于未建立或未完全建立状态,导瓦在油膜未建立或未完全建立状态下工作,由于一般情况下,轴的硬度要明显高于导瓦的硬度,故导瓦将被很快磨损,导瓦磨损将导致导瓦温升。

(2)轴或导瓦制造缺陷导致导瓦温升过高。如轴或导瓦工作表面粗糙度、表面形状误差过大等,在机组工作运行时,工作油膜无法完全建立,轴瓦工作表面处于边界润滑状态,故导瓦磨损将会很快发生,导瓦磨损将导致导瓦温升。

除上述2种情况外,可能还存在叶轮与主轴之间存在安装误差,如2个装配面之间存在安装间隙等,导致机组工作时产生振动[3]、同心度偏差等问题导致瓦温过高;另外还有机械结构问题带来的水能振动,机组基座存在的水平度偏差等都有可能导致瓦温过高[4]。

4 实施过程

(1)实施目的。在机组导瓦润滑油箱中加入适量的KINGCAN金属修复剂,通过机组一段时间的运行后,使已产生磨损的导瓦工作表面得以逐渐修复,使水轮发电机组在提升发电功率的同时,各导瓦温度仍在报警温度(60℃)以下,使开机发电功率得以提高。

(2)试前试机。在添加KINGCAN金属修复剂前,机组输出功率在原来状态下运行,如果提升发电功率,导瓦温度马上升高,运行不长时间即达到或接近60℃的报警温度。为了验证情况属实性,需要将机组发电功率进行提升,实时监控各导瓦温度,运行2 h后,确认前导瓦最高温度所达到的程度。

(3)验证。为了验证KINGCAN技术对发电机组发电功率提升的有效性,需要将机组1.5个月的运行数据(前导瓦温度、推力瓦温度、中导瓦温度、后导瓦温度和发电功率)收集列表,以供与技术实施后机组运行数据对比。

(4)实施。根据导瓦箱油量确定每只油箱的KINGCAN金属修复剂用量。一般水电站机组的导瓦有4个[5],分别是前导瓦、推力瓦、中导瓦和后导瓦,如图1所示。前导瓦和推力瓦共用一个油箱,确定中导瓦油箱油量、后导瓦油箱油量,试验在前导瓦油箱中加入适量的修复剂,在中导瓦和后导瓦油箱中也分别各加入适量修复剂,在机组运行状态下实施添加。

图1 发电机主轴及相关零件示意图

5 应用案例

5.1水电站概况

福溪水电站隶属于乐清市水利电力总站。坐落在浙江省乐清市仙溪镇高塘村,以发电为主,结合防洪、灌溉、养殖等综合利用。调节库容为1 531万m3,控制水位为43 m,相应高程为228.31 m。水轮机设计水头为136 m,设计流量为2×2.744 m3/s。

该站在原装机2×2 500 kW发电机组的基础上进行改造,扩容为2×3 200 kW,于2013年6月18日开始并网试运行发电。但是2号机组运行状态不理想,到2014年1月,其中2号机组出现水轮机有异响和前导瓦温过高等问题。本站、安装公司和水轮机厂家,经过多次的厂家的检测,现场的检修,始终无法使机组稳定处于理想的运行状态,机组会出现时好时坏的状况。特别是在2015年,出现不能满负荷发电的情况。当出现工况相对较差时,机组运行在满负荷附近时,前导瓦温度升高,可能会超过报警值60℃,所以2号机组只能采取降功率运行,使机组发电效率降低。

5.2基于Kingcan技术的应用

本站2号机组输出功率2 200 kW状态下运行,将2号机组发电功率提升至2 400 kW,实时监控各导瓦温度,运行2h后,前导瓦最高温度达到62℃。将2号机组从4月1日起到5月19日的运行数据收集,以供与技术实施后机组运行数据对比。前导瓦和推力瓦共用一个油箱,油箱油量约为120 L,中导瓦油箱油量约为80 L,后导瓦油箱油量约为80 L,在前导瓦油箱中加入86 mL修复剂,在中导瓦和后导瓦油箱中分别各加入57 mL修复剂,总计添加修复剂200 mL(86+57+57=200 mL)。实施时点为2015年5月20日上午10点,在机组运行状态下实施添加。

实施后,使2号机组基本处于发电状态,记录2号机组技术实施后的运行数据,包括前导瓦,推力瓦,中导瓦和后导瓦的温度和运行功率,记录时段为2015年5月20日到7月22日。在历时64 d中,2号机组处于发电时段为40 d,另24 d为停机未发电时段。

由于KINGCAN金属修复剂添加后,金属表面类陶瓷改性层的形成需要一定的时间,故添加后的初期仍保持机组发电功率(2 200 kW)不变,后续根据导瓦温度数据逐渐增加机组发电功率,由2 200 kW逐渐增大到2 400 kW、2 600 kW,最终于2015 年5月27日(技术实施后第7天)增加到2 700 kW。

5.3实施后数据分析

从理论上讲,合理的机组设计应使前导瓦、中导瓦、后导瓦的温度基本一致,推力瓦的温升随着负荷的增加而增加,随着负荷的减小而减小。为便于证明2号机组存在安装缺陷,将实施前和实施前每天记录的发电功率平均值和4个瓦温平均值绘成曲线,如图2所示。

图2 KINGCAN技术实施前后温度与功率记录曲线

(1)中导瓦温度无论实施前与实施后,均呈现逐渐上升的趋势,在发电功率从2200kW提升到2700kW的过程中(图2中的第13天到第17天),中导瓦温度未见明显的快速上升。说明中导瓦温度的上升趋势源于环境温度的上升,而非由功率提升引起的中导瓦温升。同时说明中导瓦的温升随着发电功率的提升增加不明显,且在2 700 kW运行过程中瓦温最高仅为52℃左右,仅从中导瓦温度来看,机组具有较大的进一步提升发电功率的潜力。

(2)推力瓦温度实施前波动较大,实施后平均温度略有上升趋势,与发电功率提升有关联,但波动幅度大幅减小,说明KINGCAN金属修复剂具有修复效果,且在2 700 kW运行的前段时期,最高温度在55℃左右,随着KINGCAN技术修复效果的逐渐发挥能否进一步降温有待进一步试验。如果不能进一步降温,则进一步提升发电功率的潜力有限;如果能进一步降温,则发电功率尚有进一步提升的潜力。

(3)无论是实施前还是实施后,前导瓦与后导瓦温度均呈现相反的趋势,即在同一发电功率下,前导瓦温度较高时后导瓦温度较低,前导瓦温度较低时后导瓦温度较高,与机组设计理念相悖。

由此可见,前导瓦温度与后导瓦温度应不随着发电功率的提升而发生变化,而是不论发电功率大小如何,前导瓦与后导瓦的温升总是呈相反的趋势,即不论发电功率大小如何,前导瓦温度高时,后导瓦温度较低,前导瓦温度低时,后导瓦温度较高。可见机组前后主轴存在严重不同心,且前后主轴中心高存在严重不稳定性,在机组多次起动发电时,时而前导瓦径向受力过大,时而后导瓦径向受力过大,在水落差基本一致的情况下,前导瓦径向受力较大时后导瓦径向受力就较小;前导瓦径向受力较小时后导瓦径向受力就较大。故前后主轴中心高不稳定是前后导瓦受力不稳定的主要原因,前后导瓦受力不稳定是前后导瓦温度不稳定的主要原因。故2号机组若经前后主轴中心高进一步调整并稳固后,发电功率尚有进一步提升的空间。

6 结论

(1)根据本项目试验,2号机组在使用KINGCAN技术后,发电功率由原来的2 200kW提升到2700 kW,各导瓦温度仍维持在报警温度(60℃)以下(实测各导瓦最高温度均低于58℃),发电功率提升22.7%,可见KINGCAN技术对机组发电效率提升具有明显的效果,值得国内农村水电站借鉴应用。

(2)由于2号机组安装、调试、稳固不到位导致试验无法继续进行,KINGCAN技术能否将2号机组发电功率进一步提升,以达到满功率(3 200 kW)运行有待机组修复后进一步试验确认。

[1]方辉钦.现代水电厂计算机监控技术与试验[M].北京:中国电力出版社,2004.

[2]徐金寿,张仁贡.水电站计算机监控技术与应用[M].杭州:浙江科学技术出版社,2007.

[3]中华人民共和国电力工业部.DL/T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 [S].北京:中国电力出版社,1997.

[4]郑 源,陈德新.水轮机[M].北京:中国水利水电出版社,2011.

[5]张立翔,王文全,姚 激.混流式水轮机转轮叶片流激振动分析[J].工程力学,2007,24(8):143-150.

TK730.3+22

B

1672-5387(2016)05-0038-03

10.13599/j.cnki.11-5130.2016.05.013

2016-01-18

浙江省农村水电安全监管监控系统建设可行性研究(RC1421)

叶文力(1964-),男,工程师,研究方向:水电站运行与管理。

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