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300MW汽轮机组检修后技术改造及节能分析

2016-08-16刘立元

大科技 2016年26期
关键词:汽封轴封煤耗

刘立元

(华能嘉祥发电有限公司 山东济宁 272400)

300MW汽轮机组检修后技术改造及节能分析

刘立元

(华能嘉祥发电有限公司 山东济宁 272400)

本次主要介绍了300MW机组汽轮机的重要技术参数,详细分析了轴封系统在实际运行中出现的问题以及对经济的影响,并对改造前后汽轮机运行和节能状况进行详细介绍,可以保证大修机组的安全运行,具有很大的参考意义。

300MW;汽轮机;技术改造;检修

热力试验已经成为提高发电机经济性能的主要方式,可以保证机组的稳定运行。通常情况下,机组经过长期运行后,设备与工况会发生较大变化,影响了汽封密闭效果,如汽轮机回热通流密封效果较差,会导致电厂实际运行发生较大变化,增加机组能耗。为了了解检修前后汽轮机的变化,本次检修前对汽轮机附属参数、设备等均进行了详细诊断,分析了经济性能,提高了设备运行效益,保证了机组的安全运行。

1 汽轮机轴封系统简介

汽轮机汽封可以防止蒸汽高、中低缸轴泄漏,同时避免了轴承箱中润滑油进水,还可以防止空气漏入低压气缸破坏机组真空。汽轮机高中压轴封与隔板汽封均采用低齿汽封,隔板汽封使用斜平齿铜汽封。轴封系统主要由轴端汽封供气与漏气管路等组成。三阀是轴封供汽使用的主要系统,采用供汽压力对高压供汽调节阀、溢流调节阀等实施控制,保证汽轮机可以在任何情况下均保持母管中设定的蒸汽压力。辅助汽源供气站采用两种方式气源供汽,机组启动或处于低负荷运行时,可以由辅助气源站调节阀自动进入到密封系统中进行工作。此外,为了满足低压缸轴封供汽温度要求,可以给低压轴封设置喷水减温度汽,根据调节控制喷水量,保证温度减少后依然可以满足蒸汽低压轴封供汽要求。

2 机组实际情况分析

#1汽轮机是上海汽轮机有限公司引进美国西屋公司技术设计生产的N330-16.7/538/538型单轴、双缸、双排汽、中间一次再热、凝汽式汽轮机。汽轮机的高压喷嘴采用的是上海汽轮机厂生产的H156.04.01-1型喷嘴组,缸内汽封除高压缸采用镶齿汽封外剩余汽封全部采用的梳齿活汽封。根据西安热工院汽轮机性能诊断测试情况看,当前#1汽轮机喷嘴组效率比设计值低9.6%。5VWO工况平均值,高压缸效率为82.63%,比设计值84.61%低1.98个百分点;中压缸效率为89.44%,比设计值92.03%低2.59个百分点。汽轮机热耗率为8150kJ/(kW·h)比设计值7892kJ/(kW·h)高出213kJ/(kW·h)。根据集团公司节能导则要求,国产300MW等级亚临界湿冷机组,配置汽动给水泵,在THA工况下汽轮机热耗率高于8100kJ/kWh就要进行通流改造的要求,结合当前汽轮机喷嘴及汽封改造成功经验。计划利用2012年#1机C修汽轮机揭缸的机会进行#1机喷嘴及汽封改造。

3 数据处理

3.1 试验数据处理方法

选取数据时,可以利用系统工况相对稳定时连续试验产生的数据,使用数据供需计算方式进行处理,主要进行计算平均值、水柱、水汽压力、仪表和零位等矫正处理。数据记录数据也可以按照试验记录方法进行计算。计算时对同一数据进行多次测量,取其平均值。工人记录方式主要对容器水位变化、尺寸、时间、介质密度等作为当量流量计算,完成除氧器水箱、凝汽器热及汽包水位等当量流量换算。

3.2 计算热力性能并修正数据

试验热力性能更可以采用ASMEPTC6A-2004中的方法进行运算。汽轮机蒸汽流量可以按照主凝结水水量为标准进行计算,然后得到汽轮机主蒸汽流量。可以将其表示为:其中,C表示流出系数,可以根据效验报道得出△h数值,ρ表示介质密度,β表示管道资金和喷嘴直径比例,可以将其表示为:β=d/D

计算锅炉给水流量时,可以根据流量平衡和热量平衡获得。此外,如果不出现主蒸汽流量和不明泄露量,都可以根据系统流量平衡,得到系统热段蒸汽流量。

3.3 进行修正计算

第一种修正运算是将试验人力系统修正到设计条件下,实现项目状况修正;抽气管压损是设计值;各个加热器端差表示设计值;凝结水泵与水泵焓升都可以表示设计值;过热减温水和热减温水都为零;凝结水冷度为设计值。

第二种修正按照制造厂提供的修正曲线进行。修正的参数主要包括温度、主要蒸汽压力、再热蒸汽温度、低压缸排汽压力和热损耗率参数等修正。

4 试验方法和步骤

汽轮机在全会热状况下运行,主要是利用顺序阀控制和煤质差锅炉滑压等方式运行,试验选择290MW、183MW与242MW等符合试验试验,而且试验稳定时间控制在1h之内,之后再进行试验,节能诊断时间均控制在1h内,试验各项符合稳定,由于煤质量不好,锅炉系统不稳定,所以符合发生的波动较大,主蒸汽压力使用滑压运行。试验均在全会热状况下完成。实验中统一按照单位制于心,各级高低压加热器均投入运行,轴封冷却器疏水回流到凝汽器,高加疏水逐级六道除氧器。施工人员严格按照《高中压缸、低压缸检修作业指导书》的要求进行工作。

试验进行中必须隔离阀门清单,任何产生热力循环的系统都要隔离。可以根据热力试验性能完成系统隔离清单系统隔离。将凝汽器与除氧器加水到较高位置,保证试验正常进展。调整锅炉燃烧,保证试验期间机组负荷及燃烧稳定。调整相关参数,保证参数稳定,停止排污和吹灰,及时关闭化学取样总门。

5 分析热耗试验结果

本次主要以300MW负荷为例,结合实际工矿及修正结果分析了242MW和183MW等的负荷状况。

5.1 试验工矿与经济性能分析

①回热系统。高加温升较理想,保证了给水度可以达到设计值。高压加热器上下端口温差均能维持在正常范围内,随着负荷的降低,高压加热器上端差差生了负端差,所以高压加热器过热蒸汽冷却工作性能较好。低加系统的实际运行情况主要表现为,完成此次洗礼后,及时解决了上端与下端差设计值问题,特别是低加系统换热性能较好,主要原因是对疏水系统进行了改造,将疏水系统转变成DCS模拟控制系统,取消低加热疏水前后截止门,精确的控制了水位。本次以低加系统为例详细分析了改造前后对发电煤耗的影响。具体如表1所示。②冷端系统。汽轮机低压缸排汽得到了显著降低,及时对凝汽固定端的铜管进行了冲洗,实现了高区域喷嘴合理布置,完成了清洗系统移位改造,提高了工作效率。③机组泄露量得到明显降低。修理前机组泄露量、不明泄露等均有所下降,降低了机组补水率。经过分析发现,300MW符合经过修理后,泄露量得到了控制,占据主蒸汽流量的0.32%。

5.2 系统修正前后经济性能分析

机组改造前(试验报告):热耗率8263.9kJ/kWh,供电煤耗324.421g/ kWh,厂用电率4.47%,管道效率99%。机组改造后(试验报告):热耗率8038.9kJ/kWh,供电煤耗315.588g/kWh,厂用电率4.47%,管道效率99%,锅炉效率91.9%。节能量=5500×额定发电能力×(1-厂用电率)×(改造前生产供电煤耗-改造后生产供电煤耗)/1000=5500×330×(1-4.47%)×(324.421-315.588)/1000=15315t/年。改造实施后,按机组年利用小时5500h,年节约标煤15315t。按照2014年耗用标煤单价603.66元/t计算,年节约发电成本15315×603.66=925万元。

表1 低压加热器端茶计算分析

6 结束语

对此次的大修节能进行诊断分析,对高、中、低压缸和会热与冷端系统均进行了试验和研究,从大修结果来看,实施机组技术和设备改造后,在一定程度上降低了机组发电煤损耗。特别是完成高压缸调节级喷最后,调节效率得到了显著提升,减少了煤耗。从整体改造效果来看,改造前后机组效率得到了显著提升,降低了整机效率,提高了改造后机组效率,热损耗降低,效果较显著。

[1]于德伟.浅析机组汽机热力系统优化改进应用分析[J].科技与企业,2015(1):211.

[2]张全胜,徐卓.金桥热电厂300MW机组汽轮机节能诊断及经济性分析[J].内蒙古石油化工,2013(21):77~79.

[3]王乾,王培红,苏志刚.汽轮机及其热力系统性能分析与优化[J].东南大学学报(自然科学版),2012(S2):276~280.

[4]李琼,王松岭.300MW汽轮机组检修后技术改造及节能分析[J].电站系统工程,2010,26(5):35~37.

TM621

A

1004-7344(2016)26-0087-02

2016-8-15

刘立元(1970-),男,工程师,本科。

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