常压热水锅炉爆炸分析
2016-08-11吴卫华
吴卫华
(湖南特检院怀化分院 湖南怀化 418000)
常压热水锅炉爆炸分析
吴卫华
(湖南特检院怀化分院 湖南怀化 418000)
近年来,常压热水锅炉爆炸的事故屡见不鲜,已经引起相关部门的高度重视。《小型和常压热水锅炉安全监察规定》中已经明确规定了常压热水锅炉的设计、制造和安装等要求。但是,由于受到各种因素的影响,常压热水锅炉爆炸事故依然频频发生。对此,本文将根据实例详细探究常压热水锅炉发生爆炸事故的原因,并研究如何有效采取有效措施,合理预防常压热水锅炉爆炸事故。
常压;热水锅炉;爆炸
1 引言
常压热水锅炉一般应用于社区、浴池等人员密集场所,一旦发生爆炸事故就会产生较大的人员伤亡问题。根据对以往的常压热水锅炉爆炸事故进行分析研究发现,很多生产单位在设计、安装方面有很多问题,另外,常压热水锅炉的使用方面也有一些问题,因此很容易形成爆炸事故隐患,引发锅炉爆炸。因此,必须对常压热水锅炉爆炸事故进行详细的分析研究,从案例中找出事故发生影响因素,然后有针对性的进行预防。
2 锅炉概述
锅炉指的是利用燃料或其他能源的热能,将水加热为热水或蒸汽的机械设备,主要包括锅和炉两大部分。锅的原义是指在火上加热的盛水容器,而炉指的是燃烧燃料的场所,锅炉中产生的热水或蒸汽可以直接作为热能使用,也可通过蒸汽动力装置转换为机械能。热水锅炉主要提供热水,适用于日常生活,在工业生产领域应用较少。
锅炉是特种设备中的一种,属于固定式承压类特种设备,该设备内部介质为高温液体、气体,通过直接受热源加热,具有本体承压等特性,如果控制不当,很容易发生爆炸,引发灾难性事故。
3 常压热水锅炉爆炸事故分析
3.1 事故概况
2013年1月19日15时30分左右,某锅炉生产厂内有一台常压热水锅炉发生保障事故,该锅炉的作用是加热清洗水槽,爆炸事故导致严重的设备损失,工厂内经济损失巨大。该爆炸锅炉为立式锅壳式锅炉,事故调查人员从爆炸事故现场发现铭牌,确定该锅炉的型号为CWNS10-95-60-Y(Q),水容量为600L,生产日期为2012年3月,没有产品编号。
根据对厂内工作人员进行询问记录,爆炸锅炉是在2012年5月进行安装的。在安装过程中,锅炉左右两侧设计的出水口被封堵,出水可以从设计的排气口位置排出。根据锅炉生产厂家提供的照片资料,出水管上并没有设置阀门。1#水槽的主要作用是清洗轮毂,在水槽与锅炉进水口之间的管路上安装有循环泵,锅炉燃烧状态可以根据1#水槽的温度自动调节控制,锅炉顶部安装有直读式温度表,温度表的最大刻度为120℃。对爆炸事故现场残存的物件进行分析,爆炸锅炉使用的燃烧器为利雅路FS10(10万kcal/h)。根据锅炉设计要求,在使用过程中,锅炉能够正常运行,为非满水位运行,在锅炉的实际使用过程中,锅炉水位应该为满水位状态。图1所示为改装后的锅炉系统。
图1 管路改装后的锅炉系统图
3.2 事故现场调查
在对锅炉爆炸事故进行调查时发现,事故现场部分部件已经被移动,爆炸后的锅炉体大致分为三部分,部件A即为锅炉筒体,如图2所示,爆炸事故发生后,锅炉筒体已经飞离原位置18m左右。
图2 部件A(锅炉筒体)
部件B主要是由底座、炉胆、烟管和集烟室等所组成的,如图3所示,爆炸事故发生后,部件B落在筒体旁边位置,整体变形情况轻微。通过观察发现,部分烟管与集烟室之间的间隙较大。
图3 部件B(底座、炉胆、烟管及集烟室等)
部件C指的是封头,如图4所示,爆炸事故发生后,部件C掉落在锅炉位置2m作用的位置,通过图片可见,靠近烟囱处局部被撕裂。
图4 部件C(封头)
通过对部件A、B、C进行分析研究,并且通过图5可以发现,整个锅炉本体大致有4个主要断口。其中,断口1指的是环向断口,大部分落在筒体与底座的角焊缝上;断口2沿筒体下部筒节纵缝,经筒体上下筒节间环缝后,沿与环缝成45°角的方向撕裂至清洗孔角焊缝,再撕裂至筒体与平封头的角焊缝;断口3沿封头与冲天管的角焊缝开裂;断口4均位于封头与筒体的角焊缝上。所有的断口都位于角焊缝上,而且外形特征呈45°切断状,断开没有呈金属光泽,而是为暗灰色,体现出韧性断裂的特点。
图5 锅炉本体断口示意图
3.3 事故原因分析
3.3.1 锅炉设计制造
根据锅炉生产厂家提供的设计图纸和资料,并且根据《小型锅炉与常压热水锅炉技术条件》规范要求对部分涉及锅炉安全生产和使用的项目进行仔细审查。根据计算分析得出,大气连通管所需要的当量通径基本符合锅炉设计要求和使用要求。
根据《小型锅炉与常压热水锅炉技术条件》中的相关规范,常压热水锅炉的锅筒以及炉胆的取用壁厚应该控制在3mm以内。但是,对本次爆炸锅炉进行研究分析,锅炉锅筒的壁厚为2.75mm,根据锅炉生产厂家所提供的质量说明书,在锅炉生产制造过程中,同样也是使用2.75mm的Q235B板来生产的。
根据锅炉生产企业所提供的质量证明文件,在锅炉制造完成后,只需要进行60min的盛水试验。但是,在锅炉生产中,根据《小型锅炉与常压热水锅炉技术条件》中的相关规定,只是做了0.2MPa压力的水压试验,因此,很难保证锅炉的制造质量。
锅炉生产完成后,锅炉生产厂家没有根据《小型锅炉与常压热水锅炉技术条件》中的相关规定喷“常压热水锅炉不得承压使用和出口热水温度不超过90℃”的字样。通过锅炉生产厂家提供的锅炉安装后的照片资料,锅炉上已经明示了“不得承压”,但是并没有对水温提供警示。在锅炉的使用过程中,也没有根据相关要求控制具体的出水温度。
综上所述,爆炸锅炉在设计生产过程中都有一定的缺陷,比如图纸资料不规范、材料取用厚度不符合相关规范等等。
3.3.2 锅炉安装
爆炸锅炉不仅在设计和生产方面不规范,而且锅炉安装方面也不规范,排气口改成出水口,不符合JB/T7985-2002中的相关规定,在实际运行过程中带压运行,压力至少等于出水口至放水口管道的沿程阻力造成的压力降。
燃烧自控系统设置不合理,燃烧器应该根据具体的出水温度自动启动或停止,该锅炉系统温度信号来自1#水槽,但是水槽内的温度与锅炉温度之间有明显的温度差,因此无法将出水口水温控制在90℃以下。除此以外,测温所使用的热电偶在安装过程中并没有使用专门的补偿导线,实际温度=测量得到的温度+环境温度,在锅炉爆炸事故发生当天,实际温度高于温控显示器上的温度,因此不能忽略温差问题。由此可见,爆炸锅炉安装不规范。
3.3.3 锅炉使用
爆炸锅炉在使用过程中没有根据相关规范进行操作,操作人员安全意识较差。在锅炉操作过程中,有承压使用的情况,顶部温度表在改造锅炉出水管路后,曾显示满量程120℃。但是当时并没有引起操作人员的注意。2013年1月14日,使用单位对锅炉出水管道进行改装,在改装过程中增加了一个用热支路,并且在每个支路上加装了阀门。通过监控调查现实,在爆炸事故发生前,1#水槽放水阀门基本是处于全关状态的,通过调查研究,锅炉水泵处于停运状态。由于1#水槽的温度不断下降,因此在温控系统作用下,燃烧器始终处于工作状态。如果2#水槽放水阀门全开,则锅炉的运行压力较小,不容易发生爆炸事故,所以2#水槽放水管阀门在事故前使用中有人操作。锅炉操作人员在爆炸后期调查中提出,当水槽温度较高时,清洗轮毂的人员会调整放水阀门开度。如果2#水槽放水管阀门关小或者关闭,则锅炉内部会产生蒸汽,锅炉内压力也会不断增加,当超过锅炉可承受的压力时,锅炉薄弱点就会开裂,发生爆炸事故。
3.4 事故结论及建议
综上所述,本次锅炉爆炸的直接原因是由于设计、生产、安装和使用方面存在缺陷,导致锅炉无法正常运行,在很大程度上超出了锅炉所承受的压力,最终就会导致锅炉保障问题的发生。因此,锅炉生产单位在锅炉生产过程中,应该严格控制锅炉生产环节,提高焊接质量。在锅炉使用环节,加强操作人员培训,做到持证上岗。
4 结语
综上所述,常压热水锅炉的应用范围比较广泛,在实际使用中,人们很容易忽略其危险性,肆意改装或错误操作,使“常压”变为“承压”,因此很容易引发爆炸事故的发生。本文研究的爆炸事故就是一项典型案例,在常压热水锅炉的使用过程中,必须严格管理,加强安全保护意识,尽量避免爆炸事故的发生。
[1]金凤林.一起常压热水锅炉爆炸事故技术分析[J].中小企业管理与科技,2014(04):320.
[2]汪志坚.常压热水锅炉爆炸事故分析与研究[J].湖南安全与防灾,2010(08):46~48.
[3]赵文侠.常压燃气热水锅炉房爆炸原因和预防措施[J].煤气与热力,2014(05):4~5.
TK288
A
1004-7344(2016)05-0236-02
2016-2-5
吴卫华(1967-),男,工程师,本科,主要从事特种设备检测工作。