火电厂循环冷却水防垢缓蚀处理试验研究
2016-08-09刘平
刘平
(贵州黔桂发电有限责任公司 贵州盘县 553531)
火电厂循环冷却水防垢缓蚀处理试验研究
刘平
(贵州黔桂发电有限责任公司 贵州盘县 553531)
在火电厂循环冷却系统的长期使用过程中,往往容易产生水垢和腐蚀问题,影响系统的使用寿命和正常运行。本文结合实例,采取循环冷却水防垢缓蚀试验的方式,针对循环冷却水的防垢缓蚀情况进行了试验分析,从而提高最终的防垢缓侵效果。
火电厂;循环冷却;防垢缓蚀;试验
1 引言
火电厂作为用水大户,其用水过程的重点就在于冷却水、冲灰水环节的优化,在火电厂循环冷却水系统的运行过程中,循环冷却水中往往含有镁、钙、氯根等化学元素,在经过冷却系统之后被进一步浓缩,即会在凝汽器铜管的表面形成污垢,降低铜管导热系数,甚至导致大量的汽轮机无法及时被冷凝,积聚于排汽口,影响汽轮机安全运行。因此,对于火电厂循环冷却水防垢的研究十分必要。
2 火电厂循环冷却系统概述
2.1 火电厂冷却水系统
直流式冷却水系统中,冷却水会直接自湖、河、海洋中抽取出来,经简单的处理后,送入凝汽器,与汽轮机乏汽进行热交换,然后全部排掉而不循环使用。其特点在于冷却水的用量大,水质没有显著变化;无需冷却塔等设备,因而投资少、操作简便,适用于水源非常丰富的地区。
2.1.2 密闭式循环冷却水系统
密闭式循环冷却水系统中,冷却水的整个循环流动过程是封闭的,不与大气接触。该系统的密封性非常严格,因而循环水的损失较少,水中含有的各种矿物质、离子等的含量也基本不变,水质不会有明显变化。其特点在于对冷却水的水质要求较高,且处理费用也相应较高,适用于缺水严重的电厂。
2.1.3 敞开式循环冷却水系统
敞开式循环冷却水系统图如图1所示,冷却水通过循环水泵,送入凝汽器,然后与其中的汽轮机乏汽换热,再经过凝结水泵,送入除氧器中实现循环使用。还可以通过凝汽器中的蒸汽冷却之后,会凝结为水,进而经过冷却塔的冷却,累积于底部的集水池中,最后由循环水泵送入凝汽器,实现循环使用。该系统多用于缺水地区。流入在循环冷却的过程中会与空气接触,出现蒸发现象,浓缩了水中的各种矿物质、离子等,导致其浓度越来越大,容易出现结垢和腐蚀。
图1 敞开式循环冷却水系统
2.2 火电厂循环冷却水系统的特点
①冷却水量大,估算循环水量时,通常需要用40kg水来冷却1kg的蒸汽;②冷却系统的工艺流程较为简单,且换热器的数量较少,一台机组中通常仅设置一台凝汽器,然后配置若干台冷油器、冷风器、压缩机冷却器、发电机氢冷却器和定子水冷却器;另外,换热器的形式往往只有管程,换热管材质则采用黄铜、不锈钢与钛合金;③冷却水温低,凝汽器出口的水温通常约为40℃;④没有泄漏和污染,能够基本保证冷却水的水质;⑤冷却水系统的容积与循环水量比值较大,一般为 V:R=(1:1.5)~(1:2),300MW 的机组,其值约为 1:2.5,600MW 机组则为 1:3。
进入新世纪,党中央国务院提出以人为本、全面协调可持续的科学发展观。2003年,胡锦涛在中央人口资源环境工作座谈会上强调,环保工作要着眼于人民喝上干净的水,呼吸清洁的空气和吃上放心的食物,在良好的环境中生产生活,集中力量先行解决危害人民群众健康的突出问题。截至2005年的中央人口资源环境座谈会,中央一直将民生作为环境保护的目标。2008年国务院机构改革,原国家环保总局升格为环境保护部,主要职责为“拟订并组织实施环境保护规划、政策和标准,组织编制环境功能区划、监督管理环境污染防治、协调解决重大环境问题等”。
3 火电厂循环冷却水防垢缓蚀处理试验
某火电厂投产发电机组的容量是2×350MW,二期设计的发电机组容量是2×350MW,单台机组的循环水量达到32000m3/h。当前该电厂的机组凝汽器管采用的是316不锈钢管,循环水管网则采用的是碳钢管道。结合当地的水质特点、现场系统工艺参数等,该电厂采取了一系列试验,研究循环冷却系统的缓蚀阻垢效果。
3.1 当地水质的分析
根据对当地水质的分析,运用Lang1ier和Ryznrt指数判别式,针对补充水的稳定性进行分析和计算,其结果表明,补充水属于中硬、中碱型水体,水质基本上较为稳定,具有轻微的腐蚀性。随水温、pH值的上升,或浓缩倍数的不断提高,水质将会向严重的结垢趋势发展。当前运用Langlier和Ryznrt指数计算进行的判断,仅局限于循环水中碳酸钙的溶解平衡,但是水体中还包含其他的沉积垢物种类,因此还需要通过试验的方式,予以验证。
3.2 试验药剂的选择
试验所需要的药剂包括复合缓蚀阻垢剂ZX-1,其成分主要包括有机磷酸、聚羧酸、碳钢缓蚀剂等。采用的配方具备优良的缓蚀性能、阻垢性能与稳锌效果,且不含有磷酸盐,含磷量低,这样讲有利于控制循环水中的微生物含量,减轻废水排放过程中,高浓度磷酸盐对周边环境造成的富营养化污染。该药剂无需调节pH值,便于管理,可将其直接加入循环水系统中。
3.3 静态阻垢试验
参照《水处理药剂阻垢性能测定方法-鼓泡法》(HG/T2024-91)中的方法,开展静态阻垢试验。试验用水采集的是现场补水,其浓缩倍数在4.0条件下,按照补水计,药剂的投加量分别是10mg/L、15mg/L,试验结果见表1。
表1 静态阻垢试验结果
由以上试验结果可见,在试验的条件下,阻垢率也会随缓蚀阻垢剂ZX-1浓度的增加而有所增加。以补水计,ZX-1的投加量是15mg/L,浓缩倍数为4.0,其阻垢率已经超过98%,如果其投加量是15mg/L缓蚀阻垢剂,则在极限碳酸盐试验之后,需要考察药剂极限阻垢性能。
3.4 极限碳酸盐试验
极限碳酸盐法相较于传统的方法,其试验条件接近实际系统运行条件,因此对于阻垢剂性能方面的评价也较为客观。ZX-1投加量是15mg/L,浓缩倍数为1.0~4.5,其试验的温度控制为(50±1)℃,维持原水的pH值。ΔB、ΔA、ΔH的计算公式如下:
式中:K-浓缩倍数;ρ1-补水 Ca2+的质量浓度,mg/L;ρ2-在浓缩倍数为K时Ca2+的质量浓度,mg/L;M1-补水总碱度,mmol/L;M2-在浓缩倍数为K时的总碱度,mmol/L;X1-补水总硬度,mmol/L;X2-在浓缩倍数为K时的总硬度,mmol/L。
由以上极限碳酸盐试验的结果发现,处于该试验条件下,极限碳酸盐浓缩的倍数达到4.33,超过了此浓缩倍数后,ΔB、ΔA和ΔH均出现明显的增大,表明水质将出现明显的结垢问题,因此需要在运行中控制浓缩倍数在4.0为宜。
3.5 旋转挂片腐蚀试验
腐蚀试验通过试验计算试片腐蚀速率,观察并记录了局部的腐蚀情况。试验仪器采用的是江苏高邮仪器厂RCC-I型旋转挂片腐蚀试验仪,而试验的用药剂投加量设计为15mg/L,将补充水浓缩到4.0倍的浓度后,即可作为试验用水。试验中采用了不锈钢与A3碳钢标准试片,其面积是 28cm2,时间达到 72h,温度控制在(50±1)℃,转速为 75r/min。
由旋转挂片腐蚀试验的结果,可以发现在试验条件下,碳钢、不锈钢材质等,都具有良好的缓蚀效果,碳钢的平均腐蚀率是0.0480mm/a,低于《工业循环冷却水设计规范》(GB50050-2007)中的标准值(<0.075mm/a);而不锈钢的平均腐蚀率是0.0008mm/a,同样低于标准值。
3.6 动态模拟试验
以单项性能试验为基础,开展动态模拟试验,综合考察ZX-1具有的缓蚀阻垢性能,测定不锈钢试管、监测挂片所具有的腐蚀速率,以及试管污垢的沉积速率,这些参数是影响传热效果的重点,是污垢、腐蚀产物和粘泥等诸多因素的综合反映和定量评价。
运行浓缩倍数为4.0,药剂投加量为15mg/L,冷却水流速为1m/s,常压饱和蒸汽100℃,换热器进出口循环水平均温差10℃,运行时间336h;采用不锈钢试片,面积为28cm2;换热管用不锈钢材质,φ10mm×1mm×560mm,在此试验条件下进行动态模拟试验,结果见表2。由表2可以看出,动态模拟试验的腐蚀速率、粘附速率和年污垢热阻值均满足GB50050-2007标准要求。
表2 动态模拟试验结果
4 结语
通过在实验室中开展试验的方式,结合具体的试验结果,了可以发现,按补水计缓蚀阻垢剂ZX-1投加量是15mg/L,循环冷却水中总磷(以PO43-计)质量浓度为2.0mg/L,循环冷却水系统浓缩倍数为4.0的条件下,具有良好的缓蚀和阻垢效果,其实际使用效果得到了保障,并能够确保循环水系统的安全、稳定运行。
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TM621.8
A
1004-7344(2016)21-0068-02
2016-7-10
刘 平(1982-),女,仡佬族,贵州遵义人,助理工程师,大专,主要从事工作和研究方向是火电厂化学水煤油试验方面。