12.00R20 18PR全钢载重子午线轮胎 性能改进的研究
2016-07-30孙文文王纪增
孙文文,张 超,胡 波,王纪增
(1.青岛科技大学,山东 青岛 266042;2.八亿橡胶有限责任公司,山东 枣庄 277800;3.中国质量认证中心,北京 100070)
近年来,我国汽车货运市场需求旺盛,部分载重轮胎使用条件苛刻,理赔率居高不下,客户对载重轮胎质量要求不断提高。载重轮胎生产企业只有努力提高产品品质、确保产品质量、提升产品性价比才能立于不败之地。我公司顺应时代发展潮流,以有内胎载重轮胎中使用广泛、使用条件苛刻的12.00R20 18PR全钢载重子午线轮胎为代表,对载重轮胎结构和胶料配方进行优化,重点提高胎圈耐久性能。经过不断改进和反复试验,取得了较为显著的成果。现将研究情况简介如下。
1 结构优化
在12.00R20 18PR全钢载重子午线轮胎原结构的基础上,借鉴一些成功经验,同时利用有限元分析,通过调整胎圈和胎体反包高度来改进胎圈部位帘布反包形式,为此调整胎圈和胎体宽度,如图1和2所示;在胎圈内反包端点部位增加1层尼龙包布、在尼龙包布内端点部位增加1层胶片,以提高应力集中点,使应力集中点避开轮辋受力区域,降低轮辋轮缘对胎圈的应力和剪切应变,避免胎圈损坏;对三角胶结构和尺寸进行优化(如图3所示);改进胶料分布。
图1 结构改进前后胎圈宽度
图3 结构改进前后三角胶尺寸
为提高带束层的平整度,对垫胶结构进行了优化,减小了因带束层不平整造成的冠部生热大、肩空等问题发生率。
图2 结构改进前后胎体宽度
这些措施并举大大提升了胎圈强度,轮胎载荷能力由原来的150%提高到180%。轮胎结构优化前后胎圈部位生热情况和轮胎承载能力分别如图4和5所示。
图4 结构改进前后胎圈生热情况
图5 结构改进前后轮胎承载能力
从图4和5可以看出:改进结构的轮胎靠近轮辋的胎圈部位生热明显降低,这对消除胎圈空等缺陷有较大作用;改进结构的轮胎承载能力显著提高。
2 胶料配方优化
众所周知,轮胎性能很大部分由胶料性能决定,要提高轮胎性能,在改进轮胎结构的同时还必须进行胶料配方优化。在本次研究中,对轮胎各部位胶料配方,尤其是胎面胶和胎肩垫胶配方进行了优化,如表1和2所示。配方优化前后胎面胶性能如图6和表3所示,胎肩垫胶性能如表4所示。可以看出,配方优化后胎面胶的抗撕裂性能大幅提,胎面胶和胎肩垫胶的生热显著降低。
表1 胎面胶优化前后配方 份
表2 胎肩垫胶优化前后配方 份
表3 配方优化前后胎面胶性能
表4 配方优化前后胎肩垫胶性能
图6 配方优化前后胎面胶滞后损耗因子(tanδ)
3 胎圈耐久性能测试方法改进
分析近年来公司中短途载重轮胎的室内试验结果,经过对行业室内试验标准的分析,根据节能降耗的环保理念,公司对载重轮胎胎圈耐久性能试验方法和标准进行了改进。为更好评估胎圈部位变形对轮胎性能的影响,胎圈耐久性能试验采用较低的充气压力,同时试验条件苛刻,以便在较短时间内得到试验结果。公司最终确定载重轮胎胎圈耐久性能试验条件如下:胎面不打磨,充气压力为600 kPa,行驶速度为30 km·h-1,负荷为200%额定负荷,温度为(38±3) ℃。在此条件下,胎圈耐久性能试验累计行驶时间达到60 h以上而未出现胎圈部位损坏现象,轮胎在实际使用中由于重载造成的胎圈损坏率就会大幅度降低。
4 改进效果
采用公司改进胎圈耐久性能测试方法对改进12.00R20 18PR全钢载重子午线轮胎进行试验,结果如表5所示。从表5可以看出,改进轮胎的胎圈耐久性能试验累计行驶时间达到110.9 h,远超过公司标准。
表5 改进轮胎胎圈耐久性能试验结果
按照GB/T 521—2012《轮胎外缘尺寸测量方法》和GB/T 4501—2008《载重汽车轮胎性能试验方法》对改进轮胎进行外缘尺寸测试以及进行耐久性能、强度性能试验。测得充气轮胎外直径为 1 122 mm,断面宽度为308 mm,磨耗标志高度为2.4 mm。轮胎耐久性能和强度性能试验结果表6和7所示。可以看出,轮胎的外缘尺寸、耐久性能、强度性能均达到或超过国家标准。
表6 改进轮胎耐久性能试验结果
表7 改进轮胎强度性能试验结果
5 结语
改进12.00R20 18PR全钢载重子午线轮胎已投放市场,在实际使用中轮胎生热降低,胎圈损坏现象明显减少,使用寿命延长,使用效果良好。