蒲石河电站2号机制动风闸未退出致工况转换失败实例
2016-07-20陶迎新丛文博辽宁蒲石河抽水蓄能有限公司辽宁丹东118216
陶迎新,丛文博(辽宁蒲石河抽水蓄能有限公司,辽宁 丹东 118216)
蒲石河电站2号机制动风闸未退出致工况转换失败实例
陶迎新,丛文博
(辽宁蒲石河抽水蓄能有限公司,辽宁 丹东 118216)
摘要:辽宁蒲石河抽水蓄能电站2号机组机械制动装置8号风闸在落下后异常升起5 mm,致使该风闸退出位置开关接点虚接,输出信号不稳定,导致机械制动退出信号丢失,机组启动同期装置单步条件不满足,流程超时退出。
关键词:发电机;机械制动;退出;失败
1概述
辽宁蒲石河抽水蓄能电站位于辽宁省宽甸满族自治县境内,距丹东市约60 km,为东北地区第一座大型纯抽水蓄能电站,总装机容量1 200 MW(4× 300 MW),2012年9月4台机组全部投产发电,在东北电网中担任调峰、填谷、调频和事故备用。机组风闸主要用于停机制动,每台机有8个风闸,风闸气压为0.8 MPa,制动器活塞直径280 mm。
2故障现象
2015年06月24日13:06:56,值守人员接网调令:2号机发电工况启动,值守人员上位机开出2号机发电启动命令,机组流程执行至“同期装置单步启动条件是否满足”判定时,简报出现“同期装置单步启动条件不满足,流程退出”报警,机组保持旋转备用态运行,之后值守人员再次启动发电流程,该判据仍然不满足,简报再次出现“同期装置单步启动条件不满足,流程退出”报警,机组保持旋转备用态后,值守人员执行正常停机流程,13:22:19,2号机组停机操作成功。具体简报信息如下:
13:06:56,接网调令:2号机发电工况启动;
13:06:56,2号机发电启动(上位机启动);
13:08:54,2号机同期装置启动转速>95%动作;
13:08:54,2号机制动风闸落下复归;
13:09:07,启动同期单步条件不满足,流程退出;
13:09:07,2号机旋转备用态动作;
13:14:49,2号机停机操作(上位机启动);
13:22:19,2号机组停机操作成功;
3原因分析
5月6日,应东北网调要求,蒲石河电厂投入AGC功能。
2号机组停稳后,值守人员对流程简报记录进行检查,发现在“2号机同期装置启动转速>95%动作”同时出现“2号机制动风闸落下复归”,而该“2号机制动风闸落下”是“同期装置启动条件是否满足”的一项判定依据,该条件不满足导致机组流程超时退出,机组保持旋转备用态运行。运维人员进厂后,对机组简报及流程信息进行了复查,确认为“2号机制动风闸落下”信号丢失导致机组启动同期条件不满足,流程超时退出。逻辑如图1所示。
图1同期装置启动条件图
4处理过程
缺陷发生后,运维人员立即到现场对2号机机械制动装置位置开关信号电缆及端子排进行检查,信号电缆本体正常,接线端子紧固,未见松动,对1~8号机械制动位置开关进行逐个测试检查,信号全部反馈正常。最后现场手动投退机械制动数次,运维人员发现2号机8个机械制动气缸中的8号气缸在落下后出现异常升起情况,多次投退测得8号气缸最大升起5 mm,此时对8号气缸上的位置开关进
运维人员多次投退机械制动测得8号气缸最大升起位移5 mm,该位移不影响机组的正常运行与机械制动的正常投入使用,因此,运维人员对8号气缸机械制动位置开关拐臂及气缸连杆进行了调整,确保气缸异常升起最大位移时,机械制动位置开关可以可靠动作,正确反馈位置信号,同时结合机组预启动条件中对机械制动位置的判定,如果机组机械制动不在退出位置,机组不允许任何工况的开机启动,用以保证机组的正常启停及运行,8号气缸的异常升起情况待机组检修时进行处理。
经分析可以引起缸体上升的原因有4点:①风闸投入腔供气管路电磁阀漏气;②退出腔排气孔堵塞,气体无法完全排出;③顶转子油腔及管路内有残留的油和气;④蝶形弹簧将风闸制动器从动块弹起。
风闸结构如图2所示。
图2风闸结构图
6月26日,2号机组定检,运维人员结合可能引起缸体上升的4条原因对2号机组机械制动装置8号风闸进行如下处理:
(1)风闸投入腔供气管路电磁阀漏气:运维人员首先检查其他风闸投退均无异常,唯有8号风闸存在反弹问题,经过2h后再观察,8号风闸反弹量维持在5 mm,其他风闸仍无异常。其次,运维人员拆除投入腔供气管路电磁阀出口接头,未发现电磁阀有漏气现象。因此,风闸投入腔供气管路电磁阀漏气原因可以排除。
(2)退出腔排气孔堵塞,气体无法完全排出:运维人员将8号风闸本体退出腔排气孔接头拆下检查,未发现有异物堵塞,同时也对风闸本体投入腔制动孔及顶转子油管路顶起孔进行了检查,均未发现异物,此原因可以排除。另外,运维人员将风闸本体投入腔制动孔打开,使退出腔带压,检查制动孔无漏气现象;将风闸本体退出腔排气孔打开,使投入腔带压,检查制动孔无漏气现象;将风闸本体退出腔排气孔打开,使投入腔带压,检查排气孔无漏气现象。说明活塞与缸体间密封良好。
(3)顶转子油腔及管路内有残留的油和气:运维人员开启2号机顶转子装置排油隔离阀,将管路中油和气排净后,再进行投退试验,发现8号风闸恢复正常,即投退到位(全行程为15 mm),风闸完全落下后无反弹现象。后又经过10次完整的手动投退试验,8号风闸均正常,其他风闸无异常。
(4)蝶形弹簧将风闸制动器从动块弹起:蝶形弹簧安装于从动块与制动活塞之间,起到降低制动停机时冲击力过大现象,保护制动器。因此,若蝶形弹簧反弹力过大,在制动器退出腔排气后会把从动块向上顶起。参照第3条实验结果,在顶转子装置管路油和气排净后,风闸反弹现象消失,此原因可以排除。
至此,可以判断引起风闸反弹的原因为顶转子油管路中有残留的油和气。蒲石河公司顶转子油管路弯头较多,油每经过一个弯头阻力就增加10%,且在每次手动投退风闸试验中发现,8号风闸较其他风闸最先投入、最先落下,说明8号制动器活塞与缸体间阻力最小。当风闸落下上腔带压后,活塞对油和气进行压缩,当上腔排气后,油对活塞有向上的推力,使8号风闸反弹5 mm后趋于平衡。当把顶转子管路中油和气全部排掉后,此现象彻底消失。
5暴露问题
(1)机组检修顶转子后,油管路中排油排气不彻底;
(2)风闸行程无测量台账,未能及时监测到风闸异常情况。
6防范措施
(1)对1号、3号、4号机组风闸进行全面检查,并对顶转子油管路进行彻底排油;
(2)每月定检对风闸行程进行测量,并建立台账;
(3)与厂家沟通,进行风闸内部结构培训,采购备品备件。
中图分类号:TV738
文献标识码:B
文章编号:1672-5387(2016)06-0055-02
DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2016.06.019
收稿日期:2016-02-24
作者简介:陶迎新(1982-),男,工程师,从事水机专业管理工作。行信号测试,发现该信号接点时通时断,测量电阻在2.5~110 Ω间抖动,对其他气缸进行位置开关测试,信号均反馈正常,接点电阻在2.5~3 Ω之间,据以上结果判定为8号气缸在落下后的异常升起,致使该气缸位置开关接点虚接,输出信号不稳定,导致机械制动退出信号丢失,机组启动同期装置单步条件不满足,流程超时退出。