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葛洲坝电站水轮发电机上导轴承改造分析

2016-07-20葛洲坝水力发电厂湖北宜昌443002

水电站机电技术 2016年6期
关键词:水轮发电机改造

杨 举,艾 斐(葛洲坝水力发电厂,湖北 宜昌 443002)



葛洲坝电站水轮发电机上导轴承改造分析

杨举,艾斐
(葛洲坝水力发电厂,湖北 宜昌 443002)

摘要:介绍了葛洲坝电站水轮发电机上导轴承的结构;计算、分析了上导轴承改造方案的可行性;通过对4号机上导轴承改造前、后各项试验及运行数据的对比分析,验证4号机上导轴承改造的效果,为葛洲坝其它机组上导轴承改造提供借鉴。

关键词:葛洲坝电站;水轮发电机;上导轴承;改造

1概述

葛洲坝电站安装有21台轴流转浆式水轮发电机组,均为立轴半伞式结构,额定水头18.6 m,总装机容量2 715 MW。1~7号机组安装于葛洲坝二江厂房,8~21号机组安装于葛洲坝大江厂房。其中,1、2号水轮发电机型号为TS1760/200-110,额定出力170MW,额定转速54.6 r/min。3~21号水轮发电机型号为SF125-96/15600,额定出力为125 MW,额定转速62.5 r/min。发电机主要由定子、转子、上机架、推力支架、下风罩、上导轴承、推力轴承、制动系统、空冷器等部分组成。

葛洲坝电站上导轴承布置于上机架中心体内,属分块瓦式滑动导轴承,主要由挡油筒、滑转子、12块轴承瓦、抗重螺栓、套筒、座圈、挡油板、12个油冷却器、油槽、盖板、密封环等组成(如图1所示)。上导轴瓦为扇形钨金瓦,瓦背设置有支持座、铬钢垫、槽型绝缘等部件(如图2所示)。上导轴承采用抗重螺栓限位方式,抗重螺栓端部为一球面,轴瓦间隙为抗重螺栓球面至铬钢垫间隙。1、2号机设计安装单边间隙为0.16~0.17 mm,3~21号机设计安装单边间隙为0.15~0.16 mm。

2上导改造必要性分析

(1)葛洲坝电站21台机组均已运行30年左右。受限于当时设计、制造及安装水平,加之上导轴承存在较大老化、磨损现象,原上导轴承已经不能完全保证机组安全、稳定运行。近年来,葛洲坝电站全面启动了水轮机转轮及发电机定、转子增容改造工作,可在此期间进行上导轴承更新改造工作。

(2)上导轴承抗重螺栓至上导瓦瓦背依次有铬钢

图1葛洲坝机组原上导轴承结构

图2葛洲坝机组原上导轴瓦剖面图

1)铬钢垫置于支撑座圆槽内,部分铬钢垫与圆槽配合比较松动,不能保证铬钢垫与支撑座圆槽底部之间紧密贴合。调整间隙时,铬钢垫与支撑座之间可能会存在间隙,此间隙的存在无疑会影响轴瓦实际间隙。

2)槽型绝缘与瓦背、槽型绝缘与支撑座之间因加工及安装因素存在间隙,此间隙会改变轴瓦间隙,且此两处间隙很难控制与消除。

3)机组在长时间运行时,在轴承所受径向不平衡力的冲击下,槽型绝缘、支持座、铬钢垫表面及抗重螺栓端部都会发生变形,这也会导致上导瓦间隙发生变化,从而影响上导摆度。例如,2013年前后葛洲坝7号机上导摆度偏大,汛期摆度达到0.41mm,处理时发现有10块上导瓦的铬钢垫表面都低于上导支撑座表面,抗重螺栓与支撑座表面有明显接触痕迹。3号、4号上导瓦支撑座表面有明显裂纹,应为机组大摆度运行时较大冲击力所致。如图3、图4所示。

图3铬钢垫表面低于支撑座表面

图4支撑座背面被抗重螺栓冲击出现裂痕

(3)间隙调整工艺落后。葛洲坝上导瓦间隙调整采用传统的大锤作业方式,用大锤敲击抗重螺栓,以改变抗重螺栓与铬钢垫间隙。作业空间狭小,工作量大,作业过程存在较多不安全隐患。

(4)上导轴瓦间隙的可靠性直接影响上导摆度及机组稳定性,关系到机组安全稳定运行。故需要探索、研究葛洲坝机组上导轴承改造方案,将原导轴承改造为调整间隙固定可靠、间隙调整方便的结构型式。

3上导改造方案

根据葛洲坝电站125 MW机组导轴承设计参数,可以计算得出额定工况下导轴承及冷却器相关参数。计算结果见表1。导轴承主要数据均符合有关参数取值范围。

表1 葛洲坝4F机组上导轴承润滑数据计算表

3.1改造内容

3.1.1更换12块上导瓦(瓦面材质仍为钨金瓦)。

3.1.2将导瓦支撑由支柱螺丝支撑改为楔子板加球面支柱支撑结构。如图5所示。与支柱螺丝支撑结构相比,楔子板结构具有结构尺寸确定、调整间隙固定可靠、导瓦间隙调整方便等特点,此种结构导轴承已在立式发电机上得到了普遍采用。

图5改造后上导轴承结构

3.1.3改变上导瓦支撑方式后,需要同步改造其它部位,如为使原油槽密封盖能正常使用,需在导轴承座圈上部增加支撑环。

3.2支撑部件计算

(1)铬钢垫参数。铬钢垫材质为锻钢GCr15,楔子板材质为锻钢38CrMoAl,铬钢垫球面半径SR1000 mm,直径60 mm,楔子槽深度10 mm。

(2)强度计算

1)铬钢块球面对楔子板槽底(球对平面):

其中

2)铬钢块侧面对楔子板侧面(柱对平面):

其中

以上计算结果表明,额定工况下支撑部件强度数据符合要求。

3.3间隙调整

调整间隙时,利用百分表或深度尺测量楔子板垂直高度差,调整轴瓦单边间隙为0.15~0.16mm。

4改造后数据分析

(1)在葛洲坝电站2014~2015年度A修暨水轮机增容改造中,对4号机组上导轴承进行了改造。4号机是葛洲坝电站第一台上导改造的机组,其改造方案、经验及成果对其它机组上导改造具有借鉴与指导意义。

(2)葛洲坝4号机修后进行自动开机、升速、变负荷、甩负荷等试验。各试验阶段上导轴承摆度及温度均符合标准要求,各项试验数据见表2。

(3)葛洲坝4号机组进入正常运行后,上导运行情况良好,摆度及温度数据均符号标准要求。修前、修后及与同类型机组比较数据见表3。

表2葛洲坝4号机试验阶段上导摆度及温度

表3 葛洲坝4号机正常运行阶段上导摆度及温度

5结束语

葛洲坝电站4号机上导改造后试验及运行情况良好,摆度及瓦温均远低于标准要求,改造达到了预期效果,为葛洲坝电站其它机组上导轴承的改造工作积累了经验,也希望对同类型机组轴承改造有一定的参考和借鉴意义。

参考文献:

[1]大连三环复合材料技术开发有限公司.葛洲坝电站上导轴承改造可行性方案研究[Z].

[2]中国长江电力股份有限公司检修厂.葛洲坝电站4F机组上导轴承改造施工方案[Z].

[3]中国长江电力股份有限公司技术研究中心.葛洲坝水电站4F水轮机增容改造后试验报告(2015)[Z].

[4]GB/T8564-2003水轮发电机组安装技术规范[S].

[5]刘三成.立式水轮发电机上导轴承摆度增大的分析处理[J].研究与分析,2007(9).

中图分类号:TK730.3+22

文献标识码:B

文章编号:1672-5387(2016)06-0006-03

DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2016.06.003

收稿日期:2016-01-22

作者简介:杨举(1987-),男,工程师,从事水轮发电机组的维护与检修工作。垫、支撑座、槽型绝缘,调整间隙时,利用塞尺检查铬钢垫与抗重螺栓之间的间隙,将此间隙视为轴瓦单边间隙,轴瓦间隙受瓦背支撑座、铬钢垫、槽型绝缘等部件的影响较大。

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