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智能化变电站220kV线路及母差问题浅析

2016-07-12盛毅

大科技 2016年13期
关键词:母差压板重合

盛毅

(湖南省送变电工程公司调试分公司 湖南长沙 410007)

智能化变电站220kV线路及母差问题浅析

盛毅

(湖南省送变电工程公司调试分公司 湖南长沙 410007)

智能化变电站中220kV电压等级的线路保护功能往往是厂家不同,与同一型号的智能终端配合、用SCD文件所连接虚端子形成的断路器闭锁成重合闸回路也不一样;不同厂家的线路保护动作后,动作逻辑和程序有着千差万别,智能站对母差保护而言回路更隐蔽,一些细微的错误在投运后将存在很大隐患,需要一一进行验证,将其排除。

GOOSE软压板;SCD文件;SV通道

引言

常规变电站往往要敷设大量的电力电缆,工程施工周期长。而智能化变电站的诞生带来了新一轮技术性的革命,计算机网络的大量运用,光纤取代了电缆,SCD文件取代了电气回路,使得设计更简单,安装施工周期大大缩短,节约大量的人力物力;但回路的隐性化和设计的简单化并没有减轻现场调试工作压力。在处理问题时必须条理和思路非常清晰,才能正确判断出问题的真实原因。

1 断路器重合闸闭锁回路的虚端子问题

断路器重合闸闭锁回路分两部分:

(1)一部分是断路器机构自身的闭锁,包括六氟化硫的低气压闭锁和断路器储能回路的低气压或低油压闭:

①现象一:220kV线路的断路器机构压力降低,国电南自型号为PSL603UA线路保护中低气压闭锁开入量位置为0,而远传开入量位置为1,重合闸不放电。

②原因:220kV线路的断路器机构压力为液压储能机构,泄压使闭锁重合闸节点动作开入智能终端,线路保护中的GOOSE接受开入量中低气压闭锁将收到由智能终端经网络送入信息,位置应由0变1,核对SCD文件中智能终端至国电南自线路保护的低气压闭锁GOOSE接受虚端子发现,将其连接至线路保护中的远传GOOSE接受虚端子,造成回路错误。

(2)一部分是保护的闭锁,包括线路保护的动作跳闸和母差保护的动作跳闸以及遥控和手动跳闸,220kV线路保护A、B套之间的互为闭锁。

①现象二:220kV线路南瑞继保型号为RCS-931保护装置永久性故障保护动作后,断路器跳闸重合再跳闸。

②原因:当本套线路保护检测到永久性故障时,保护发跳闸令的同时,还有一组命令到智能终端启动其TJR回路闭锁开入到B套智能终端经网络传回B套线路保护使其重合闸放电。核实SCD文件中南瑞继保线路保护开出至智能终端TJR的GOOSE接受虚端子未连接,导致南瑞继保的线路保护动作后只闭锁住了自己的重合闸回路而没有闭锁另外一套线路保护的重合闸,造成错误动作。

③解决:要求集成商厂家重新按要求整理SCD文件虚端子,线路保护厂家重下整理后的配置文件,复做整组试验合格。

(3)现象三:国电南自线路保护装置加永久性故障量使其保护动作后,闭锁开入位置为1,同时另一套线路保护闭锁开入位置也为1;南瑞继保线路保护装置加永久性故障量使其保护动作后,闭锁开入位置为0,而另一套线路保护闭锁开入位置则为1。

原因:国电南自线路保护装置投入闭锁重合闸软压板后,在故障发生后保护动作闭锁开出至本套智能终端,本套智能终端收到信号后发出两组信号,一组通过GOOSE经自己的网络传至线路保护本身,收到本套闭锁开入量;同时另一组通过硬接点开入至另一套智能终端,使其另一套智能终端经对应的网络传至另一套线路保护,收到闭锁开入量。所以两套都能看到闭锁开入。而对于南瑞继保线路保护装置而言投入闭锁重合闸软压板后,在故障发生后保护动作闭锁开出至本套智能终端,本套智能终端收到信号后只需发一组信号通过硬接点开入至另一套智能终端,使其另一套智能终端经对应的网络传至另一套线路保护,收到闭锁开入量。线路保护本身通过内部逻辑直接给重合闸回路放电,不需接受本套智能终端的返回信号,才会出现自己没有闭锁开入,另一套有闭锁开入。

2 线路保护装置异常现象

智能化变电站电流绕组不再是单一用途,线路保护往往和母差保护共一个绕组,所以我们在处理线路保护问题时需要退出相应的母差保护回路,防止母差保护对我们的干扰。

(1)现象一:退出GOOSE跳闸出口软压板,220kV线路南瑞继保型号为RCS-931保护装置永久性故障保护动作后,断路器不跳闸;国电南自型号为PSL603UA线路保护装置永久性故障保护动作后,经较短延时断路器跳闸。

(2)原因:对于南瑞继保线路保护来说,退出GOOSE跳闸出口软压板,就将所有跳闸回路的出口闭锁,所以断路器不跳闸;但对于国电南自线路保护而言,保护发单跳失败后补发三跳令,若仍失败保护装置检测到有电流时经150ms发永跳令,不经GOOSE跳闸出口软压板直接动作于断路器跳闸,所以就会有经较短延时断路器跳闸的现象。

(3)结论:我们在定值核对时一定要注意GOOSE跳闸出口软压板的问题,防止整定错误造成事故扩大。

(4)现象二:国电南自型号为PSL603UA线路保护装置将SCD配置文件下载后,进行保护装置的电流电压通道的线性度校验,将电流或电压量加入后,装置面板上无任何显示。

(5)原因:所下载的SCD配置文件中SV通道数量为33个,对于国电南自型号为PSL603UA线路保护装置里厂家SV通道数量为30个,由于通道数溢出无法对应造成了保护装置加量后无显示现象。

(6)解决:由国电南自厂家将保护选取所需通道一一对应SCD文件中SV通道的30个,多余的3个通道进行屏蔽,保证保护装置的正确性。

3 母差保护的回路问题

(1)查找母差保护问题时,由于现智能站设计将线路保护和母差保护共一个绕组,所以我们在处理线路保护问题时需要退出相应的线路保护回路,排除线路保护对问题查找过程中的干扰。

①现象一:母联断路器手合于空母线时,300ms闭锁母差保护,同时在母差保护装置手合开入里应该能看到位置由0变成1。但母联手合后,长园深瑞型号为BP-2CA-DA-G的母差保护装置手合开入没有变位,许继电气型号为WMH-801A的母差保护装置手合开入有变位。

②原因:当母联手合时,手合节点接通重动继电器,重动继电器的扩展节点一路启动A套的智能终端经A套网络传入许继电气的母差保护手合开入,一路启动B套的智能终端经B套网络传入长园深瑞的母差保护手合开入。通过网络分析仪查证得出,因某设计院将智能终端启动节点位置A、B套都设计成14号开入点,再经各自网络传入相应母差保护装置,而实际B套智能终端启动节点位置为36号开入点,由于所对应的接受位置错位,才会出现上述情况。

(2)现象二:许继电气型号为WMH-801A的母差保护动作后,所挂对应间隔断路器动作异常。

①某间隔断路器动作同时将相邻间隔断路器切除;

②母差动作后其他间隔均动作,某间隔断路器拒动;

a.原因一:对于第一种情况,经检查母差保护装置SCD配置文件中发现,某间隔GOOSE出口跳闸软压板除作用于本间隔所对应断路器智能终端母差直跳回路开入外,还错误连接至相邻间隔断路器智能终端母差直跳回路开入,这将导致本间隔断路器检修时,发生故障母差保护动作后无法切除相邻间隔断路器。

b.原因二:对于第二种情况,也是通过检查母差保护装置SCD配置文件中发现,某间隔GOOSE出口跳闸软压板错误的连接至备用间隔断路器智能终端母差直跳回路开入,没有连接于本间隔所对应断路器智能终端母差直跳回路开入,才会出现母差保护动作后无法切除本间隔断路器。

c.解决:要求集成商厂家重新按要求整理SCD文件虚端子,母差保护厂家重下整理后的配置文件,复做整组试验合格。

(3)现象三:母差保护投运后装置上显示有极小的差流,随着负荷的增大,差流相应增大。

①原因一:母差保护SV通道采样是有外部对应的合并单元送入的,由于外部合并单元的送入量通道时间不同步,将会导致差流增大,同时会闭锁母差保护。

②原因二:母差保护装置自身SV通道采样设置错误,导致同一量的两个通道采样不同步,从而产生差流并随着负荷的增大而增大。

4 总结

上述问题及原因说明,智能化变电站要求每个保护调试人员,掌握的知识层面更深,对于问题的发现更隐蔽、找到并处理更复杂。这些要求我们对待自己的工作更细致,思考更周到全面,才能胜任新的技术变革,赢得挑战。

[1]《深瑞母差保护技术说明书》.

[2]《南瑞931线路保护技术说明书》.

[3]《南自603线路保护技术说明书》.

TM773

A

1004-7344(2016)13-0074-02

2016-4-12

盛 毅(1978-),男,电气工程师,本科,主要从事电气调试工作。

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