地质岩心钻探深孔套管脱落事故的处理
2016-07-11陈兵徐海洋张峰马小平湖北省地质局第八地质大队湖北襄阳441000
陈兵 徐海洋 张峰 马小平(湖北省地质局第八地质大队,湖北襄阳 441000)
地质岩心钻探深孔套管脱落事故的处理
陈兵徐海洋张峰马小平
(湖北省地质局第八地质大队,湖北襄阳441000)
【摘 要】在深孔复杂地层中施工常采用多层套管工艺,由于套管丝扣退刀槽处的厚度很薄,又无探伤工具,在提下套管过程中,极易造成恶性套管事故,处理不当容易造成钻孔报废。在发生事故后,根据套管及孔壁情况分析套管损坏的原因及形式,设计不同的施工处理工具及制定相应的事故处理工艺方法,可成功处理套管事故,使钻孔顺利完工,避免钻孔报废的重大损失。
【关键词】套管事故套管损坏分析孔壁情况事故处理工具事故处理工艺方法。
1 前言
湖北省保康县油山勘探区ZK201孔为保康白竹磷矿外围深部找矿项目,钻孔孔位海拔1800余米,原设计孔深1200米,后根据地质情况调整为1645米。由于受白竹磷矿开采的影响,周边地表水十分缺乏,钻孔随钻漏失,600米以上基本上为干孔,顶漏钻进。供水点离钻孔直线距离约4000米,高差约800米,设置了3道泵供水,钻探生活、生产用水均十分困难。
1.1矿区地质情况
钻孔由寒武系中段覃家庙组开孔,分别穿过寒武系中段泥质白云岩、泥质白云岩夹页岩,寒武系下段白云岩,震旦系灯影组白云岩和硅质条带白云岩,陡山沱组炭质页岩、白云岩及磷灰岩,目的层为白云岩及磷灰岩。矿区由于受长期矿山开采影响,地下稳定水位约610米,上部裂隙发育,漏失严重,钻进过程中孔内随钻漏失,钻孔为干孔,无法测到水位。
1.2事故发生前施工情况
该钻孔为湖北省地调院下达的省基金项目,设计孔深1200米。2011年两次均施工至460米左右发生埋钻事故而移孔。2012重新制订施工方案,于4月13日开孔,8月23日施工至1068米(中途缺水停待2个月),因地层变化较大,按省基金中心要求,停工等待更改设计方案,2012年9月16日接通知钻孔加深至1645米,由于地质设计的变更,不得不重新更换设备,由原来的XY-44钻机改为XY-6B型钻机,同时配备全套CNH绳索钻杆,在施工工艺上也作了调整,于2012年10月1日重新开钻,11月18日扩孔施工至1258米。
2 事故情况
2.1事故发生经过
2010年11月10日,施工至1200.58米时遇一小型断层,孔内水位由480米陡然降到610米,钻孔在510米—530米孔段暴露为裸眼,水位下降后,孔壁失出压力平衡,时常发生坍塌、掉块,导致此孔段超径严重而折断钻杆,且数次处理断钻杆后时,锥子超过钻杆头部,给下部施工造成了重大孔内事故隐患,被迫提起原下于492米处的Ф89套管,用Ф91口径导向钻具扩孔至556米完整的白云岩孔段,准备下入556.5米Ф89套管以隔离、封闭510至530米易坍孔段。原来钻孔结构见图1,更改后的钻孔设计见图2,最后终孔的钻孔结构见图3。
2012年11月24日下套管至442米时,由于上部套管接箍公扣根部断裂造成套管脱落,上提上部套管发现327.23米处套管折断、错开,上部套管劈开插入下部套管2.38米至329.61米,下部剩余孔内套管228.77米,按计算套管底部深度超过原扩孔底部556.5米处8.20米。
2.2对事故情况的基本分析
对套管冲击力的基本分析:
(1)套管的重量:
N=mg=8.93kg/m×442m×9.8=38681.19KN
(2)套管坠落的距离:
h=556.5m-442m=114.5m
(3)按自由落体产生的冲击力:
F=mgh=38681.19×114.5
= 4428996.26KN.M
m:物体质量
g:重力加速度
h: 坠落的距离
Zk201孔的套管在坠落时,瞬间产生了4428996.26KN.M巨大的冲击力,将89mm的套管切入77mm的钻孔内,我们对下部套管可能的损坏情况进行分析。
图1 原设计
图2 修改后设计
图3 终孔结构
图4 套管在大肚子处弯曲折断
图5 上下套管插入
图6 套管接箍钻入套管内
2.3套管坠落后在孔内的几种形态
在干孔中套管脱落近似于自由落体,从上式计算可以看出它所产生的巨大的冲击力。下坠时套管与孔壁产生的摩擦力要抵消一部分冲击力,套管是一个细长比较大的弹性体,在坠落时,直径89mm、厚5.5mm套管底部插入77mm钻孔出现减速-停止过程,由于惯性作用套管要承受着向下的冲击力,套管丝扣的连接处将出现破坏,迫使它向径向的自由空间扩展,在各个不同的薄弱点产生不同的损坏形式,而当径向空间受到限制时,它就会在轴向上寻求应力的平衡,这都导致了套管的损坏变形,通过分析和其他钻孔的经验,一般出现下列几种情况:
(1)当孔壁比较大时,套管在大肚子处产生膨胀、弯曲、折断。见图4。(2)上、下套管头错位,上套管将下套管劈开,或者上下套管都劈开,上套管按轴向直接插入下套管。见图5。(3)上套管接公扣钻入母扣, 上套管外径变小,下套管被胀大,使同径套管变成“双层”。见图6。(4)89mm套管钻入77mm钻孔内。
2.4对孔内套管损坏情况的基本预计
(1)该孔地层情况除326.8m-329.3m、510m-530m两个孔段以外基本稳定,其他不稳定孔段均进行过投水泥球加固,加以使用绳索取心满眼钻进,钻孔直径相对变化不大,也就是说除个别孔段以外,套管不会有太大的变形。事故处理的重点在326.8m-329.3m、510m-530m处,初步判断两处套管损坏较严重。(2)钻孔的孔斜不大,减少了处理事故中套管发生径向错位的机会。(3)89mm套管仍然具有一定的刚性,不会产生全孔套管过度破坏。(4)在327.23米处套管就已劈开插入下部2.3m,下部套管损坏情况还有待在处理中谨慎对待。(5)所有套管经过坠落冲击,套管与孔壁已经相对“膨胀挤死”,没有特大的外力是很难将套管位移,也就是说没有可以自由活动和位移的事故套管,这也给下一步处理提供了有利条件。
2.5可能产生的次生事故
(1)用77mm的钻具修复内径78mm的89mm 的套管,两边的间隙仅有0.5mm,稍有不慎就可能发生事故套管与钻具挤夹事故,导致前功尽弃。(2)处理套管中,肯定会产生一定的铁屑、铁块、铁粉,这对孔内的安全生产构成一定的威胁,因此必须采用分段处理法,在事故套管内放入柔性塞子,每处理一段采用强力磁铁清理一段。(3)在套扫套管中,在套管中开天窗后,容易偏离原钻孔,出现新孔。在充分分析了有利和不利因素后,为了挽回损失,决定进行下部处理,并且研究了处理方案。
3 事故处理
3.1事故处理原则
因为处理事故难度大,成立了以探矿队长为首的事故处理小组,处理过程中必须遵守从浅入深,逐步稳步推进,不留隐患的事故处理模式。
(1)挤:如上下套管位置错开不大,用锥型“炮弹”钻头反复修复下部套管口,引导钻具进入下部套管。(2)劈:如套管下部弯曲,则采用平底钻头劈开下部套管,视被劈套管情况,采用磨、切、封等方案处理。(3)钻:如下部套管相互钻入,则可采用导向切铁钻头强行切入。(4)磨:下部Ф89mm套管钻入Ф77mm孔内,类似钢材冷拔造成的套管变形,可用导向钻头磨削。
3.2事故处理注意事项
(1)所有下入孔内的套管、钻杆、钻具、钻头必须丝扣良好,机械性能牢靠,以免发生次生事故。(2)不经事故处理小组同意不得私自变更方案,不得自行其事。(3)机台必须准确及时向事故处理小组汇报孔内事故情况。(4)事故处理小组到工地现场调查分析处理孔内事故。(5)孔内发现异常,应及时商讨下步的事故处理方案。
3.3事故处理的过程
3.3.1330米以上孔段处理
因为在327.23m以下,有2.3m套管被严重破坏,在327.23m以上下入89mm套管,必须与330m的下部套管对接,而且两节套管必须在同一轴线上,才能保证77mm钻具在此处畅通无阻,这是处理下部事故套管的关键一步。
(1)326.8m-329.3m孔段为泥质白云岩,原岩呈可塑状,孔壁在钻孔时已产生超径,该孔段漏失严重。(2)因327.23m以上套管已提出,钻孔为干孔,长时间孔壁裸露,可能会造成掉块、坍塌等事故隐患。因此327.mm米以上孔段需下入Ф89mm套管护壁,以免发生埋钻等次生事故。(3)在330米下入柔性塞子架桥,投入水泥球【3米距离共投入水泥7包,350公斤】,待凝24小时后灌入15米水泥浆,将套管插入水泥浆内固定,以支撑上部327米以上Ф89mm套管。(4)固定好Ф 89mm套管以后,从Ф89mm套管中下入导向性能良好Ф77mm重索绳索取心钻具掏孔至329米,钻进中必须轻压、慢转,以防钻孔偏斜。(5)至329米后换Ф77mm变Ф56mm导向钻具,钻进至330米下部套管中,找到下部套管口。(6)换用Ф77mm钻具:上部接一根Ф50正丝钻杆,下部带Ф77mm 锥型钻头,扩孔至下部Ф89套管中。(7)用Ф 77mm锥型钻头,来回修复327米—330米孔段孔壁,直至绳索钻具能顺利穿过上部Ф89套管进入下部套管中。
3.3.2中部89mm套管内处理
(1)穿过330米头部后用Ф77钻具探孔,每一个头部遇阻时,先“照像”,分析下部事故头部类型,按制定的处理方案处理。(2)在处理一个节点以后,一般情况下使用锥型钻头继续下探,因为它不会破坏下部套管头,很多情况都是在接头处遇阻,这是因为接头在冲击力的作用下,钻入下部套管内而使内径变小,只需用锥型钻头稍微修复即可通过。
3.3.3510m-530m孔段处理
510m-530m孔段地层较破碎,预计套管破损严重。
(1)先采用用Ф77mm锥型钻头慢扫,遇憋车时降低压力,反复修复套管壁。(2)Ф77mm锥型钻头无法进尺,换用切铁钻头,切除破损套管,再换用锥型钻头修复套管壁。(3)严格分段,及时清除孔内铁屑、铁块、铁粉。
3.4556.5米以下孔段
该孔段仅可穿过56mm钻具,采用前部带56mm 导向的77mm金刚石钻具,高转速、低压力钻进,至564.2米处时,钻具钻穿套管,进入完整孔段。
4 结语
此次事故套管在干孔中脱落巨大的冲击力,造成89mm套管钻入77mm钻孔内7.7米,442米套管缩短0.5米。由于我们对套管事故进行了深入分析,所有出现的异常情况都在我们的掌控之中,都有措施办法应对。在处理330m下部套管中,每班细心操作,技术人员跟班,及时掌握孔内情况,未发生一次次生事故,仅用了30个工作日,就恢复了生产,挽回了即将报废的钻孔,顺利地在1699.79m终孔。
在全漏失钻孔中,因套管脱落事故造成80%钻孔报废,损失巨大。通过ZK201孔套管事故的处理,为以后类似钻孔事故的处理摸索了经验。
参考文献:
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