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双扛口电站反向推力瓦烧瓦事故原因分析与处理

2016-07-05郭立泉曹和英

湖南水利水电 2016年3期
关键词:集油油孔前导

郭立泉 曹和英

(湖南省水府庙水电站 湘潭市 411424)



双扛口电站反向推力瓦烧瓦事故原因分析与处理

郭立泉曹和英

(湖南省水府庙水电站湘潭市411424)

【摘要】双江口电站在增效扩容改造工程中,由于厂家设计原因,在新机空转试验中发生烧瓦事故。通过对轴瓦集油环槽和水轮机转轮下止水环的改造,经安装、调试、带负荷试运行,现机组运行稳定,轴承温度正常。

【关键词】卧式机组反向推力瓦烧瓦分析处理

1 概 述

双江口水电站位于湖南省新化县炉观镇芷溪村,资江左岸一级支流大洋江支流云溪河下游,是一座以发电为主的小型水利工程。因电站设备陈旧老化、效率低下,将原有的两台2 500 kW和两台3 200 kW的混流卧式水轮发电机组分别增至2 700 kW和3 500 kW。水轮发电机组设备由天津市天发重型水电设备制造有限公司提供,其机电设备安装任务由湖南省地方电力安装有限公司承担。上厂房两台更新后的水轮机型号为HLTF310-WJ-78,额定出力2.873mW,额定水头153m,额定转速1 000 r/min,发电机型号为SFW-2700-6/1430。机组采用前后两套轴承,水轮机径向轴瓦(后导瓦)装在后导轴承座内,前导轴承座内装有发电机径向轴瓦(前导瓦)、正向推力瓦和反向推力瓦。其中前导瓦和反向推力瓦以及后导瓦采用铂氏合金固浇在轴承上,而正向推力瓦则采用活动的分块免刮研金属塑料瓦(10块),以便调整轴向间隙,为降低前导瓦瓦温,厂家在前导瓦瓦背内加装了一个小型冷却装置。在上厂房两台小机组(2 700 kW)的更新改造安装中,安装公司严格按照设计图纸要求合理安排、精心施工,各项工艺和技术数据均满足《水轮发电机组安装技术规范》(2003)和厂家设备技术要求。

2 事故简述

2015年12月20日,机组所有安装项目均已完工,机组静态试验和励磁及保护等电气试验项目均已完成,按照新机启动试验方案:蜗壳充水试验、机组空转试验、机组空载扰动试验、机组过速试验、发电机零起升压试验、发电机同期并网带负荷试验、发电机甩负荷试验、72 h试运行试验顺序进行。在发电机组首次开机空转试验的过程中,观察前导润滑油量很少,此时转速在600 r/min,运行15min后,机组有一次稍大一点的振动,随后转为正常,各部件温度保持正常缓慢的稳定上升速度,40min后机将组转速提升至800 r/min,机组振动摆度突然增大,前导瓦温度上升速度佷快,立即紧急停机。停机时前导瓦温46℃,推力瓦温35℃,后导瓦温42℃,冷却水压正常,停机后前导瓦温升至60℃,拆开后检查发现反向推瓦已烧坏(图1、图2),反推力瓦与反推力盘间无间隙,正向推力瓦与正向推力盘之间有一定间隙(0.20mm)。

3 原因分析

根据事故现象分析,引起烧瓦的主要原因有三个:反推力瓦与反推力盘间隙距离不够;润滑油油量不够;反推力大于正向推力。

图1 烧坏后的反推瓦

图2 烧坏后的反向推力盘

根据机组的安装数据反推力瓦与反推力盘之间的间隙为0.70mm,符合厂家技术要求(厂家技术要求在0.5mm~1mm之间),所以第1项可排除。第二、我们从现场观察前导轴瓦润滑油量很少,但轴承油箱油位正常,引起润滑油量少的原因是上、下轴瓦两侧没有封油边,导致进入轴瓦的滑润油绝大部份通过两侧集油环槽直接排出,参与滑润的油量不够,可能建不起油膜。经拆机后检查发现,反推力瓦侧集油环槽内多了3个Φ20的排油孔(图3),致使集油环槽内不能积聚润滑油,循环油在这个排油孔内被排出,无法向反向推力瓦提供润滑油,从而产生干摩擦而烧瓦。实际上,反推力侧集油环槽不能有排油孔,正常运行时,反推力侧排油是从集油环槽通过反推力瓦与反推力盘之间的(0.5~1)mm间隙进入排油环腔,从排油环腔下面的排油孔排出。第三、从瓦温显示可以知道,正向推力瓦温度只有35℃,摩擦很少,基本没有受力,机组反向推力远大于正向推力,反向推力瓦与反向推力盘之间的摩擦很大,从而加剧前导轴瓦温度升高(注:径向导轴瓦与反向推力瓦是固浇在前导轴承上)。

图3 前导瓦

4 处理方案

针对上述原因,我们采取以下两个措施进行了处理:

(1)增加封油边,封堵3-Φ20mm的排油孔,增加循环润滑油量。见图4、图5。

图4 前导瓦剖面图

图5 封堵的轴瓦排油孔

(2)针对反向水推力大于正向水推力的情况,有两种处理方法:一是通过调节顶盖排水阀减少排水而增大正向水推力,但由于空间限制,顶盖排水和渗漏排水是联在一起的,这样会引起渗漏水压升高,对密封不利。二是减少反向水推力,经厂家、业主同意在水机下止水环上对称开4个Φ20mm的孔,加接4根DN20mm的钢管,并加截止阀,排至厂外排水沟,从而降低反向水推力的影响,改装后见图6、图7。

5 处理结果

按处理方案施工后,经过空载和带额定负载试运行,机组各轴瓦温度正常,轴承润滑油循环良好,运行工况稳定,没有出现异常情况。

图6 改装后的下止水环

图7 水机下止水环上开4-φ2Omm孔引出的排水管

参考文献

[1]GB/T 8564-2003.水轮发电机组安装技术规范[S].

作者简介:郭立泉(1975-),男,大学专科,函授本科,工程师,从事水电站运行管理工作。

收稿日期:(2016-01-26)

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