氢气输送生产技术改造总结
2016-06-29廖寿生福建省龙岩龙化化工有限公司福建龙岩364000
廖寿生(福建省龙岩龙化化工有限公司,福建龙岩364000)
氢气输送生产技术改造总结
廖寿生
(福建省龙岩龙化化工有限公司,福建龙岩364000)
摘要:介绍了氯碱厂氢气输送的生产工艺和工艺改进。通过改进,节省了双氧水生产厂家普遍使用的氢柜,减少了危险源装置。同时,很好地调节了盐酸及双氧水的氢气生产平衡,确保了电解槽的生产安全。
关键词:氢气输送;无氢柜;H2的平衡;安全生产
1 概述
福建省龙岩龙化化工有限公司(以下简称龙化公司)异地扩改一期工程,有8万t/a离子膜烧碱、6万t/a盐酸、4万t/a 27.5%双氧水、1.5万t/a ADC发泡剂等生产装置。项目于2010年10月开工建设,2013年7月氯碱、盐酸及ADC发泡剂装置投产运行。因技术力量和资金不足等因素,双氧水项目于2015年3月才投入试生产。由于氯碱系统(含盐酸)与双氧水项目不同于设计单位,在没有氢柜贮氢的情况下,确保双氧水生产,同时不影响盐酸和氯碱离子膜电解槽的安全生产,对氢气输送工艺进行技术改造。
2 8万t/a烧碱的氢气处理装置及盐酸、双氧水供氢装置
龙化公司电解装置采用3套1拖1(2台串联)6台上海氯工程的离子膜电解槽,氢气总管与氯气总管压力串级控制压差后,温度85℃,压力300 mm H2O左右的氢气进入洗涤塔,在洗涤塔采用无离子水(冷却循环使用),喷淋降温至45℃以下,经过水环真空泵压缩后,进入水雾除雾器,再经氢气分配台到用户,见图1。
来自氢处理分配台的氢气以自动阀调节压力后进入缓冲罐,使缓冲罐的压力达到75 kPa,经氢气阻火器后与来自氯处理分配台经过自动调节压力达到115 kPa进入氯气缓冲罐的氯气,按比值调节控制氢气与氯气的流量比为1.25∶1~1.30∶1进入合成炉底部灯头进行燃烧,燃烧后产生的氯化氢气体经冷却至35℃左右氯化氢经后工序三级吸收,生产31.2% ~31.5%的盐酸,见图2。
从氢处理氢气分配台来的氢气经除雾器后进入氢气缓冲罐,再经成套设备氢气压缩机加压至0.3~0.4 MPa,经过止回阀后,进入缓冲罐,再去双氧水氢化塔见图3。
当双氧水项目未生产时,分配台压力控制在85 kPa左右,盐酸一般情况下,都开2套生产,一旦哪个用氯岗位出现故障时,盐酸可在3~10 min内,把负荷调到最高,电解槽不降负荷氯气能平衡生产,氢气仍有余量,氢气分配台的小自动排空阀一直有排空,保证了整个电解槽系统,氢气出口总管的压力,稳定了电解槽安全运行。
图1 氢气处理流程图
图2 盐酸供氢系统流程图
3 双氧水试车时遇到的问题
(1)氢处理氢气分配台采用手动截止阀送H2至双氧水氢气系统中,为了使双氧水氢压机进口压力低一些,把氢处理的分配台压力降至45 kPa运行,盐酸缓冲罐的压力调至35 kPa,同时,氯气缓冲罐的压力调至75 kPa,能满足盐酸生产。可是氢压机运行几分钟后,氢压机一级出口压力达到0.225 MPa极限值也跳机。
(2)一旦氢压机跳机,由于电动阀关阀有个滞后时间,造成双氧水氢系统除雾器、缓冲罐压力上升,从而影响氢处理分配台的压力,威胁盐酸及氢压机运行的安全。
4 解决措施
(1)南京空缩机股份有限公司生产的LW-31.5/5型的氢压机,对一级压缩出口压力设定为(220±14)kPa,当氢压机进口压力高达20 kPa时,一级出口压力很快就达到220 kPa,造成跳机。为此,连夜赶制1个氢气水封,见图3虚柜线部分。即使水封破掉,双氧水系统V901、V902压力仍能达到11kPa,刚启动氢压机时,通过氢压机自身的回流阀逐渐关小,直至关死后,然后通过系统中回流与放空阀调节,即可正常生产。
(2)改造氢处理分配台、利用氢气分配台原来预留Dg80的口安装了1台自动调节阀Dg80(图1虚柜线内的部分)。为保证盐酸的稳定生产,氢处理分配台压力保持在45 kPa。则去双氧水手动阀开1/3圈后,依靠新增的自动阀压力设限为45 kPa来调节去双氧水氢气量。当压力高于45 kPa时,自动阀逐渐开大,此时,分配台小排空自动阀设限为46 kPa时,大排空自动阀设限为48 kPa。这样,确保了氢气不排空,又保证了去双氧水氢气的压力平稳和盐酸缓冲罐内氢气的压力,从而保证了氯碱系统的生产。
图3 双氧水供氢系流程图
5 氢岗位突发事故引起岗位的安全生产情况
(1)盐酸更换吸收水B泵出口止回阀,因操作不当,引起合成炉瞬间断水,造成炉内HCl气体倒压出,2套合成炉底部冷凝酸管暴裂,盐酸岗位紧急停车。造成氢处理分配台大、小2个自动排空阀自动开起,不会影响电解槽的氢压和双氧水的正常生产。
(2)双氧水车间因开浓缩切换循环水泵时,造成氢压机冷却水压低,保护装置作用,氢压机跳闸,造成双氧水氢系统的水封破坏,氢气排空。氢处理分配台的压力没有波动,丝毫未影响盐酸和电解槽的氢压。
(3)A套透平机因振动值偏高,切换至B套透平机过程中,因未调节好氯气负压度引起电解工段整变跳闸,电解、氯、氢处理岗位及盐酸岗位操作人员在同一主控楼内,知道情况后,按紧急停车程序进行停车处理。而双氧水岗位的因氢压机进口压力低于3 kPa,联锁引起氢压机跳闸,氢压机不会继续抽负管道,不存在对电解系统产生安全隐患。
(4)该公司每天实行调荷避峰工作,每台电解槽的电流相差3 kA,盐酸的操作工根据氢处理分配台的氢压,进行盐酸产量的调整,也从未造成双氧水氢系统压力的波动。
(5)近期双氧水产品销售较好,为了充分利用好氢气,盐酸岗位定期分析氯化氢中的纯度及含氢量,从而调节进合成炉的氯氢比,节省氢气,让多余的氢气送至双氧水岗位。两三个月来,氢处理及双氧水的自动排空阀均未启动排空,电解槽产出的氢气利用率高达99.5%,保证了该公司的经济效益。
6 结语
离子膜电解产生的氢气经氢处理后,由分配台直接输送至各用氢岗位,不需建立氢柜,避免了氢柜危险源,节约了厂区的用地,同时节约投资成本,只要盐酸、双氧水等岗位的氢系统改造设计合理,就可确保电解槽的安全生产。
参考文献:
[1]谢保阳.离子膜烧碱配套蒽醌法双氧水生产的连锁设计与应用,中国氯碱,2014,(8);35-36.
Summary of production technique innovation in hydrogen transportation
LIAO Shou-sheng
(Fujian Longyan Longhua Chemical Co. Ltd.,Longyan 364000,China)
Abstract:The article introduces the production process and the technique innovation of hydrogen transportation in the chlor-alkali plant. The new technique can save the hydrogen tank which is common use in the hydrogen peroxide plant,reduce a risk device. Meanwhile,it can also adjust the equilibrium of hydrogen using in the production of hydrochloric acid and hydrogen peroxide,ensure the safety of electrolytic tank in production.
Key words:transportation of hydrogen;non -hydrogen tank;production equilibrium of hydrogen;safety production
中图分类号:TQ086.3
文献标识码:B
文章编号:1009-1785(2016)01-0030-03
收稿日期:2015-12-16