APP下载

浅谈循环流化床锅炉系统的仪表选型设计

2016-06-20谢腾腾

石油化工自动化 2016年2期
关键词:流化床自控选型

谢腾腾

(中海油山东化学工程有限责任公司,济南 250101)



浅谈循环流化床锅炉系统的仪表选型设计

谢腾腾

(中海油山东化学工程有限责任公司,济南 250101)

摘要:为了实现对循环流化床的自动控制要求,结合热工专业提出的锅炉测点位置及要求,完成了锅炉自控总体及现场仪表的选型、设计,详细介绍了循环流化床控制系统设计的注意事项。在满足测量要求前提下,优化了压力变送器安装方式,降低了投资成本,简化了现场安装且便于运行维护。锅炉自控系统投产后实际运行效果良好,达到了设计要求。

关键词:循环流化床自控系统现场仪表

循环流化床CFB(circulating fluidized-bed)锅炉具有燃料适应性广、环保性能优异、负荷调节范围广等优点,因而在世界范围内得到了迅速的发展[1]。随着CFB锅炉系统的不断发展,在满足安全、经济的条件下,CFB锅炉的自动化水平要求也不断提高,而正确选择CFB锅炉自动化仪表类型对实现自动化控制非常必要[2]。

1自控系统简介

根据某40t/h CFB锅炉厂家提供的锅炉设计测点及热工专业要求,将锅炉系统分为锅炉烟气系统、锅炉燃料系统、锅炉燃料主蒸汽系统、锅炉给水系统、给水除氧系统、疏水循环水脱盐水系统、排污系统。在工程应用中通常是多台锅炉联合使用,笔者以2台CFB锅炉为例,进行测点统计,见表1所列[3]。

从安全可靠、技术先进、经济实用的角度出发,对现场温度测点、压力测点、流量测点、物位测点、分析测点、气动阀进行仪表选型设计[4]。CFB锅炉的工艺过程比较复杂,测量点和控制回路较多,因而自控系统采用DCS[5],系统配置如图1所示。

表1 2台CFB锅炉系统监测点统计 个

图1 系统配置示意

根据远传测点个数及电气信号进DCS点个数,统计出控制回路为210个。根据控制回路规模,按照HG/T 20573—2012《分散型控制系统工程设计规范》[6],得出CFB锅炉控制系统规模: 4台操作员站、1个I/O机柜、2个扩展机柜、1台工程师站、3台打印机、1个网桥[7]。其中,操作员站与工程师站及打印机位于操作室内,机柜及网桥位于锅炉机柜室,机柜室配套有UPS柜。仪表用电电量为15kV·A,双路供电,1路为220V,1路为380V。

2仪表选型设计

现场仪表选型按照HG/T 20507—2014《自动化仪表选型设计规范》[8],均采用目前主流DDZ-Ⅲ仪表。以下介绍CFB锅炉系统仪表选型及安装设计。

2.1温度仪表选型及安装

在温度仪表选型过程中,400℃以下时选用热电阻,400℃以上选用热电偶[7]。因锅炉炉膛内工况为高温、高流速、高灰浓度区,此工况下热电偶磨损情况较为严重且更换较为频繁,如果选型不合理或者插入深度设计不合理,将产生高昂的维护成本甚至对操作人员造成人身伤害。

该设计中,此工况下采用装配式法兰安装高温耐磨型热电偶,热电偶材质采用经济实用的镍铬-镍硅材质,热电偶套管采用310S材质,以保证较长的使用寿命。锅筒表面温度测量采用贴片式温度传感器,贴片式探头直径D=8mm,贴片厚度为12mm,其他远传温度仪表均采用铠装(带套管)固定外螺纹安装方式。

热电偶的插入深度设计,影响测量精度、使用寿命。因锅炉本体不同部位炉壁及保护层(保护板、保温砖、耐火材料等)厚度不同,温度仪表的插入深度根据锅炉保护层厚度及工况确定。以炉膛为例: 炉壁厚度为60mm,轻质保温材料厚度为80mm,保护板厚度为80mm,保护套管伸出外部240mm。为准确测量温度,同时提高温度仪表的使用寿命,大量现场实践证明伸入炉壁内部100mm最为合适,因而最后温度计插入深度为560mm。插入深度设计完成后,请锅炉厂家确认,方可请购。

其他温度仪表选择时,在遵守文献[8]规范的基础上,均按照上述步骤进行选取。

2.2压力仪表选型及安装

锅炉流化床、炉膛、分离器进口压力测点,压力仪表选型过程中需要考虑到高温、高流速、强烈颗粒返混的工况,本着安全可靠、经济实惠原则,仪表选用引压管引压、单晶硅谐振式压力变送器。在安装过程中应该进行防堵及除尘处理。目前,针对该工况进行防堵处理的常用方案有两种: 第一种安装方式参照HG/T 21581—2012《自控安装图册》[9]中,HK03-R031带除尘器的压力表安装图,但是该安装图现场安装较复杂,泄漏点较多,维护较为复杂。第二种安装方式是增加吹气防堵装置,该安装方式在一定程度上能够防堵,但是投入成本及运营成本较高,气源难取,操作复杂。在锅炉开车时,往往吹气防堵装置成为摆设。

结合上述两种安装方式,进行优化设计后的安装方式如图2所示。该方式较第一种安装方式,减少了沉降除尘器及连接件,方便了安装施工及运行操作;较第二种安装方式,降低了投入及运行成本,方便了操作。因增加了根部导压管的长度及内径,运行维护时定期打开根部导压管螺母定期吹扫即可,现场运行效果俱佳。

图2 优化后压力变送器除尘防堵安装示意

锅炉本体流向稳定其他压力测点,根据锅炉内部运行工况判断,安装方式均可参照文献[9]中相应安装图。

2.3流量仪表选型及安装

CFB锅炉一次风及二次风测量的过程中,因大部分锅炉厂家配备的直风道管线不会太长,一般长度不大于2倍直径;风速流动大,风管震动较为剧烈;风灰灰尘颗粒较多。因此,该设计在选择流量计时,采用插入式抗震漩涡流量计,抗震强度为2g(震动频率2~110Hz),能满足工艺的测量要求。

CFB锅炉出口蒸汽流量测量时,考虑到高温、高压、高流速工况,流量计采用分体焊接式平衡流量计。平衡式流量计较标准孔板流量计,测量精度更高,压力损失更小,压力回复更快,要求直管段更短。分体式流量计的适当长度导压管能充分冷却高温高压蒸汽,在不影响测量精度情况下确保运行时维护人员的人身安全。工艺过程连接采用焊接式,是为防止高温高压蒸汽泄漏,运行时确保维护人员生命安全。

2.4物位和分析仪表选型及安装

锅炉汽包及联排液位测点,因汽包操作温度为253℃,联排操作温度为170℃,因而在液位测量时,需要配置单室平衡容器。

过热器出口及锅炉出口含氧量测量,采用直插式氧化锆氧量分析仪器,插入深度选择根据炉壁及保护层厚度得出插入深度为700mm,并带有防尘过滤措施。

3结束语

以新型高效、低污染清洁燃煤系统CFB锅炉作为特定的控制对象出发,根据测点个数、测点分布及业主要求完成CFB自控系统的设计;结合其高温、高烟速和高灰等工况特点,在满足基本性能条件下,根据安全可靠、技术先进、经济实用的设计原则,完成现场仪表选型及安装图设计。

现场压力变送器安装图的优化是基于文献[9]中标准安装图,结合多个CFB锅炉项目的现场实践经验设计出来的。通过现场使用情况来看,该设计减少投资成本、简化现场安装且便于运行维护。任何仪表安装方案的设计均需因地制宜,根据设计规范,结合实际情况,尽可能保证经济实用。

参考文献:

[1]蒋敏华,肖平.大型循环流化床锅炉技术[M].北京: 中国电力出版社,2009.

[2]张艳,李少远.热电厂75t/h循环流化床锅炉自动控制系统的设计与实现[J].高技术通讯,2004,14(07): 74-78.

[3]柴庆凯.循环流化床锅炉DCS系统的研究与应用[D].重庆: 重庆大学,2011.

[4]陆德民,张振基,黄步余.石油化工自动控制设计手册[M].3版.北京: 化学工业出版社,2000.

[5]毛宝瑚,郑金吾,刘敬彪.油气田自动化[M].东营: 石油大学出版社,2005.

[6]童秋阶,李一乐,罗倩,等.HG/T 20573—2012分散型控制系统工程设计规范[S].北京: 中国计划出版社,2012.

[7]王森,纪纲.仪表常用数据手册[M].北京: 化学工业出版社,2006.

[8]王雪梅,张悦崑,安铁夫,等.HG/T 20507—2014自动化仪表选型设计规范[S].北京: 中国计划出版社,2014.

[9]童秋阶,杨云漪,隋明新,等.HG/T 21581—2012自控安装图册[S].北京: 中国计划出版社,2012.

[10]郭建文.循环流化床锅炉汽包水位测量中的问题分析与改进[J].化工自动化及仪表,2015,42(05): 585-588.

作者简介:谢腾腾(1988—),男,2013年毕业于中国石油大学(华东)信息与通信工程专业,获硕士学位,现就职于中海油山东化学工程有限责任公司电气自控室,从事自控设计工作。

中图分类号:TP273

文献标志码:B

文章编号:1007-7324(2016)02-0071-02

稿件收到日期: 2015-10-29,修改稿收到日期: 2016-01-15。

猜你喜欢

流化床自控选型
次氯酸钠消毒系统及其自控改造与应用
不锈钢二十辊冷轧机组横切剪的选型计算
关于高层建筑结构选型设计的初步探讨
昆钢铁路内燃机车选型实践与探索
成功来自于自控
产品选型
流化床丙烷脱氢反应段的模拟及优化
关于循环流化床锅炉集控运行研究
单沉浸管流化床内离散颗粒数值模拟
固体清洁剂自控装置