大倾角软岩巷锚网索支护技术的应用
2016-06-05陈立良
文/陈立良
大倾角软岩巷锚网索支护技术的应用
文/陈立良
煤巷锚网索支护技术已在全国多数重点煤矿应用多年,且使用效果良好,但在南方地质条件较复杂的小型煤矿推广应用难度大,极少采用。本文以湖南白山坪矿业公司所属的磨田煤矿复杂煤层3261工作面-300m运道为研究试验对象,根据其煤层地质和岩层条件应用锚网索支护技术,并进行了围岩变形监测,为相似地质条件煤矿的顶板支护提供了设计依据。
一、巷道地质概况
磨田煤矿3261工作面煤层厚度、坡度变化较大,属变化复杂煤层,且煤层大都为30°以上的大倾角,极易发生抽冒型垮顶,施工难度较大。工作面运道标高-300m,设计总长约为719m,对应地表标高为+110m~+ 175m之间,即工作面埋深为410~475m,平均垂深为443m。煤层坡度为0~90°,但坡度上限大都在52°以内,平均约31°,煤厚为0~2.85m,平均厚度1.81m,煤层容重为1.63t/m3。煤层硬度系数为0.5~3,地温约22℃,无冲击地压危险,但偶有打“煤炮”动力现象,不易自燃,煤尘无爆炸危险性。煤层绝对瓦斯涌出量一般低于0.5m3/min,属低瓦斯煤层。工作面水文地质简单,仅有偶尔的少量顶板裂隙渗滴水,最大涌水量为1m3/h,最小涌水量为0.01m3/h。工作面瓦斯和水对支护基本无影响。
二、巷道锚网索支护技术研究
磨田煤矿3261工作面运道巷道设计断面规格为净断面3500×2700,毛断面3700×2800,巷道高是以中线为基准的,巷道底板为水平,两帮为铅垂直边,巷道顶板依煤层坡度而变化,尽量保持顶板的完整性,这是复杂煤层巷锚网索支护设计和施工的关键,这也有利于工作面回采和巷道维护。
1.施工工艺
当煤层坡度大于45°、煤厚约为1.8m情形时,一般煤体易出现随掘随抽冒垮落的现象,或煤层松碎,发生“煤炮”冲击垱头。此时应采用单体液压支柱配合DBF兀梁进行支护,紧靠垱头面架好4个临时棚。架棚时,棚顶、棚帮套好钢丝网,用竹帘或荆笆等材料关棚严实,采用11号工字钢前探梁辅助架设,并用竹帘荆笆关严垱头。然后从垱头向前超前注浆加固,每段注浆加固长约6~12m,向前掘2~8m,后方临时支护相应迈步地向前移,循环注浆、循环进尺。注浆孔直径约为φ42mm,孔长7~15m,注浆导管长2~3m,注浆初压0.3~0.7MPa,终压3MPa。施工注浆钻孔出现垮孔现象时,应用风煤钻交替快速钻浅孔,交流注浆加固浅部煤层,再向深部钻孔达设计值。注浆材料采用高水材料,水灰比为1.7。采用ZY650型钻机钻注浆孔、ZBQ-5/11注浆泵注浆,巷道后方管线吊挂整齐,注浆超前加固严格按措施施工。架临时棚加固及超前注浆加固平、断面图分别见附图1、2。
图1 煤巷锚网索过破碎带加固及架临时棚平面网
2.锚网索支护设计
(1)顶锚杆采用φ20×2200mm左旋无纵筋螺纹钢树脂锚杆,顶锚杆间排距900×800mm,矩形布置。每个锚杆孔使用2支Z2350树脂锚固剂或一支K2335和两支Z2335树脂锚固剂,经测算锚固长度在1000mm左右。
(2)帮锚杆采用φ18×1800mm左旋无纵筋螺纹钢树脂锚杆,帮锚杆间排距800×800mm。每个锚杆孔用一支K2335和一支Z2335树脂锚固剂,锚固长度约700mm左右。研究结果表明,帮下角锚杆能有效控制巷道底臌,帮下角锚杆向下扎角15°左右。
(3)采用菱形金属网贴壁护表,并尽量拉紧拉直,提高锚网支护系统的护表能力,防止片顶、片帮形成网兜或锚空。网间搭接100~200mm,不少于100mm,网后凹凸不平处,采用坑木充填严实,采用荆笆、竹帘等进一步关严、关牢受力。
(4)锚索作加强支护用,锚索型号为 φ17.8× 6300mm。顶板上方布置2排锚索,并在上帮煤层距底板以上约400mm布置1排。沿巷道轴向共布置3排,锚索间距为2400mm。顶板上2排锚索布在巷道中间,排距为1500mm,上帮侧锚索与顶板两排锚索平行,便于安装钢带牵固。
(5)顶、帮锚杆孔必须分别用顶、帮锚杆钻机钻眼,钻头直径φ27。帮部若用风钻打眼,须采用φ32小钻头,并采用与之相配套的树脂药卷。钻孔直径和锚杆直径之差为6~10mm,钻孔直径与树脂锚固剂直径之差为4~8mm。
(6)煤层上帮易片帮变形,需在煤层上帮侧按梅花形布置一排纵向锚杆配纵向钢梁作补强支护。
(7)锚杆托板采用厚度为10mm球形托盘,大小为120×120mm,材质为A3钢加工并采用带球形垫座的螺母,在球形托板上加工球形窝,以利锚杆适应任何角度的安装。
(8)锚索托板为200×150×15mm槽钢。纵向钢丝绳采用φ18~φ24的废旧钢丝绳分节用绳卡固定连接。
图2 A向巷道断面及注浆孔布置图
三、支护效果
为了检验锚网索支护方案实施后的支护效果,在巷道的顶板和两帮分别布置观测点,对围岩变形量及锚杆、锚索受力进行监测。监测结果表明,磨田煤矿3261工作面采用锚网索支护后,随着掘进工作面的不断推进,测点的表面位移逐渐增大,当工作面推过观测点80m左右时巷道表面位移达到最大值,然后趋于稳定,顶板下沉最大为350mm,最小为100mm,两帮移近量最大达到500mm,最小为100mm,底臌基本在50mm左右,控制巷道变形达到预期效果,巷道可以正常使用。
四、结语
1.煤巷锚网索支护可充分发挥围岩自身承载能力,有效控制围岩变形与破坏,实践表明,煤巷锚网支护效果好于架棚支护。
2.磨田煤矿3261工作面运道净规格3.5×2.7m的锚网索支护相对于同等规格的金属架棚巷道支护费用较低,且锚网支护的材料轻,搬运、运输方便,支护操作劳动强度小,煤巷锚网支护抗压力大,巷道变形量小,巷道维护量小,并可实行大断面机械化作业,其经济、社会效益明显,值得大范围在南方复杂煤层中推广应用。
3.应用过程中,要特别注意根据不同顶、底板坡度,煤层厚度及时调整施工参数。对于松软、易跨落煤层,必须先采用架迈步式临时棚,然后在临时棚下施工锚、网、索永久支护;对于很松软、易抽芯及打“煤炮”带煤层,则必须采用钻孔超前注浆加固措施。
(作者单位:湖南黑金时代白山坪矿业有限公司)
(责任编辑:周琼)