APP下载

白马选矿厂提高尾矿输送浓度研究与实践

2016-06-02孙崇萍

现代矿业 2016年1期
关键词:选矿厂扬程白马

孙崇萍

(攀钢集团矿业公司)



白马选矿厂提高尾矿输送浓度研究与实践

孙崇萍

(攀钢集团矿业公司)

摘要白马选矿厂针对尾矿输送系统低浓度输送、电机超负荷运行、烧电机现象时有发生的情况,通过调整叶轮尺寸,降低尾矿输送流量,提高尾矿输送浓度,解决了尾矿输送系统超负荷运行的问题。通过设计计算,总加压泵配置叶轮直径为703 mm、二加压泵配置叶轮直径为690 mm的叶轮替代原有760 mm的叶轮,联动调试尾矿浓缩池,满足了生产需求,取得了良好的经济效益。

关键词尾矿输送高浓度叶轮尺寸

攀钢集团矿业公司白马选矿厂一期设计年处理钒钛磁铁矿650万t,生产铁精矿233.48万t;二期设计年处理钒钛磁铁矿900万t,生产铁精矿279.13万t。一期工艺破碎筛分为3段1闭路,即粗、中碎为开路,细碎为闭路;磨选系统为2段闭路磨矿的阶磨阶选流程。二期工艺为1段破碎、2段磨矿、阶磨阶选的半自磨流程。二期尾矿输送系统与一期尾矿输送系统在4#、5#尾矿浓缩池后合并为一个输送系统。2011年10月二期尾矿输送系统正式投入运行。由于尾矿输送系统低浓度输送,电机超负荷运行,烧电机现象时有发生,其中2013年共烧电机15台,严重影响了现场生产的稳定运行。为了保证尾矿输送系统正常运行、降低水电消耗、节约成本,白马选矿厂开展了提高尾矿输送浓度的研究与实践,并获得了较好的效果。

1尾矿性质及粒度组成

1.1尾矿基本特性

经试验室测试,总尾矿固体密度为2.9 t/m3、全铁品位为11.60%、磁性铁为0.55%;对总尾矿做磁选管试验,铁精矿产率为0.7%、回收率为2.75%、精矿品位为45.65%;总尾矿中的金属流失量少。

1.2尾矿粒级组成[1]

取不同时期的总尾矿进行全粒级筛分,筛分结果见表1。

表1 不同时期总尾矿全粒级筛分结果

由表1可知,目前的尾矿粒级较2009年、2010年的尾矿粒级细,尾矿粒径为3~0 mm;2013年尾矿-0.074 mm粒级含量占54%,基本达到了设计指标的55%~60%。

2输送系统的设计参数

白马选矿厂二期尾矿输送系统与一期尾矿输送系统在4#、5#尾矿浓缩池后合并为一个输送系统。一期尾矿固体量为525.91 t/h、浓度为50%、矿浆量为704.79 m3/h;二期尾矿固体量为831.26 t/h、浓度为50%、矿浆量为1 114.00 m3/h;共计尾矿固体量为1 357.17 t/h、矿浆量为1 818.79 m3/h,浆体密度为1.49 t/m3。

白马矿的尾矿密度为2.9 t/m3、浓度为50%、尾矿细度-0.074 mm约占55%~60%,白马矿尾矿输送管径为DN500 mm、v=2.6 m/s、im=2.68%。

尾矿总加压泵站标高为1 455 m,泵站内设300ZGB型渣浆泵4台(2台串联工作、2台备用),单泵性能为Q=1 820 m3/h、H=85 m、n=980 r/min、叶轮直径为760 mm,配YKK560-6电动机,N=900 kW、I=105 A、n=992 r/min、η=87%、v= 6 000 v。管道为d530 mm×8钢橡复合管,1用1备输送矿浆至尾矿二加压泵站,输送管道长753 m。

尾矿二加压泵站标高为1 555 m,泵站内设300ZGB 型渣浆泵2台(1用1备),泵的性能参数同尾矿总加压泵。管道为d530 mm×8钢橡复合管,1用1备输送矿浆至尾矿坝,输送管道长1 948.86 m。

3改造前运行状况及存在的问题

二期尾矿浓缩及输送系统自2011年投入运行以来,系统基本平稳。但由于采用低浓度输送方式,现场存在输送泵电机超负荷运行、烧电机等现象时有发生,其中2013年共烧电机15台,严重影响了现场生产的稳定运行。问题主要表现为:

(1)电机发热,电机电流在120~130 A,超过额定电流105 A。

(2)在正常生产情况下,实测的尾矿浓度为36%~40%,未达到设计浓度的50%。

(3)在正常生产情况下,实测的尾矿流量为 2 400 m3/h左右,超过设计指标的1 820 m3/h。

低浓度输送尾矿必定消耗大量环水且电单耗高,为了保证尾矿输送系统正常运行、降低水电消耗、节约成本,进行尾矿输送系统改造、提高输送浓度势在必行。

4优化与改造方案

4.1尾矿浓缩

尾矿高浓度输送,浓缩是前提,底流矿浆浓度是关键,絮凝沉淀浓缩方式是手段。白马选矿厂选用的浓缩池为道尔公司生产的2台MX2000S-2型53 m 直径浓密机及絮凝剂制备系统。设计处理铁尾矿固体量为830 t/(h·台),尾矿粒径为3~0 mm,固体密度为2.94 t/m3,排矿质量浓度为50%,水质中的悬浮物含量≤200 mg/L。实际尾矿量 <1 660 t/h。因此,2台浓缩池具备尾矿浓缩能力,不需改造,可将底流浓度提高到50%左右。

4.2尾矿高浓度输送系统

4.2.1尾矿高浓度输送系统配置

白马选矿厂采用的是“浓缩池—砂泵站(2段以上串联)—尾矿输送管”这种输送系统配置,配置图见图1。

图1 白马选矿厂尾矿浓缩与输送系统示意

4.2.2尾矿输送浓度

由于管道水力输送的物料不同,各种物料的粒度、密度和黏度都不相同,它们在某一浓度和流速时浆体水力特性也不同,设计将尾矿输送浓度定为50%。

4.2.3尾矿输送管的临界流速和水力坡降[2]

白马尾矿未进行输送试验,设计参考了密地选矿厂尾矿输送试验参数,见表2。

由表2可知,密地选矿厂尾矿输送的临界流速约为2.8 m/s,而白马尾矿的密度为2.94 t/m3、浓度为50%、尾矿细度-0.074 mm约占55%~60%,根据两种尾矿的密度差异,白马尾矿输送管径为DN500 mm、v=2.6 m/s、im=2.68%,即只要管道输送流量大于1 820 m3/h,就能满足管道输送大于临界流速的要求。

表2 密地选矿厂尾矿输送试验报告技术参数

4.3尾矿输送设备

尾矿输送系统中的主要设备是输送泵,它是尾矿输送系统的心脏,尾矿输送系统设计是否合理,运行能否正常,输送泵的正确选型是关键。

离心渣浆泵是尾矿输送中使用最广的泵型,其特点是扬程低、流量大、效率低、重量小、价格低,适合输送距离近,高差不是很大的各种生产规模选矿厂的尾矿输送系统,且该泵允许在一座泵站内多台直接串联使用。输送压力≤1.8 MPa的尾矿输送系统,选用离心渣浆泵最为经济合理。为此,白马选矿厂采用的是300ZGB型离心渣浆泵。

4.4提高尾矿输送浓度的研究

4.4.1降低泵流量的方式

降低泵流量、提高尾矿输送浓度的方式有2种:一是变频调速,二是调整叶轮尺寸。尾矿输送系统共有6台高压电机,全部装变频器,投资较高;换轮运行即把水泵的叶轮尺寸进行调整,其特性曲线就按一定的规律发生变化[3]。调整叶轮尺寸是改变水泵性能的一种简便易行的办法,即变径调节,故决定白马尾矿输送采用变径方式调整输送流量。

4.4.2叶轮尺寸确定

为防止尾矿堵管、水泵本身存在偏差等原因,考虑将尾矿泵流量定为2 000 m3/h。

4.4.2.1一级泵站叶轮尺寸计算

(1)

满足大于临界流速2.6 m/s的要求。

式中,1.2为总局部水头损失系数;Hf为管路总水头损失,m;Hfl为沿程水头损失,m;f为摩擦损失系数;L为管路的当量长度,m;D为管路直径,m;V为平均流速,m/s。

(3)

式中,H为清水扬程,m;ΔH为标高差,m;Hf为管路总水头损失,m。

Hm=H×HR=137m,

(4)

式中,Hm为浆体扬程,m;H为清水扬程,m;HR为扬程比。一级泵为两级串联,故单泵扬程为68.5 m。

根据300ZGB泵的特性曲线(见图2),性能点(流量2 000 m3/h、扬程68.5 m)的叶轮直径为703 mm,效率为80%。

(5)

式中,N′为电机功率,kW;Sm为浆体密度,kg/m3;Q为泵的流量,m3/s;Hm为浆体扬程;η为水泵的效率,%;K为电机超负荷安全系数。小于目前电机功率900 kW。

4.4.2.2二级泵站叶轮尺寸计算

根据300ZGB泵的特性曲线(见图2),性能点(2 000 m3/h、扬程73.5 m)的叶轮直径为690 mm,效率为80%。

图2 300ZGB泵的特性曲线

4.2.2.3叶轮尺寸确定

经验证总加压泵配置直径为703 mm、二加压泵配置690 mm的叶轮替代原有760 mm的叶轮,输送流量为2 000 m3/h左右,此时管道流速为 2.83 m/s,能满足生产需要。

5改造调试及生产实践

5.1调试过程

2013年11月,对二期尾矿输送系统1#泵叶轮进行了改造。2013年11月25日—2013年12月2日开始分三个阶段联动调试尾矿浓缩池。 对尾矿高浓度输送系统主要检测参数(浓缩机运行压力、输送泵的电流、尾矿输送浓度、尾矿输送流量)进行了记录,结果见表3。

5.1.1第一阶段调试

尾总加压叶轮直径由760 mm改为703 mm,尾二加压叶轮未做改动。

大井压力正常,尾矿处理量为1 279 t/h,尾总加压泵及电机运行平稳,尾总加压一、二级电机电流为70~80 A;二加压电机电流为120 A左右,泵池补水量为500 m3/h左右。

表3 尾矿高浓度输送系统主要检测参数[1]

尾总加压叶轮调整为703 mm后,尾矿浓缩和输送系统运行平稳,具备进一步更改尾二加压叶轮进行调试的条件。

5.1.2第二阶段调试

尾总加压叶轮直径由760 mm改为703 mm,尾二加压叶轮直径由760 mm改为690 mm。

大井底流阀门只开启1个,尾矿处理量为1 127 t/h,尾矿输送浓度为41.67%,尾总加压泵及电机运行平稳,尾总加压一、二级电机电流为70~80 A;二加压电机电流为75~85 A,泵池补水量约 125 m3/h。

5#大井扭力达到90 N·m,试验中止。分析原因有两个,一是开启单底流阀,导致负荷分布不均匀;二是絮凝剂用量不够,导致不能较快形成较大絮粒,颗粒沉降速度慢,底流浓度不稳定。

5.1.3第三阶段调试

大井底流阀门开启2个,增加絮凝剂用量。尾矿处理量为1 422 t/h,尾矿输送浓度为48.89%,尾总加压泵及电机运行平稳,尾总加压一、二级电机电流为70~80 A;二加压电机电流为75~85 A,泵池补水量约130 m3/h。

絮凝剂用量增加较多,改造前的絮凝剂用量为11.78 g/t尾矿处理量,改造后用量为22.09 g/t尾矿处理量。

调试期间,大井扭力为16~28 N·m,尾矿输送浓度提高到48.89%,试验成功,尾矿浓缩、输送系统均具备生产运行条件。

5.2生产实践

2014年2月17日,二期尾矿输送系统2#泵叶轮改造完成。叶轮尺寸改变后的尾矿1#泵、2#泵投入使用。对尾矿高浓度输送系统主要检测参数(浓缩机运行压力、输送泵的电流、尾矿输送浓度、尾矿输送流量)进行了记录,结果见表4。

表4 尾矿高浓度输送系统主要检测参数(平均值)

由表4可知,统计尾矿平均处理量为1 211 t/h;尾矿输送浓度为45%~49%,平均浓度为46%;尾总加压泵及电机运行平稳,尾总加压一、二级电机电流为70~80 A;二加压电机电流为75~85 A,泵池补水量约为130 m3/h。大井扭力小于40 N·m,尾矿输送浓度最高达到49%,平均浓度提高到46%,系统运行平稳。

6经济效益分析

6.1节水效益

原尾矿泵带走水量为1 913 m3/h,改造后带走水量为1 517 m3/h,改造后尾矿坝少返回水量为396 m3/h,按每天24 h、每年360 d、设备作业率为90%、环水收费1.8元/m3计算,年节水费为554.27万元。

6.2节约维修费用效益及社会效益

改造后,泵运行稳定,避免了电机的频繁故障检修,节约了维修费用。据初步统计测算,2013年烧电机15台,按电机维修费为10万元/台计算,年节约维修费150万元。改造后电机检修次数减少,有效地减轻了工人劳动强度。

6.3节电效益

原泵的运行电流为120~130 A,改造后泵的运行电流为80~90 A,改造后泵站1台泵的设备功率降低24 kW,按每天24 h、每年360 d、设备作业率为90%、现工业用电不含税0.532元/kWh计算,年节电费为29.79万元。通过调整尾矿泵的叶轮尺寸,提高尾矿输送浓度,年降低成本734.06万元。

7结论

(1)尾矿输送浓度低、尾矿输送流量大,是电机超负荷运行的主要原因。

(2)通过变小叶轮尺寸,降低尾矿输送流量,提高尾矿输送浓度,减少电机运行负荷,是一种简便易行的方法。尾总加压泵配置703mm,二加压泵配置690mm的叶轮替代原有760mm的叶轮,尾矿输送浓度由36%左右提高到46%左右。

(3)攀钢矿业白马选矿厂提高尾矿输送浓度的成功实践,获得了较好的经济效益。

(4)提高尾矿输送浓度后,原加药系统能力不够,药剂消耗上升,建议对大井加药系统进行改造,降低药剂成本。

参考文献

[1]何蓬星.尾矿输送系统运行状况调试报告[R].攀枝花:攀钢矿业公司白马选矿厂,2015.

[2]中冶长天国际工程有限责任公司.攀枝花新白马矿业有限责任公司白马铁矿二期工程初步设计[R].攀枝花:攀钢集团矿业公司,2008.

[3]姜乃昌.水泵及水泵站[M].4版.北京:中国建筑工业出版社,1998.

(收稿日期2015-12-02)

孙崇萍(1985—),女,工程师,617209 四川省攀枝花市米易县湾丘彝族乡。

猜你喜欢

选矿厂扬程白马
轴流泵装置性能曲线马鞍形区的特点及应用
一匹白马驮着你(组诗)
管路受力诱发高扬程离心泵振动加剧原因分析
重金属酸性废水回用选矿厂的试验研究
白马少年
沪指快速回落 调整中可增持白马
铅锌选矿厂尾矿综合利用途径的研究
依靠技术创新促进选矿厂洗选加工健康发展
合格介质泵变频控制节能技术在选矿厂中的应用
гУТТУИНИя сЕРДЦЕЛИсТНая