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赵庄矿一面四巷瓦斯治理实践

2016-06-02钱志良

现代矿业 2016年2期
关键词:赵庄层位负压

钱志良

(煤科集团沈阳研究院有限公司)



赵庄矿一面四巷瓦斯治理实践

钱志良

(煤科集团沈阳研究院有限公司)

摘要结合赵庄矿实际情况,提出了“一面四巷”瓦斯治理方案,通过数据分析了应用效果,结果表明,工作面抽采主要以高抽巷和底抽巷抽采为主,其中高抽巷抽采效果主要受泵站与管路情况、抽采负压、层位选择以及回采速度影响,也确定了高抽巷合理高度和负压,对解决综采工作面和上隅角瓦斯超限问题有重要意义。

关键词一面四巷高抽巷底抽巷瓦斯治理

晋煤集团赵庄煤矿位于长治市长子县内,现主采3#煤层,该煤层瓦斯抽采率和抽采浓度较低,钻孔成孔难,由于地质条件复杂、煤层松软、透气性极差,易塌孔[1-3],严重减缓了掘进速度,造成采掘比例严重失调,只通过本煤层和钻孔抽采已不能满足安全需求,这与淮南矿区情况类似。为了提高抽采效率并解决工作面上隅角瓦斯超限问题,此次结合淮南“十五”保护层开采瓦斯综合治理技术,采用“一面四巷”(即工作面2条顺槽、高抽巷、底抽巷)治理方式,对治理效果进行分析和研究[4],明确抽采参数,优化抽采设计,使工作面瓦斯含量明显降低,从而解决综采工作面和上隅角瓦斯超限问题,其研究成果可以在晋煤集团所属矿井推广应用,对安全生产工作具有重要影响和作用。

11307工作面概况

1307工作面设计回采走向长2 084 m,倾斜长233 m,煤层厚4.6~6.1 m,平均厚5.36 m。1307工作面煤炭储量为319.4万t,瓦斯储量为0.4亿m3。工作面共布置有5条巷道,分别为13071巷、13072巷、1307底抽巷、1307-2#底抽巷、高抽巷。

初采期间采用“U+L”通风方式,由13071巷进风,13072巷和切眼底抽巷回风,工作面总配风量约5 500 m3/min。当工作面回采至距开切眼60 m时,对1307切眼底抽巷进行密闭,1307工作面采用一进一回U型通风,配风量提升为6 200 m3/min。

图1 1307工作面高抽巷布置(单位:m)

2瓦斯治理方案

1307工作面采用“一面四巷”瓦斯治理模式,本煤层主要采用高负压抽采;邻近层抽采主要分为高抽巷和底抽巷瓦斯抽采模式,高抽巷抽采裂隙带及采空区瓦斯,底抽巷布置穿层钻孔对工作面进行覆盖抽采[5]。

2.1高抽巷密闭抽采

高抽巷位于3#煤层上方,沿着上部石灰岩底部掘进,主要负责抽采采空区和邻近层瓦斯,该巷距13072水平距离约25 m,与3#煤层间距约28.26~61.63 m(不包含开口阶段)。高抽巷开口位置位于1104巷,在密闭空间里嵌入2条抽放管路,连接到抽放系统当中,进行全程密闭抽放。高抽巷道全程密闭抽采可以保障整个工作面的采空区卸压抽放。高抽巷布置见图1。高抽巷采用高负压抽采,φ1 020 mm 管路,10 kPa左右。具体参数根据现场情况进行试验调整。

2.2本煤层抽采

回采工作面采用顺层钻孔抽采,双向交叉布置,工作面两侧顺槽相向施工。钻孔间距为2 m,孔深120 m,倾角与煤层倾角保持一致;所有钻孔与顺槽呈90°夹角布置,终孔直径为94 mm;设计负压范围为13k~20 kPa。封孔材料选用水泥砂浆。

掘进时,在综掘面向巷道前方及两侧布置钻场,施工抽采钻孔,钻场高3 m,宽3 m,深4 m。钻场及掘进面迎头各布置10个钻孔,呈三花形双排布置,钻孔间距为0.5 m,钻孔长200 m;横川煤柱施工50~60个钻孔,呈三花形双排布置,钻孔间距为1~2 m,钻孔深200 m。

2.3底抽巷抽采

1307底抽巷位于工作面下方,采用5 m×5.9 m的网格式穿层钻孔来掩护1307工作面150 m煤体。每个截面左右帮各布置一组钻孔,每组6个,2个在掘进巷道内部,其余在巷道两侧,远孔距巷帮水平距离为20 m。

3本煤层瓦斯抽采分析

目前为止,13072巷共计施工抽放钻孔2 096个,进尺285 268.5 m,工作面回采前累计抽采时间为1 486 d,抽采量约835万m3,抽采浓度为8%~10%,日抽放量为1 000 m3左右。

13071巷共施工钻孔1 664个,进尺176 250 m。工作面回采前累计抽采时间为1 142 d,抽采量约600.5万m3,抽采浓度为10%~15%,日抽放量在1 300 m3左右。

本煤层预抽主要采用高负压抽采,由于3#煤层透气性较差,抽采浓度较低,从日抽放量上来看,也远没达到理想的效果。

4邻近层瓦斯抽采分析

4.1高抽巷抽采情况

截止2015年6月16日,1307工作面机头已累计推进1 029 m,机尾累计推进1 038 m,1307高抽巷相应层位在52 m左右。高抽巷累计抽采量为1 161.9 万m3,抽放量为47 000 m3/d左右,抽放浓度为5%~18%,一般为10%左右。从近期检测效果来看后续回采抽放量还有可能继续提升。

4.1.1泵站及管路调试优选

高抽巷从2014年9月起已累计抽放约10个月,2014年9月、10月,高抽巷抽采系统与本煤层共用一套系统,接在φ1 020 mm管路上,采用的是高负压抽采,而高抽巷的位置在采空区的垮落带边缘,主采采空区和裂隙带瓦斯,不仅造成本煤层抽采受影响,高抽巷的抽放量由于与本煤层分配的原因也相对较少。10月末至11月初,井下所有抽采系统全部接到φ1 020 mm管路上,双泵运行,高抽巷负压在5 kPa左右,标况混量为160 m3/min,混量较小,抽采效果自然不好。11月对抽采系统进行了3次调整,高抽巷调整到φ560 mm抽采管路上,双泵运行;高抽巷口双管路同时打开,560 mm和1 020 mm系统同时带高抽巷;高抽巷调整到φ1 020 mm抽采管路上,单泵运行;标况混量与负压同上类似,也没达到相应要求,效果不是很理想。从2014年12月至今,高抽巷调整为φ1 020 mm抽采管单独抽采,双泵运行,该阶段抽采混量逐步提升,抽采负压维持在10 kPa左右,抽采瓦斯量随着开采速度的不同一般为40 000~60 000 m3,回风巷和上隅角瓦斯浓度满足要求。综合分析得出,当采用1 020 mm抽采系统单独抽采1307高抽巷、地面双泵运行时,可以实现抽采效果最大化。

4.1.2抽放负压

图2和图3为选取代表性的标况混量和抽采量与抽采负压关系图。在外部环境相近的情况下,抽采负压主要影响高抽巷的混量,抽采负压逐渐增大,高抽巷的标况混量也逐渐递增;采用同样的抽采系统、相近的回采量以及高抽巷层位、通风方式和配风量,由于层位较低,抽采大部分为空气,可以确定层位较低时高抽巷合理的瓦斯抽放负压在5k~8 kPa。

图2 1307高抽巷抽采负压与标况混量关系

图3 1307高抽巷抽采负压与日抽放量关系

4.1.3布置层位

已有研究表明高抽巷布置在裂隙带内抽采效果最佳[6],从现场来看,1307高抽巷基本处在裂隙带范围内。当处在裂隙带和垮落带边缘时(9月5日—11月18日),高抽巷距3#煤约35 m,高抽巷平均日抽采量为28 800 m3,甚至比停采时日平均抽采量还少;而当层位上升至40~50 m(11月18日—4月2日,5月30日—6月16日),高抽巷平均日抽采量分别为46 500和54 000 m3,所以在赵庄矿这种条件下,高抽巷层位宜布置距3#煤层至少40 m以上。

4.1.4回采速度

回采速度关系到工作面产量和工作面瓦斯涌出量,工作面产量提高,涌出量必然增大,高抽巷所抽瓦斯量也自然提升。

4.2底抽巷抽采情况

1307-2#底抽巷从2013年10月27日抽采,截止2015年2月5日,累计抽采量为233.43万m3。9月5日1307工作面开始回采,2#底抽巷累计抽采量为104.92万m3,平均日抽采量为6 813 m3。

根据图4分析可知,1307工作面回采前2#底抽巷日抽采量在5 000 m3左右,回采过程中,随着工作面的持续稳步推进,2#底抽巷的抽放浓度稳定在30%左右,目前日抽放量在7 500 m3左右,最高时日抽放量达到9 971 m3。根据回采以来观测的数据情况来看,2#底抽巷穿层钻孔在距离工作面约30 m左右,由于受工作面采动影响,煤体泄压,煤层透气性增加,钻孔浓度逐步上升,在钻孔距工作面5~30 m,钻孔浓度相对较高,但是波动起伏较大,在工作面距钻孔5 m左右时,大部分钻孔浓度急剧下降,待工作面推过钻孔后,钻孔抽采浓度下降,前期将钻孔拆除,但是工作面采空区的瓦斯通过顶板裂隙和钻孔涌入到巷道内,瓦斯较大,随后退后拆除钻孔,并将钻孔进行封堵,确保了巷道内的瓦斯处于0.8%以下。

图4 1307-2#底抽巷抽采量与时间关系

5瓦斯综合治理效果

经统计分析,1307工作面回采时,绝对瓦斯涌出量约80 m3/min,而风排瓦斯量约50 m3/min,高抽巷抽采量约38 m3/min,底抽巷约3 m3/min,本煤层预抽约1 m3/min。从瓦斯抽采分布来看,解决瓦斯排放的途径主要为风排和高抽巷抽采,统计筛选出赵庄矿1307工作面正常产量(8 000~10 000 t/d)无超限的日抽放数据(图5、图6)。

图5 高抽巷日抽放量随时间关系

图6 风排瓦斯随时间关系

从图5可以看出,除了初期抽采系统调整外,若保证8 000~10 000 t/d产量且上隅角瓦斯不超限,高抽巷抽放量需在40 000~60 000 m3/d,平均为50 000 m3/d,若产量提升日抽放量还需适当提高。

从图6可以看出,在保证日产煤量达标的情况下,所需风排瓦斯量为40~50 m3/min,瓦斯基本不超限。风排和高抽巷是瓦斯排放的主要途径,两者也是相辅相成的,由于受层位、负压巷内积水等原因影响,高抽巷抽放量不能一直增大,当风排量与高抽巷抽采量同时满足上述条件时,上隅角以及回风巷瓦斯基本不超限。

6结论

(1)赵庄矿“一面四巷”抽采方式主要以高抽巷和底抽巷抽放为主,本煤层抽采效果较差。

(2)高抽巷抽采效果主要与泵站和管路情况、抽采负压、层位选择以及回采速度有关。

(3)赵庄矿高抽巷采用φ1 020 mm抽采系统单独抽采,并配合地面双泵运行时,抽采效果最佳。当高抽巷层位较低时其合理抽采负压为5k~8kPa,高抽巷层位距3#煤层应不小于40 m。

(4)底抽巷在受采动影响时抽采效果较好,平均日抽采量为6 813 m3。

(5)1307工作面正常产量为8 000~10 000 t/d时,需同时满足风排瓦斯量为40~50 m3/min,高抽巷日抽采量为40 000~60 000 m3,上隅角以及回风巷瓦斯基本不超限。

参考文献

[1]司瑞江.赵庄煤业矿井瓦斯涌出量预测的实践与探究[J].山西煤炭,2014(9):23-25.

[2]司瑞江.赵庄煤业井下瓦斯抽采技术优化[J].现代矿业,2013(6):73-74.

[3]王蔚,王筱超,张晓刚.赵庄煤矿煤层瓦斯赋存的影响因素[J].煤炭科技,2012(1):96-97.

[4]胡圣鹏.采煤工作面上隅角瓦斯积聚成因与处理对策[J].煤炭技术,2006(5):62-63.

[5]邓中.低透气性煤层群首采关键层卸压瓦斯综合治理技术[D].合肥:安徽建筑大学,2011.

[6]李青柏,李文洲.高抽巷布置优化设计及分析[J].煤矿开采,2010(10):28-30.

(收稿日期2015-11-12)

钱志良(1987—),男,助理工程师,110016 辽宁省沈阳市。

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