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提升机技术改造及造成钢丝绳断绳事故分析

2016-06-02彭建红湖北煤监局安全技术中心湖北武汉430071

中国科技纵横 2016年1期
关键词:技术改造煤矿

彭建红(湖北煤监局安全技术中心,湖北武汉 430071)



提升机技术改造及造成钢丝绳断绳事故分析

彭建红
(湖北煤监局安全技术中心,湖北武汉 430071)

【摘 要】煤矿提升机是咽喉设备,产品不断更新换代,老产品原本落后的结构问题暴露突出,需要进行技术改造,但技术改造不全面,改造后的安全措施不到位,可能导致事故的发生。2008年,南方某煤矿对主提升机进行技术改造后,连续发生两起斜井断绳跑车事故,虽然没有人员伤亡,却毁坏了井筒和沿巷的电缆、风管、水管等设施。本文通过对断绳原因分析,提出技术改造的建议。

【关键词】煤矿 技术改造 断绳事故

1 事故经过

2008年为了提高矿井产量,该矿对地面主斜井提升机JK-2/30进行提速改造,仅更换了减速箱齿轮,将变速比由30改为20,提升机其它运行参数未作任何改变,也未采取保护措施,导致连续两起钢丝绳在使用三个月后,串车上行至距井口10m左右时,提升绞车紧急制动发生蹬绳断裂。

经调查分析认为,提升机技术改造后速度增大,斜井重载上提时,提升机紧急制动时,钢丝绳将出现松弛现象,受串车的冲击力作用,导致断绳事故的发生。

2 事故的原因分析

2.1 自然减速度Ac

a为斜井倾角,a=29°;f1为串车沿轨道运行时的阻力系数,f1=0.01~0.015。

2.2 断绳时实际工作最大制动力FZ

式中:FZ为提升机实际工作制动力,Nm;Pe为与Me相对应的提升绞车设计油压值,MPa;Rz制动盘平均摩擦半径,m。查该型提升机的盘型制动器的技术参数可知Pe=3.196 MPa,Me=18000×9.81Nm,Rz=1.08m;C制动盘闸各阻力之和,C=P1+P2+P3=2.06MPa;其中P1为保证全松闸时的闸瓦间隙所需油压,P1≈0.88MPa;P2为油缸密封圈、弹簧阻力所折算的油压值,P2≈0.69MPa;P3为制动状态时系统残压,P3≈0.49MPa;Px提升绞车制动系统实际需要的工作油压,现场查看PX=5.1MPa。由于改造后工作油压未调整,故改造前后的制动力均为155520N。

2.3 断绳时静阻力Fj

在断绳时,提升机所承受的静阻力为:

由此,十八大后的这两个“一号文件”将新时代“三农”工作所处的历史方位日益勾勒清晰,对进一步解放思想,稳中求进,改革创新,坚决破除体制机制弊端,坚持农业基础地位不动摇,加快推进农业现代化和社会主义新农村建设取得新进展提出了要求,也为新时代“三农”工作由“补短腿、补短板”向“强美富”发展举好旗定好向,为改革创新再出发奠定了坚实基础。

式中:k为一次提升的矿车数,k = 6;Q为矿车装载重量,Q=1120kg;Q0为矿车自身重量,Q0=595kg;f2为钢丝绳运行时的阻力系数,f2=0.2;p为钢丝绳单位长度重量,采用提升钢丝绳型号为6×7-24-1670+FC,直径24mm,钢丝绳中所有钢丝破断拉力总和为381024N,p=2.141 N/m; L0断绳点至天轮的长度, L0=50m。

改造时对提升载荷未调整,故改造后在断绳时,提升机所承受的静阻力仍为51043.4N。

2.4 提升系统总变位质量∑m

提升系统总变位质量∑m为:

式中:LP为钢丝绳全长,LP=630m; mj为提升机的变位重量 改造前mj=6800kg,改造后mj=5900kg;md为电动机转子的变位重量,配用电机型号为JR1410-8,功率280KW,飞轮转矩为GDd2=180kg.m2,根据md=i2GDd2/D2,改造前md=40500kg,改造后md=18000kg,i减速比,改造前i=30,改造后i=20,D提升机滚筒直径,D=2m;mt为天轮的变位重量,采用固定TSG2000/13.5天轮,mt=307kg。

代入上述参数至式中,改造前提升系统总变位质量∑m=6039.3kg;改造后提升系统总变位质量∑m=3654.1kg。

2.5 改造前后的紧急制动减速度azj

提升机紧急制动时,提升系统受到制动力和静阻力,其制动减速度为:

经计算改造前紧急制动减速度azj=3.49m/s2〈Ac;改造后紧急制动减速度azj=5.76m/s2〉Ac。

由计算结果可知,改造后azj>Ac,重串车自然上冲速度大于钢丝绳上提速度,钢丝绳产生松绳,松绳大小与制动时运行速度有关。

2.6 钢丝绳的松绳量

(1)提升机产生制动效果后,其收绳量为:

式中:vm改造后提升机的最大运行速度Vm=3.82m/s。

(2)提升机紧急制动后,重载串车沿轨道上冲的距离为:

(3)钢丝绳的实际松绳长度为:

S=S2-S1=0.33m

2.7 松绳时对钢丝绳所受的冲击力Fc

由能量法可知,钢丝绳冲击过程中所积累的应变能Ud等于重串车在此过程中所作的功W,即

Ud=W

其中W=Q′(S+△d )

Q′绳端载荷重,Q′=k(Q+Q0)(sina -f1cosa)=4852.1(kg),L0为提升容器至提升绞车卷筒与钢丝绳相切处的长度,即筒外长度,L0=75+10=85m(提升机至井口钢丝绳长75m);E为钢丝绳的弹性模量,取E=0.8×105GMPa;A为钢丝绳的横截面积,取A=2.2288 cm2。

可求得重串车作用在钢丝绳上的冲击力Fc:

3 对策与建议

(1)为了防止斜井提升断绳跑车事故的发生,提升机改造要全面考虑各系统的适应性。合理设置液压系统的油压或改造制动系统,采用二级制动方式,分级施加制动力矩,可避免松绳现象的发生,保证制动安全可靠。(2)适当延长制动的空动时间。对于斜井提升,如果空动时间太短,使制动减速度小于上提重载的自然减速度,避免松绳造成冲击断绳跑车。(3)井口采用托绳装置,使钢丝绳在井口松弛长度尽可能减小,避免产生过大的冲击力。(4)在井口附近应尽量采用慢速运行,采用限速和减速提醒保护,保证选择的提升速度小于《煤矿安全规程》规定的最大值。

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