顶管技术在淮安白马湖水厂输水管道穿越京杭运河工程中的应用
2016-05-30左耀汤青峰周俊中
左耀 汤青峰 周俊中
摘 要:在城市基础设施建设中,对于地下管道管线的合理设置和施工是很重要的一项施工内容,这一环节的施工质量关系着城市供电、供水、供气以及供暖的正常有序,它和人们的日常生活息息相关。本文从项目的应用现状出发,对其在市政地下管道施工中的应用进行了分析。
关键词:过京杭运河顶管;施工方法;质量安全控制措施
顶管施工技术因其进度快,造价低,对地面交通和环境干扰影响小,安全系数高,非开挖式的管道施工技术等独特优势,大大提高地下管道穿越工程的施工质量,被各行业广泛应用。
一、工程概述
该工程为淮安白马湖水厂过京杭大运河输水管道工程,为在“淮安市南水北调截污导流工程”北京南路截污干管穿越京杭大运河施工之后的第二个成功案例,该工程立项之初,业主方就组织相关人员成立课题组,多次赴实地调研现场地形地貌、水文地质资料、附近建筑物、地下管线等重要资料,并查阅了类似工程的施工及设计方案,总结经验和教训,最后确定了本工程的设计初步方案,采用顶管施工,在运河两岸设置工作井和接收井,工作井设计尺寸为长8.5m×宽5.5m×深21m,接收井为长5m×宽5.5m×深21m,均采用沉井法施工。拟采用顶进一根D2200长395m的钢承口钢筋砼管作为套管,内置两根各长395m 的D820输水钢管,钢管与套管之间采用C15砼填实的施工设计方案。
二、本工程主要施工方法及质量控制措施
(一)测量放样
管道内工作井洞口至接收井洞口采用激光经纬仪控制顶进轴线,采用全站仪对管道轴线进行复测。顶进轴线测量频率:每顶进一节管子测二次。顶管设备安拆:本段顶管工程采用Ф2000泥水平衡顶管机,机头自重23吨,故顶管设备安拆采用100吨汽车起重机进行。其它设备自重最大为主顶系统,自重10吨,采用50吨汽车吊安装就位。
(二)顶管进出洞口
管道位于第8层土中,粉细砂,灰黄色,主要矿物成分为长石、石英,饱和,中密,中压缩性。厚度为0.80~2.60m,层底标高为-8.81~-5.95m,管顶覆土约为18m。顶管进出洞口处除采取安装洞口止水装置外,还需在顶管井洞口采用压密注浆对周边土体进行加固,以及防止出洞机头发生低头现象。
(三)减摩注浆
1)顶管时所遇到的摩擦力主要分为机头摩擦力和管壁摩擦力,为了减少摩擦力所产生的土层跟进情况,采取润滑浆减摩措施,根据实际情况,润滑浆减摩又分为顶进时的机尾同步压浆和管道补浆。从机头后第一节管至管道最后一节管布置注浆阀管,每节管道上设置一圈压浆阀管,每圈设4个压浆孔,每个压浆孔上安装一只l寸球阀,由橡胶软管与压浆总管相连,压浆总管用一根2寸白铁管,连接压浆泵,压浆系统上设有流量、压力调节阀。
2)浆液配制重量比:膨润土∶CMC∶纯碱∶水=104∶1.05∶3.05∶800。
3)浆液拌制完成后,存放在储浆筒内储存发酵24小时以上方可使用。
4)机尾同步压浆:以形成原始浆套,填充机头纠偏间隙及减小管外壁摩阻力,一次注浆量控制在1.2m3左右。
5)沿线管节补浆:因地下水作用,根据经验,一般情况每顶进10m浆液损失20%左右,因此每顶10m管道全断面沿线补充浆液量约为2.4m3,以补充管道沿线浆套损失。
6)定点压浆:根据地面沉降测量反馈数据,对沉降过大处补偿性压浆,以支承地表荷载。
7)润滑浆用量计算:机尾同步压浆:总量=1.2m3×395=474m3。管道沿线补浆:按每10米全线补浆量计算,每次补浆量为2.4m3,管道补浆总量约为88.8m3;
8)润滑浆总量,由上述计算可知管道注浆总量为562.8m3。
9)各作业班在顶管施工时作好压浆量、点的记录,确保压浆工作到点到量和浆套完整性、均匀性,以降低管外壁摩擦阻力,控制施工质量。
10)如果注浆过程中超过上述平均用量的2倍时,说明地层土质有较大变化,立即检查原因,必要时需调整顶进参数,地面沿线专人巡视,防止打穿地层造成浆套损坏。
(四)沉降分析
1)开挖面引起的地层损失;
2)管道外周环形空隙引起的地层损失;
3)相临管节外壁不平整度过大时,引起地层损失。
(五)顶力估算
顶力估算依据《顶管工程施工规程》DG/TJ08-2049-2008,规范中总顶力公式为:
F=F1+F2
式中:F-总顶力(KN),F1-管道与土层的摩阻力(KN),F2-顶管机的迎面阻力(KN)。
π=3.14,D=2.44m,L′=395m,F1 =πDL′f=1210T
机头迎面阻力F2和被动土压力R1的计算如下:
γ0=1.8T/m3,H=18m,Ψ=12°,π=3.14,D′=2.46m,R1=49.4T/m2
R1=γ0×H×tg2(45°+ψ/2)=49.40T/m2,
F2=D′2R1=188T
由上估算得知总推力F=F1+F2=1398T,取1400T。根据以往类似经验本段顶管设置2套中继间较为妥当。
(六)纠偏控制措施
由于本工程采用1根管径φ2000的钢筋砼管作为套管,贯通后再内穿2根φ800钢管。所以在顶进过程中须严格控制套管顶进轴线,特别是前30米必须控制好轴线趋势,根据发展趋势确定是否需要纠偏,决定纠偏时动作不要过大,根据管道行程可逐渐放大,如偏差较大时不可在同一节管道内完成纠偏动作,应根据机头偏移值计算其偏离角度同纠偏最大机头折角比较,估算纠偏量,通过一段管道长度来修正偏移值。
三、Φ800钢管安装及与Φ2000套管填充方案
1)Φ800钢管担架的搭设。Φ2000套管贯通后,用20#槽钢在套管内每间距10m水平放置一段,作为担架,水平方向与管壁卡牢,每段槽钢上垂直焊接高度为1m的10#槽钢,用以限制Φ800管道左右滚动过度。槽钢上均匀涂抹黄油,以减少Φ800管道推进时与槽钢的摩阻力。
2)φ800钢管工作井内焊接顶进。待套管内担架制作完毕后,紧接着清理工作井,安装φ800钢管顶进排架及推进油缸,两侧钢管排架需同时安装。φ800管道采用后置推进油缸空顶进入套管内部担架,距担架10cm时,便停止推进,待钢管内前方观察人员确认无误后再推上下一个担架,周而复始,直至整条管道推进完毕。双排钢管推进完毕后,拆除井内设备。
3)钢管与套管之间填充材料采用C15砼填实。
四、结语
本工程按照预定目标按期完成,经过实测,轴线偏差、高程偏差及运河两岸的地面沉降数值均在规范允许范围内,实现了预期目标,为解决淮安市区的居民用水难题作出了巨大的贡献,取得了良好的经济效益和社会效益,同时也为淮安市以后其它管線穿越京杭大运河积累了丰富的经验。