江苏溧阳抽水蓄能电站进水球阀翻身方案探讨
2016-05-30肖明郝盟盟
肖明 郝盟盟
摘 要:溧阳抽水蓄能电站进水卧式球阀因运输限制垂直到货,因空间限制,现场安装前翻身过程,仅使用现有桥式起重机主、副钩进行翻身,通过6台机实践证明,翻身方案安全可行。
关键词:溧阳;抽水蓄能电站;卧式球阀;球阀翻身;方案
电站安装6台单机容量250MW的混流可逆式水泵水轮发电机组,电站主要由上水库、引水系统、厂房机组、输水系统和下水库组成,引水系统采用一洞三机布置形式,每台机组进口均布置有一台卧式球阀,球阀直径5490mm,长度4150mm,总重200t,球阀共计4排吊耳,第一排、第三排和第四排只满足120t卸扣挂装。由于运输限制,到货的球阀垂直放置,法兰上下平行,到达现场后,要在安装间将球阀从垂直状态翻至水平状态,然后吊装就位。
一、翻身方案选择
球阀到货后放置安装间翻身,安装间宽度21.5米,桥式起重机主钩有效吊装宽度15.2米,地面至桥式起重机高度10.4米,主副钩间距1.9米。常规大体积球阀翻身方案有三种,方案一:移动式汽车吊辅助桥式起重机主钩翻身;方案二:使用两台桥式起重机主钩翻身;方案三:使用桥式起重机主副钩翻身。因现场场地限制,移动式汽车吊侧方吊装时有效宽度在8.5米以上,而球阀直径约5.5米,两者之间有效间距仅1米左右,且要满足辅助受力在25t以上吊装重量时,汽车吊主臂伸长值均高于桥式起重机高度,汽车吊主臂与桥式起重机机架存在干涉,因此方案一不满足球阀翻身条件;电站两台桥机主钩钢丝绳沿上下游缠绕在卷筒上,若使用两台主钩翻身,将导致钢丝绳左右窜位,且钢丝绳同桥机侧向机架干涉抗磨,会造成钢丝绳及机架损坏,因此方案二不满足翻身要求;进水球阀直径5.49米,桥式起重机主副钩间距1.9米,采用主副钩配合翻身,吊装工具挂在球阀两侧吊具上,会造成主副钩钢丝绳夹角过大,同桥式起重机小车机架产生干涉,方案三,仍不可行。按照溧阳电站安装间的有限空间,唯独可参考方案仅为桥式起重机主副钩配合作业,但需要解决主副钩夹角问题及机架干涉问题。经过模拟分析论证,主副钩夹角大于22°即可解决干涉问题,而22°夹角对应两吊具距离为3.1米。为此,现场制作两个M100吊环安装在距左侧吊具2.926米的法兰螺栓孔辅助副钩翻身。
二、翻身方案
到货专用工具只有2根WRF95×8m和2根WRF40×4m的钢丝绳,4个2150DL3 1/2和2个2150DL2卸扣。球阀翻身需用桥机250t主钩和50t副钩配合进行,2根WRF95×8m钢丝绳配4个2150DL3 1/2卸扣布置在球阀一侧,挂装在主钩上,依靠球阀自重滑动钢丝绳转动球阀。用2根WRF40×4m钢丝绳配2个2150DL2卸扣和吊环布置在球阀另一侧,挂装在副钩上辅助稳定。副钩在球阀重心接近主钩中心线时辅助防倾覆,在球阀重心超过主钩中心线时辅助翻身,翻身过程球阀不离地面枕木。(见附图)
三、结语
溧阳抽水蓄能电站6台机进水球阀于2015年11月12日全部按此方案翻身完成,翻身过程球阀翻转平稳。副钩防倾覆受力时最大承重约30t,辅助翻身受力时最大承重约25t,满足副钩设计承重要求。通过实践过程论证,此方案可满足类似工程大件设备翻身需求。
参考文献:
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